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目前国内对不停炉处理炉外高压管道焊缝砂眼泄漏主要有三种方法。1.手工捻缝通过手锤和凿子敲打,使金属受力发生变形,把金属内的小孔和砂眼挤死。采用这种方法要求管壁较厚,砂眼直径小于0.4mm,泄漏点周围空间大,便于抡锤。2.带“帽子”在泄漏点焊上一个小阀门,阻止工质的泄漏。采用这种方法要求管壁具有一定厚度,泄漏点位置好,可以进行焊接工作。 相似文献
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炉外小管道爆破主要有焊缝边缘爆破和冲刷、腐蚀减薄爆破2种。在设计、施工、运行及检修等各个环节上质量把关不严,是导致炉外小管道爆破事故的主要原因。针对这些原因,给出了炉外小管道爆破事故的各项预防措施。 相似文献
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达拉特发电厂1号炉包墙过热器频繁发生管与鳍片焊缝开裂事故,本文从设备全过程管理的角度,即对设计、制造、安装、检修、运行方面存在的问题作了全面探讨,分析了造成包墙过热器管与鳍片焊缝开裂泄漏的原因,提出了改进意见和措施。 相似文献
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介绍了NG-V94.3A-R型余热锅炉高压过热器底部联箱根部焊缝泄漏故障,分析了故障原因及处理方案,并提出了高压过热器"S"型弯管改造方案。焊缝着色检查表明:焊缝泄漏问题得到了根本治理,锅炉运行效果良好。 相似文献
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蒸汽管道长期在高温、高压的工作条件下运行,必然会产生损伤积累。损伤累积和应力叠加到一定程度,必然会导致蒸汽管道泄漏和爆破,严重威胁电站安全运行。炉外蒸汽管道失效,长期以来一直是导致机组被迫停运和人身伤害的主要原因之一。对沈阳热电厂已达设计使用年限的蒸汽管道进行安全性分析,结果表明,该主蒸汽管道虽已达设计使用寿命,但暂时可以继续安全使用。 相似文献
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火电厂中,除了锅炉本体的受热面管子之外,还有大量DN≤150 mm的高温高压小管道,这类受监小管道通常与汽包、联箱、炉外大管道、汽机本体范围内的管道相连,其运行中或事故停机状态下的工作温度大于450℃或工作压力大于5.9 MPa,主要起着联通、测量、排放和取样等作用。长期以来,电厂及锅炉监检部门对炉外小管道的施工、运行、维修等方面重视不够,为机组的安全生产留下了严重隐患。 炉外小管道具有种类较多、数量较大、分布范围较广的特点,实际工作中容易疏忽对其的监管。近年来炉外小管道爆管事故呈频繁发生的态势,据统计,2000… 相似文献
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针对MHDB-SGT5-4000F-Q1型余热锅炉高压辅汽加热管道连续发生因焊缝开焊引起的泄漏问题,分析认为高压辅汽加热管道泄漏主要是因为辅汽管道布置柔性不足,吸收膨胀能力不够.通过对辅汽管道的优化、改造,增加了管系柔性,避免了套管焊口因疲劳破坏产生裂纹再次发生泄漏. 相似文献
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张洪瑜 《电力标准化与技术经济》2003,12(2):42-43
火电厂锅炉炉外承压管道、热力系统汽水管道的爆破具有极大杀伤力,其后果难以预料和控制,严重威胁着现场工作人员的安全和设备系统的安全稳定运行;压力管道的泄漏,也可能造成人员伤亡、设备损坏和停机停炉等不安全事件。 兰州第二热电厂410t/h锅炉减温水母管曾发生过一起爆破泄漏事件,幸未造成人员伤亡和设备损伤。 相似文献
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针对DG410/9.81-9型CFB锅炉高温过热器炉外管泄漏的问题,从管材材质、金相组织、抗拉强度等方面分析原因,认为过热器管束长期运行导致管材组织老化失效是导致高温过热器炉外管泄漏的原因,提出对高温过热器炉外管段改造的处理措施,处理后彻底消除管材老化严重存在的隐患,维持锅炉的安全运行。 相似文献
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某电厂1号锅炉在整套启动运行过程中发生了水冷壁管泄漏,为了查明泄漏原因,利用宏观形貌分析、化学成分分析、金相组织检测及力学性能测试等方法,对泄漏的水冷壁管进行了综合性试验分析。结果表明,1号锅炉水冷壁泄漏的主要原因为水冷壁管对接焊缝内存在结晶裂纹(热裂纹),在锅炉启停以及负荷变化过程中的管排膨胀收缩应力及内部介质压力的叠加作用下,焊缝中细小的结晶裂纹扩展贯穿焊缝而引起泄漏。针对1号锅炉水冷壁管泄漏的原因,提出了有效的预防措施,以防止同类泄漏事故的再次发生,保证机组的安全、稳定、连续运行。 相似文献
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山东某热电厂#2炉主汽管道支吊架在运行十万小时后,管部加强瓦与管道连接角焊缝沿焊趾处开裂并深入到管道母材。经分析,管部结构不合理是导致焊缝疲劳开裂的主要原因,建议更改支吊架管部结构形式,采用管夹连接,以保证支吊架安全运行。 相似文献