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于青松 《河北水利水电技术》2004,(3):38-40
我国沿海诸多河口建有挡潮闸,由于长期关闭闸门,受潮汐影响,闸下河道严重淤积。试图从淤泥力学特性,结合子牙新河挡潮闸纳潮冲淤及浙江、福建等几个闸的试验观测进行初步分析,找到人海河口挡潮闸防淤减淤的方法。 相似文献
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于青松 《水科学与工程技术》2004,(3):38-40
我国沿海诸多河口建有挡潮闸,由于长期关闭闸门,受潮汐影响,闸下河道严重淤积。试图从淤泥力学特性,结合子牙新河挡潮闸纳潮冲淤及浙江、福建等几个闸的试验观测进行初步分析,找到入海河口挡潮闸防淤减淤的方法。 相似文献
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海河流域入海河口较多,已建的防潮闸大部分闸下淤积严重。曾采用多种方法清淤,但都存有问题。近年,通过调研,我委在计划中安排了一个新的研究课题——纳潮冲淤,为解决入海河口的淤积问题寻求一条新的科学途径。1河D淤积与挡潮闸泄流能力海河流域所辖海岸线全长585km,其中 相似文献
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海河河口模型试验的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
海河河口挡潮闸(海河闸)自1958年建成,已运用30余年。由于泄洪机率少,受潮汐影响,闸下连年淤积。经模型试验,在原设计条件下,闸上水位2.6m,闸下平均潮位1.82m,河口泄量为317m~3/s,仅为原设计流量1200m~3/s的26.4%。即使在敞泄条件下,外潮水位1.49m,泄量也只有340m~3/s。经多方案试验表明,在闸下3000m范围内,采用连续不变断面(不变底坡和宽度)清淤方式,对提高泄量效果明显。闸下清淤之后再进行闸上清淤。 相似文献
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河口闸下淤积和清淤措施研究综述 总被引:2,自引:0,他引:2
淤泥质河口建闸后需要解决泥沙淤积的问题,它制约着河口的综合利用。本文就我国淤泥质河口挡潮闸引起的闸下淤积和清淤措施研究成果进行了综述。首先归纳了我国主要建闸河口闸下淤积类型,多数学者根据潮波变形理论和不平衡输沙理论对闸下淤积的力学机理和控制因素进行分析,解释和预测河口闸下淤积的基本特征和发展趋势,提出不同类型的建闸河口防淤减淤措施。最后指出目前研究中的不足和以后应进一步加强研究的问题。 相似文献
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苏北沿海挡潮闸下淤积的原因及其对策 总被引:11,自引:0,他引:11
沿海挡潮闸下淤积的主要原因是河口建闸后上游径流量减少、落潮历时延长、流速减弱、潮流量变小、潮波变形、潮汐水道变化和围垦不当等,闸下淤积影响了工程效益的充分发挥。减淤措施有水力冲淤、机械清淤,防淤措施有工程措施和植物措施。应依据河口淤积特征,全面规划,综合治理。 相似文献
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针对我国在滨海河口地区修建的挡潮闸在河口建闸后普遍存在的泥沙淤积问题,根据苏北灌溉总渠入海口六垛南闸等处的实测资料,分析该挡潮闸下潮汐引河通道冲淤特性,指出挡潮闸下引河的潮流特性、潮流挟沙特性及引河淤积的原因。认为对闸门进行科学合理的控制、有效利用上游有限的泄水量和闸下落潮水流拖淤来防淤减淤是较为简便易行且经济的措施。 相似文献
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对我省泥质河口的泥沙特性、河口挡潮闸下潮汐运动特性和输沙特性进行了分析,得出机船拖淤为泥质河口清淤的最佳有效方式。 相似文献
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共青河泄洪闸下游河道由于人为过量挖沙导致下游河床下切、水位降低 ,泄洪闸泄洪造成了下游左堤岸决堤。共青河泄洪闸除险加固工程方案的试验研究表明 ,在泄洪闸原消力池下游设置二级消力池 ,能较为妥善地解决消力池出流与下游河道水流衔接过渡的问题。 相似文献
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近年来,由于潮州供水枢纽西溪拦河闸下游河床下切、下游河道水位下降,对枢纽工程运行产生了不同程度的不良影响。对此在对历年西溪拦河闸下游河道水位与流量关系变化总结和分析的基础上,对下游河道水位下降对西溪枢纽拦河闸、电站、船闸等建筑物的影响进行分析,介绍枢纽工程现行采用的改造工程措施,并对今后改造的方法进行探讨,供工程设计和运行参考。 相似文献
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水库的消能设施是消减和扩散水闸下泄水流能量,预防下游发生严重冲刷,提升水闸安全的重要设施。对于水电站泄水能力的研究无论是对于水电站本身还是对于社会都有着非常重要的研究价值。为此,本文主要研究对水库泄水槽中消力池进行消能改造的措施,以某水利枢纽工程为例,从特殊到一般,总结了泄水槽中消力池的效能改造。事实证明,这对于增强水闸下泄水流能力以及水电站的安全具有非常重要的作用。 相似文献
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Effect of New Nag Hammadi Barrage on Groundwater and Drainage Conditions and Suggestion of Mitigation Measures 总被引:1,自引:0,他引:1
The government of Egypt has decided to construct a new barrage with hydropower facilities, 3.5 km downstream of the existing old one. The water levels in the head pond for the new barrage will be continuously maintained at a level with approximately 0.5 m higher than water level in the head pond of the existing one. To evaluate the effect of increasing the head pond water level on the groundwater and drainage, there is a need to enhancelinking reservoir and stream/aquifer system. Visual MODFLOW hasbeen used to simulate the surface water/groundwater interaction in the area of proposed new barrage. The model has been calibratedagainst the available historical groundwater levels for 25 observation wells based on the steady state conditions. Numerical modeling suggests that river stage is the primary control of rapid groundwater hydraulic head fluctuations in theaquifer system. At present the area at which the depth to groundwater table less than one meter is about 30 110 feddans (1 feddan = 4200 m2). This area will increase to be about40 610 feddans after the construction of the new barrage and increasing the head pond water level. The mitigation measures toovercome the effect of construction of the new barrage have been discussed and their costs have been estimated and evaluated. Increasing the efficiency of existing drainage system by maintenance/upgrading and constructing a new pump station is recommended. 相似文献
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Yutaka Takahasi 《国际水资源开发杂志》1997,13(2):181-186
Large dams contribute to a more reliable supply of water for various uses, flood control and hydroelectricpower generation.They also have social and environmental impacts. This paper reviews the history of the impacts of dam developments on the natural and social environment in Japan, and the countermeasures taken to reduce the adverse impacts. Finally, the implications of the Nagara River Estuary barrage are analysed. 相似文献