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新乡中新化工有限责任公司200 kt/a甲醇装置采用航天粉煤加压气化、耐硫变换(低水气比部分变换)等工艺,2011年投产后整体运行状况良好,但变换系统高氨氮废水的处理一直是困扰系统运行的痛点;2018年5月实施变换冷凝液直接送至硫回收系统尾气洗涤塔用作洗涤水、洗涤废水再送至锅炉烟气氨法脱硫系统脱硫塔用作洗涤液的技改后,又衍生出锅炉烟气氨法脱硫系统诸多运行问题。为此,中新化工首先确定研究内容,然后就变换系统高氨氮废水的深度处理方案开展试验研究,通过试验选择脱氨技术路线、研讨技术关键点,通过对比分析,最终确定采用S型塔板的低压汽提脱氨塔进行废水的深度处理;并介绍低压汽提脱氨系统运行情况及问题解决。中新化工低压汽提脱氨技改项目实施后,解决了煤化工装置变换系统低温冷凝液氨氮含量高而难以合理处理的行业难题,可为业内提供一些参考与借鉴。 相似文献
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对净化车间氨-硫化氢法(AS)煤气脱硫工艺中塔后煤气含H2S偏高的问题进行了分析,通过采用洗氨塔碱洗段二次洗涤煤气、提高洗涤贫液中NH3/H2S质量比、控制吸收操作温度、提高洗涤贫液流量等措施,使塔后煤气含H2S的指标达到了规定的要求。 相似文献
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1净化技术在合成氨(甲醇)生产中重要性
合成氨(甲醇)简称氨醇,其生产系统除了造气、压缩、合成之外其余全属于净化范畴,包含除尘、除油、脱硫(半脱、变脱、精脱)、变换、脱碳(含碳化、脱氯、脱氨、脱羰基铁等)、精制(铜洗、醇烃化、醇烷化)、低温甲醇洗、液氨洗等多个工艺过程,涉及面很广。 相似文献
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通过增加1座洗涤塔和1台稀氨水水冷器,使洗涤塔塔顶再生气的氨含量由1.5%下降至0.2%、塔底排出的稀氨水的氨含量由1.6%提高至5.6%,使铜洗再生气回收系统满足了生产要求。 相似文献
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1工艺流程我厂的精苯装置是以自产的轻苯为原料,经半连续式蒸馏,生产苯、甲苯、二甲苯、溶剂油等产品。原料轻苯采用连续蒸馏工艺在初馏塔中脱除轻馏分,再经酸、碱洗涤脱除其中的不饱和化合物。酸碱洗涤后的混合馏分(内含纯苯、甲苯、二甲苯和溶剂油等)在吹苯塔中分离出重组分(内含三甲苯、甲乙苯等),在纯苯塔中提取纯苯,纯苯塔底的残油采用间歇蒸馏工艺用精制塔分步提取甲苯和二甲苯,精制塔底的剩余馏分即为溶剂油。本文主要讨论纯苯塔底的残油在精制塔中的间歇蒸馏,生产甲苯、二甲苯的工艺。2原操作方法我厂纯苯塔残油精制工… 相似文献
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1主要塔器形式 (1)空塔喷淋。空塔喷淋是脱硫工艺装置中应用较早的塔器(喷射塔及旋流板塔也较早),但随着气体中硫化氢含量不断升高,考虑到填料塔气液接触面积较大、传质效果更好(尤其是新型填料的出现),加之早期空塔喷淋所用的喷嘴技术效果较差、脱硫效率较低等原因, 相似文献
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液化石油气脱硫工艺技术改进武正宇,刘新利(呼和浩特炼油厂)我厂液化石油气精制装置原设计为两段氨洗脱硫化氢以及催化剂碱液脱硫醇的联合精制工艺。该工艺自投用后,经常出现碱液串入水洗罐(容5203和容5301)中,引起水洗水带碱,对污水处理场造成冲击。这种... 相似文献
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本集团公司的焦炉煤气净化系统采用的是德国K-K公司的AS法脱硫洗氨工艺,煤气处理量为5~5.5万m3/h。脱硫塔上段为粗洗氨段,用剩余氨水和半富氨水洗涤,下段为粗脱硫段。洗氨塔上部3段为精洗氨段,用蒸氨废水洗涤,下段用循环碱液进一步脱硫。两台洗涤塔均采用钢板网填料,设计喷洒量为37m3/h。每两段填料间装有分配盘,分配盘距填料高度为1.3m,分配盘上有10根DN600mm、高600mm的升气管,装有20个低位喷头及9个高位喷头。由于钢板网的比表面积仅为45m2/m3,因此,喷头对液体的分散性能直接影响其洗涤效… 相似文献
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1 存在问题
我厂从德国引进的 AS法煤气脱硫装置中,碱洗段设在洗氨塔的下部,在此用 NaOH溶液最终洗涤煤气中的硫化氢,洗涤后的碱液由循环泵送至固定铵塔分解固定铵。 新碱液的稀释水采用冷却后的蒸氨废水,即从固定铵塔底流出的蒸氨废水先经板式换热器冷却至 70℃,再经一段换热器进一步冷却至 40℃,大部分送生化装置处理,另一部分蒸氨废水经稀释水换热器最终冷却至 21℃后用作碱液稀释水。 虽然该工艺流程比较合理,但在实际生产中仍存在如下问题。…… 相似文献
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铜洗再生废氨水的回收1废氨水回收概况目前,大多数中、小型氮肥厂的原料气精炼是采用铜洗流程,铜氨液再生过程中释放出的再生气经过吸氨塔(洗涤塔)用软水洗涤,使气体中的含NH3量低于0.5%,再送回变换工段重新利用。从吸氨塔排出来的含NH32%左右的稀氨水... 相似文献
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焦炉煤气净化及化产回收工艺改造的建议 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对黑化集团焦炉煤气净化及化学产品回收过程中所涉及的工艺,提出了几点改造建议:(1)提高上升管出来的焦炉煤气温度;(2)氨回收的工艺流程:由饱和器法改为无饱和器法;(3)苯回收工艺流程:由常压下流程改为高压下流程;(4)脱硫工艺:由干、湿法脱硫改为采用循环洗涤法脱硫。 相似文献
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为充分发挥氨法脱硫系统自身优势,避免石灰石-石膏法废水外排造成污染环境,文中采用一期氨法脱硫预洗塔母液和料液槽母液作为溶剂,二期石灰石-石膏法各类脱硫废水作为溶质,深入研究添加各类废水对硫酸铵结晶及其晶体影响。研究表明:向一期预洗塔、料液槽硫酸铵母液中添加二期各类石灰石-石膏法废水,均可使硫酸铵结晶量明显增加,尤其添加脱硫塔浆液;添加各类废水后预洗塔母液结晶的硫酸铵晶体平均粒径均比未添加废水的晶体大,添加各类废水40.0 mL之后料液槽母液的硫酸铵结晶量增加缓慢;晶体形貌主要受不同废水元素所致。100.0 mL预洗塔硫酸铵母液较优的脱硫塔浆液添加体积为40.0 mL,100.0 mL料液槽硫酸铵母液较优的脱硫塔浆液添加体积为50.0 mL。相关研究成果可为烧结烟气石灰石-石膏法废水循环利用提供新思路。 相似文献
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<正>1氨净化脱硫系统介绍我厂年产24万吨合成氨净化装置于2006年7月开始施工,于2008年正式投产。氨净化装置采用德士古气化压力为3.8MPa水煤气气头,采用中变串低变全变换、NHD脱硫、脱碳、甲烷化精制的工艺流程,控制脱硫塔出口硫化氢≤7. 相似文献