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煮茧是制丝生产中一个非常重要的环节 ,煮茧质量的好坏关系到缫丝的产、质、耗 ,尤其对缫丝的缫折、生丝洁净影响很大。企业生产的目的是为了追求高额的利润 ,同样的市场原料茧 ,谁的生产成本低则谁的利润就高。在制丝生产中 ,原料茧成本占总成本的 75 %以上 ,故降低原料成本是降低总成本的关键。降低原料成本必须降低缫折 (消耗 ) ,这与优化煮茧工艺有关。为此 ,运用科学的方法来优选特殊原料茧 (茧型小、茧层薄、缩皱松、薄头多 )的煮茧工艺是厂丝生产中的主要课题。1 煮茧工艺试验在通过初试的基础上 ,确定是否触蒸处理、助剂使用部位、… 相似文献
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丝厂立缫工艺设计在进行(竹或)速设计时,一般都是由解舒丝长来确定,首先是根据解舒丝长与缫制定粒来确定添绪次数。传统的设计方法是根据所缫庄口的茧质情况,由解舒丝长与缫制定粒,从省丝绸总公司制订的《工艺设计办法》表中查出添绪次数,然后确定(竹或)速为: 相似文献
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我厂1989年3月投产的88春临江上车全型茧庄口,从生产成绩看,缫折特别大,分析其原因为:(1)茧层率低于其它庄口茧;(2)解舒率特别低,(3)内层落结多,且不易索得正绪,蛹衣量高达45mg/粒。除茧层率低已无法改变外,后两个原因与煮茧程度关系很大。分析原煮茧配温工艺(见表1)后认为,在全回煮茧时间较短的情况下,各部温度偏低,配温曲线特别 相似文献
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长期以来,我国蚕茧检定机构及制丝厂试样(以下简称试样),大多采用以立缫测试蚕茧性能来确定茧级(茧价)及制定生产工艺参数。在立缫机时代,试样与实缫的差距并不是很大,矛盾反映也不很突出,但随着我国自动缫时代的到来,试样与实际生产的差距则日 相似文献
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围绕采用三眠茧原料在自动缫丝机上缫制16dtex细纤度规格生丝的试产过程,重点介绍了茧质调查,煮茧,缫线,复摇的工艺试验情况。 相似文献
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生丝的成本75%左右来自原料,原料茧质的好坏直接影响丝厂的经济效益。由于蚕品种、饲养、收烘等原因,使茧质下降。特别是解舒差,内印茧率高,严重影响生丝的产质量。笔者认为对差原料茧,采用分缫缫丝工艺设计方法,能充分利用原料,提高产品质量,提高丝厂的经济效益。 相似文献
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近年来,在缫丝工业中,为提高煮茧质量进行了积极的探索,如在循环式煮茧机上增设上槽浸溃部,就是一项减小缫折的有效措施。去年邳县缫丝厂学习了兄弟厂的经验,在原有的循环式煮茧机上增设了上槽浸渍部,经试用了一段时间后,发挥了它的优越性。例如,邳县缫丝厂在1983年5月缫用九庄秋茧原料时(该原料的特点是茧形小,抗煮能力弱,解舒率为70%,计划光折是297公斤),由于一开始没采用上槽浸渍,根据小组缫(600绪)三天的平均成绩进行分析,发现实缫平均光折达305公斤,比计划光折大8公斤。采用了上槽浸渍煮茧工艺;并进一步加强了工艺管理工作后,与小组缫 相似文献
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关于制丝厂适煮工艺条件确定方法的研究(摘登)(续上期)五、工厂煮茧实例应用例1标准型煮茧机生产要求:减少绪丝量,提高清洁洁净,特别是减少环类。1.工厂现状(1)原料茧:春茧70%,解舒率71%;早秋茧30%,解舒率54%。(2)煮茧工艺:第一浸渍温度... 相似文献
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我厂是生产白厂丝的中型企业,现有职工600人,技术管理人员30人,共有立缫机180台套,D301A型自动缫5组100台套,年产白厂丝180t。从投产以来,积极推行全面质量管理,始终坚持“质量第一,用户至上”的宗旨,充分发挥QC小组作用,并采用新技术新工艺,产品质量显著提高。我厂在立缫机上缫制1997年度春次茧时,煮茧采用温差渗透老方法,经一周实缫及煮茧测试统计,瘪茧率占20%,中内层落绪占78%,丝胶溶失率72%,缫折3355kg,效益受损。经本厂QC小组从人员、设备、原料、方法、环境五大要素进行分析,画出因果主次图,分析造成缫折大的原因主要是①煮… 相似文献
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关于制丝厂适煮工艺条件确定方法的研究(摘登)研究篇(续上期)一、工厂的煮茧特性分析煮茧因为和影响茧的解舒、出丝率、类节等生产成绩的各因素有密切的关系,所以工厂都各自规定了自己的技术体系,努力提高生产成绩。近年来,原料茧的多样复杂化正在扩大,因此希望开... 相似文献
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真空渗透煮茧技术在立缫上的应用孔祥富(山东莱芜制丝厂)自动缫丝机的推广应用大有取代立缫机之势,但目前立缫机所占的比例仍很大。真空渗透煮茧技术在自动缫丝机上已经广泛应用,但在立缫机上还有待于推广。我厂于1995年5月为立缫车间安装试用了一套机外渗透设备... 相似文献
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D301A型自动缫丝机经实缫生产一年半,机械运行正常。局验生丝平均品位31dtex(27/29D)为3A52,23dtex(20/22D)为3A06。缫折小于试样成绩。文章对原料茧质和生丝品质,工艺参数及运行情况作了介绍。实践表明该机均匀二度变化少,适应缫制较粗规格生丝;生产效率高,综合经济效益比立缫提高—倍以上。 相似文献