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本文通过对废变换触媒的毒物分析,阐述了蒸汽对变换触媒的影响并提出了解决的办法。我厂是原设计能力5000t/a合成氨的小型化肥厂,经过多年的技术改造,现已形成2O00t/a合成氨的生产能力。多年来,我厂变换触媒均使用中变触媒,而触媒使用周期短一直是困绕我厂的一大问题。每次变换触媒换新以后,生产一年或多一点的时间就出现变换触媒活性降低, 相似文献
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我公司原有合成氨生产能力5万t/a,1996-1997年合成氨技改,将合成氨总能力扩大到11万t/a。为了较大限度地发挥合成塔作用,我们经过广泛调研,1997年8月首次在6万吨系统φ1000合成塔(正元四段绝热内件)使用浙江上虞化工总厂A301触媒,该塔总计装触媒22.95t,其中A301触媒20.75t。至今已运行4年,该塔触媒使用情况良好。下面将我公司1^#合成塔A301触媒应用情况作一总结。 相似文献
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ZA-1型氨合成触媒系浙江化工学院催化研究室研制成功的操作温度低、活性高、抗毒、耐热性能强的催化剂。目前约有30多个厂使用这种触媒。我厂1976年9月开始使用,1977年9月大修,更换合成塔内件同时更换触媒,第二次又使用。现将这两次使用情况小结于下:第一次用的触媒由于更换合成塔内件,使 相似文献
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低温变换触媒是化工部推荐的一项重要节能措施,也是重点推广项目。这项技术已在全国近半数以上的厂家使用,产生了较大的经济效益和节能效果。在我省也有23家使用,普遍采用B_(301)型低变触媒,而对于B_(302)Q型(EB型)低变触媒使用厂家不多。笔者 相似文献
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为提高合成氨生产能力、降低吨氨能耗,我厂合成系统除了中置锅炉回收余热及改进合成塔内件以外,重点抓了节能型氨触媒的应用。1985年底大检修时,将~#4合成塔氨触媒由原来的无定型改为郑州大学生产的球形触媒。至1988年5月份因合成塔内件漏气进行检修时,卸出触媒。使用近两年半的时间,生产合成氨9.50万吨与第3炉无定型触媒相比,多产合成氨4.4万吨,使用寿命延长1年,吨氨节电25.11度,吨氨能耗下降29.73×10~4kJ。下面就我厂具体应用情况作一介绍。 相似文献
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山东红日集团在2000年建成了100kt/a合成氨项目,其合成塔内件为南京国昌化工科技有限公司生产的GC-R202Y型φ200mm二轴二径氨合成塔内件。原始开车所还原的触媒已使用4年,因活性下降,于2004年11月进行了更换,新装的DNCA低温高活性触媒35.7t。触媒的升温还原按升温期、还原初期、还原主期、还原末期4个阶段进行。 相似文献
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我厂1~#合成塔于1986年9月由三套管单层触媒筐式内件改为单管并流双层触媒筐式内件,合成塔外筒没有变动,对原塔内换热器进行了改造,同时增加了一台塔外换热器,一台中置锅炉。1986年10月投入使用,投用半年内使用情况较好,但半年后,热点温度急剧下降,1988年9月被迫更换触媒。 相似文献
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在结合小氮肥生产实践的基础上,作者对变换操作的经济运行方法,予以了两个方面的论述,外供蒸气的补入量,最大限度的回收系统余热;b.合理选用变换触媒,并努力延长其使用即:a.减小周期。 相似文献
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我厂年产6万吨合成氨。今年在变换工序使用了新型EB-1型低温变换触媒,并相应改造了触媒升温方式和生产工艺,经生产实践证明,切实可行,节能效果显著。简介如下: 相似文献
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我公司第一套2万t/a联醇装置自1995年9月建成并投产以来,产品质量一直保持优级品,触媒使用初、中期,质量能达到分析纯的标准,因而受到广大用户的好评,并且供不应求。为此,公司在2001年的甲醇技改工程中,又新建1套2万t/a的甲醇装置,甲醇总生产能力达到4万t/a,粗、精醇操作全部改为DCS控制,优化了操作。现将公司在生产实践中的做法,总结如下。 相似文献
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2012年10月29日,昊华宇航化工有限责任公司PVC装置运行数据显示:采用该公司自主研发的变压吸附产品气净化技术后,生产1tPVC的氯化汞触媒单耗由1.5kg降至1.2kg以下,减少汞触媒消耗150t/a以上,触媒价格按6万元/t计算,增加经济效益900余万元/a。 相似文献
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一、故障溯源我厂氨合成塔是上海锅炉厂1977年制造的。塔径1m,高15.48m;内件为并流三套管式触媒筐,触媒容积4.93m~3;采用列管式换热器。该塔1977年投产至今已生产合成氨40.053万吨,使用情况一直良好。1977年5月份以后,由于铜洗工段工艺操作不稳定,铜塔操作弹性小,经常发生拦液带液现 相似文献
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我厂 2 0 0kt/a合成氨加压变换装置 (工艺流程如图 1 )原使用B1 1 2型中变催化剂 ,1 999年 8~ 9月系统大修时换装成南化催化剂厂的NCB1 1 3新型中变催化剂 ,其设计使用寿命为 2a ,按照这个期限 ,2 0 0 1年 8~ 9月必须进行系统大修以更换炉内催化剂。 2 0 0 0年底 ,根据该炉催 相似文献