共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
2.
3.
4.
我公司与安徽工业大学在水钢3^#焦炉采用二前馈-反馈-监测相结合的工艺控制方案,实现了焦炉煤气加热系统的优化串级调控。达到了稳定焦炉炉温、节能降耗、减轻劳动强度的多重效果。 相似文献
5.
6.
7.
通过对某钢厂焦化厂2号焦炉加热燃烧过程中典型的大时滞、大惯性、时变快的特点的分析.提出如何优化焦炉加热过程控制,降低炼焦能耗,确保焦炭均匀稳定成熟,同时延长焦炉使用寿命的问题.将计算机优化串级控制技术应用到实际生产中,以实现对焦化生产的重要参数监控和有效控制,最终实现焦化厂的全自动控制,为企业提供可靠科学的决策依据. 相似文献
8.
焦炉是冶金行业中最复杂的炉窑,焦炉的加热过程是单个燃烧室间歇、全炉连续、受多种因素干扰的热工过程,是典型的大惯性、非线性、时变快的复杂系统。在三钢焦化厂现有两座 JN43 型 65 孔焦炉目前已有浙大中控 Supcon JX-300X DCS 系统中置入国家实用新型专利 OCC 系统(焦炉拟合火道温度测定装置),实现两座焦炉加热优化串级调控,实现自动时时测量炉温、时时调控炉温。 相似文献
9.
结合目前严峻环保形势,针对莱钢焦化厂4.3米焦炉串漏现状,在分析目前检查、治理焦炉炉墙串漏方法及弊端的同时,自主研发了检查及治理炉墙串漏装置及治理措施,有效解决焦炉炉墙串漏点难以检测及治理,治理不当易堵砖煤气道影响焦炉加热等问题,同时该新治理措施可在看火孔内部形成二次保护膜,延长挂料时间,在焦炉加热净煤气H_2S含量相对较低并且稳定的情况下,可彻底解决炉墙串漏,杜绝因焦炉炉墙串漏造成烟囱SO_2、氮氧化物超标,保证焦炉烟囱达标排放,起到了节能环保,延长焦炉使用寿命、维持焦炉稳定生产的效果。 相似文献
10.
11.
12.
13.
14.
基于目标钢温的加热炉在线动态优化控制 总被引:1,自引:0,他引:1
由于鄂城钢铁有限责任公司宽厚板厂步进式加热炉无法很好地适应钢种和实际生产条件的变化,因此造成钢坯出炉温度无法精确满足轧线的要求。针对该问题,本文建立了步进式板坯加热炉数学模型,通过优化计算得到钢坯的理想升温曲线和相应的炉温制度,提出了基于各段目标钢温的在线炉温动态优化控制策略,建立了带有钢温负反馈的在线优化控制系统,实现了对出炉钢温的精准控制,同时达到了一定的节能效果。在实际应用中使开轧温度的命中率提高了12个百分点,吨钢燃料消耗降低了10 m3。 相似文献
15.
针对宣钢热带车间加热炉氧化烧损高的问题,分析了钢材表面的氧化烧损形成机理、影响烧损的因素.通过优化加热制度、控制空燃比、优化待轧保温制度、改进加热炉结构,有效地降低了氧化烧损. 相似文献
16.
A mathematical model of the transient electro-thermal coupling of the induction heating of a magnesiumalloy round billet is established herein. The heating curve and temperature distribution characteristics of a magnesium alloy were calculated during induction heating under different parameters. Factors such as the number of coil turns and the cooling conditions were analyzed. A method for optimizing the temperature control mode and coil length of the magnesium-alloy round billet is proposed. The length of the coil and corresponding heating mode are determined through the coil length ratio( CLR),which provides a theoretical basis for the optimization of the magnesium-alloy round billet's extrusion. 相似文献
17.
针对轧钢三车间加热炉产能低,氧化烧损严重,炉体、设备损坏频繁等问题,采取优化炉体结构、提高燃料热值、完善加热炉控制系统、改善耐火材料等有效措施对加热炉进行改造,取得了提高产量、质量、降低生产成本的突出效果. 相似文献
18.
本文介绍采用保温限流的控制方式,对铅熔炼电热前床电极进行调节,控制,既可确保电热前床温度和电流稳定,又可节能降耗。 相似文献
19.
《Baosteel Technical Research》2010,4(4):54-58
Based on the characteristics of ferritic SUS430 heating and deformation,and combined with the features of the 1780 mm hot-rolling mill,a roughing model was introduced in two aspects:optimizing the rough rolling passes and improving the width control precision.Through reducing the rough rolling passes,the rough rolling time can be shortened,the precision rolling startup temperature can be raised and the yield of the hot-rolled products can be increased.Moreover,on the premise that the slab width fluctuation was great,the precision of the width control can be improved through optimizing the parameters of the hot-rolling width control model.The result shows that the optimization and perfection of the original rolling process of the stainless steel 430 series further improved its capacity and product quality. 相似文献