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针对鱼雷罐加废钢工艺,描述了铁水中废钢熔化行为,分析了废钢对生产运行的影响,并给出改善和优化方向。废钢在铁水中经历凝固层形成、凝固层重熔和正常熔化3个阶段。鱼雷罐加废钢可减少耐材热损失30%以上,实现散热利用,降低铁钢比1%~3%,有助于减少铁水碳析出逸散和环境污染,但可能引发铁水脱硫异常,脱硫效率下降。细化分析鱼雷罐内废钢熔化行为、优化废钢装入参数、合理匹配脱硫工艺是鱼雷罐加废钢工艺精益化的趋势。 相似文献
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不同铁水脱硫工艺方法的应用效果 总被引:6,自引:1,他引:5
介绍了武钢在提高铁水脱硫预处理能力过程中的基本情况及对KR机械搅拌法、鱼雷罐喷吹法、铁水罐喷吹法处理工艺的优化和降低生产成本等方面达到的效果,介绍了这几种工艺方法使用CaO、CaC2、CaO Mg粒、纯Mg粒等不同脱硫剂及新型脱硫剂试验的情况,分析了各种方法的优缺点。机械搅拌法动力学条件好,较容易实现深脱硫;鱼雷罐喷吹适用于大批量的铁水预处理;纯镁铁水脱硫工艺脱硫剂单耗低,喷吹过程平稳。 相似文献
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320t鱼雷罐内铁水流场的物理模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了铁水脱硫预处理的各种方式和脱硫铁水回硫存在问题.由于鱼雷罐细长形结构,其熔池浅,两端存在死区,所以也存在脱硫铁水回硫情况.为了降低其铁水回硫量,对鱼雷罐内铁水流场进行了物理模拟研究.根据实验结果,设计出新型喷枪,并进行了现场试验.结果表明,喷枪上增加压制孔,对于促进鱼雷罐内铁水的循环流动是行之有效的方案.用新型喷枪进行现场铁水预脱硫,平均回硫量为1.75×10-5,较改进前下降50%;回硫量≥5×10-5的包次也得到了大幅下降. 相似文献
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对天津钢铁有限公司炼铁厂使用260t铁水鱼雷罐的生产管理主要经验进行总结,通过抓好铁水鱼雷罐的日常运行管理、特殊运行情况的操作、专业技术维护管理,使铁水鱼雷罐炉衬侵蚀处在受控范围内,延长寿命,确保了安全生产。 相似文献
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斯万斯克钢公司最近投产了一台向铁水中喷吹粉末的脱硫设备,以便得到含硫量低的高质量钢。以前采用的方法是向鱼雷罐和移动铁水包中添加碳酸钠,这样脱硫后的铁水含硫量不低于0.020%.最近该公司建立了一个新的脱硫车间,经脱硫后的铁水用于炼钢,在吹氧以后,不经任何特殊处理,就能得到硫含量低于0.005%的钢水。 相似文献
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通过抓好铁水鱼雷罐的大修砌筑质量、中修喷补质量和日常运行管理等措施,使铁水鱼雷罐的炉衬侵蚀处于受控范围,从而延长了铁水鱼雷罐的使用寿命,确保了安全生产。 相似文献
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上海一钢公司750m^3高炉应用铁水液面监测仪对鱼雷罐的铁水液面进行监测,取得了较好效果。由于铁水液面监测仪不受烟气等环境因素的影响,而且在炉前设有数字显示鱼雷罐液面的大屏幕,可基本消除鱼雷罐溢铁事故,并使鱼雷罐的容积得到充分利用。 相似文献
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铁水用复吹转炉脱磷脱硫预处理的热模拟研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通常的铁水预处理是铁水罐或鱼雷车内进行。近年来,日本一些钢厂利用转炉作为铁水脱磷脱硫专用预处理炉。100kg试验复吹转炉铁水预处理结果:脱磷率达到92.0%,脱硫率达到47.9%。处理时间仅19min。与通常的铁水预处理工艺相比,显示了本工艺具有脱磷硫效果好,处理时间短的特点。 相似文献
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分析了宝山钢铁股份有限公司采用TDS(Torpedo Car Desulphurization)、PTC(Hot Metal Pre-treatment Center)和铁水包单枪、双枪喷Mg+CaO脱硫模式的生产情况.结果表明,采用铁水包喷吹Mg+CaO脱硫在喷吹时间、脱硫效果、粉剂消耗、生产组织及经济效益等方面明显优于混铁车喷吹脱硫.脱硫时间可缩短50%以上,终点硫质量分数可达到0.001%~0.003%,粉剂总耗量仅为CaC2基粉剂耗量的50%、CaO基粉剂耗量的20%,综合成本比TDS或PTC混铁车脱硫低18%~30%.铁水罐双枪喷Mg+CaO脱硫模式的效果最好. 相似文献
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铁水深脱硫及其发展趋势 总被引:14,自引:2,他引:12
通过对比鱼雷罐车脱硫、铁水包共吹脱硫和单吹颗粒镁硫三种方法的工艺技术、操作与维护性能、生产成本和工程投资,阐述了铁水包单吹颗粒镁脱硫技术在保持共吹脱硫法的先进性和合理性的同时,解决了其存在的不足,是一种代表铁水深脱硫发展趋势的新型脱矿技术。 相似文献
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