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“环丁砜抽提蒸馏分离苯/甲苯工业成套技术开发及应用”项目由中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、中国石油化工集团公司工程建设公司、上海赛科石油化工有限责任公司(sEcco)共同承担,已于2006年3月通过由中国石油化工股份有限公司科技开发部组织的技术鉴定。 相似文献
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由洛阳石化工程公司设计的九江石化总厂环丁砜抽提装置于1995年11月15日试车一次成功。该装置以重整脱戊烷油为原料,以抽提进料为基准的加工能力为100 kt/a,主要产品为苯、甲苯、6号和120号溶剂油。 装置的主要特点是采用环丁砜作溶剂,以抽提和蒸馏相结合的方法来分离芳烃和非芳烃,为防止溶剂热分解及保证回收塔底贫溶剂的组分和含水量,溶剂回收和再生系 相似文献
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Pohang钢铁有限公司的子公司Poscochem在韩国光阳,年产121kt的芳烃厂已经开工运转。该厂由德国KruppKoppers有限公司设计,采用抽提蒸馏将炼焦炉的工业苯转化成105kt/a的苯和16kt/a的甲苯。采用BASFAG公司的加氢精制过程将原工业革中的烯烃加氢,而其中的硫和氮等杂质转化成气体,在稳定塔中脱除。在抽提蒸馏装置内,通过KruppKopper的MarPhylane过程使芳烃与非芳烃分离,芳烃馆分再分离成苯和甲苯。抽提蒸馏装置的第三个塔含有2个柱子,而不是通常的3个塔,这样节省了设备费。KruppKoppers宣称,苯的纯度达到99.982%、甲苯纯度… 相似文献
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燕山石化制苯装置采用的NFM抽提蒸馏分离芳烃新工艺生产苯、甲苯,年新增效益达1600多万元。这套技术的成功开发,打破了国外技术垄断,可节约近千万元的技术引进费用。该技术荣获2004年度中石化科技进步一等奖。 相似文献
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介绍了环丁砜抽提蒸馏工艺在中国石油庆阳石化10×10^4 t/a苯抽提装置的应用情况。运行结果表明,苯产品纯度达到99.95%,结晶点大于5.4℃,苯回收率99.81%,装置能耗810.15MJ/t,均达到设计要求。此外针对运行中出现的抽提蒸馏塔液泛、脱C6塔底热量没有充分利用、白土失活等问题进行了分析,提出了解决方法。 相似文献
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德国乌德公司开发了改进的抽提蒸馏工艺,在Aral芳烃公司芳烃装置上,使改进的Morphylane抽提蒸馏工艺推向工业化应用,它从全加氢的焦油苯中回收高纯度甲苯,生产甲苯能力为30kt/a,甲苯用于生产聚氨酯原料。改进的抽提蒸馏工艺将三座塔的功能组合在一座高效的塔中, 相似文献
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SED芳烃抽提工艺的工业应用 总被引:4,自引:0,他引:4
石油化工科学研究院开发的环丁砜抽提蒸馏分离芳烃的专利技术(SED)在上海赛科石油化工有限责任公司550kt/a芳烃抽提装置上进行了工业应用。结果表明,在原料组成较大程度偏离设计值的情况下,苯产品的纯度为99.96%~99.98%,回收率在99.5%以上;甲苯产品的纯度为99.90%~99.92%,回收率在98.5%以上。装置处于高负荷、稳定运行时,综合能耗水平明显优于设计保证值,环丁砜溶剂、单乙醇胺等的消耗很低。 相似文献
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添加剂对环丁砜抽提能力的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
采用气相色谱法测定环丁砜对甲苯的抽提能力,通过改变温度、甲苯与正己烷的质量比等实验条件,研究了添加剂对环丁砜劣化前后甲苯抽提能力的影响。实验结果表明,在40℃、甲苯和正己烷的质量比为3:1时,不含添加剂的环丁砜的抽提能力降低了23.2%,而含添加剂的环丁砜的抽提能力仅降低了0.8%,含添加剂的环丁砜3次劣化后的抽提能力降低了1.5%。劣化前,加入添加剂对环丁砜抽提甲苯的能力基本没有影响;劣化后,不含添加剂的环丁砜的抽提能力大幅度下降,而含添加剂的环丁砜的抽提能力变化不大,且含添加剂的环丁砜3次劣化后其抽提能力没有明显下降。 相似文献
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彭威建 《石油石化绿色低碳》2023,(6):41-46
该文基于某石化15万t/a芳烃抽提蒸馏装置,根据环丁砜–芳烃气液平衡、环丁砜–烷烃液液平衡数据,利用UNIQUAC活度系数模型回归得到各组分间的二元交互参数;在此基础上利用Aspen Plus流程模拟软件建立芳烃抽提蒸馏工艺模型。模拟结果与实际测量结果误差在2%以内,表明该模型可以准确计算环丁砜–芳烃抽提蒸馏过程。同时考察了回流比、进料苯含量、溶剂比和助溶剂比等操作参数对分离效果和能耗的影响,获得了较优的操作参数。 相似文献