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在理论上对铸钢件增碳缺陷、铸铁件皱皮缺陷、铸铝件针孔、缩松缺陷和铸型坍塌缺陷的原因进行分析,从模样的选择、涂料的选择、负压度的选择、铸件的结构、浇注系统和浇注工艺等多方面,提出了消除和减少消失模铸件缺陷的措施,这些措施一定会加快我国消失模铸造技术的发展. 相似文献
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铸钢件质量泛指内在质量和表面质量。内在质量以其化学成分、机械性能是否符合标准来表示;表面质量皆以几何尺寸、疏松、缩孔、气孔、针孔、凹凸度等缺陷所定的标准来判断,而大部缺陷还可根据其允许范围通过焊补、修整等方法挽救为合格品,唯针孔是无法补救的,因为它既影响表面质量,也严重地影响着内在质量,因此,铸钢件一旦出现针孔,则必废无疑。 相似文献
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《轻工机械》2018,(6)
为解决底漏式真空吸铸成形中铸件的缩孔缺陷问题,利用Pro CAST对铝合金成形的凝固过程进行了模拟,研究了真空吸铸的主要参数吸口直径、压差和冷却速度对铸件成形缺陷的影响规律,并对缺陷形成的原因进行了分析。结果表明:随着吸口直径增大,凝固时间缩短,铸件缩孔数量先减少后增多;随着压差增大,铸件凝固时间缩短,缩孔数量先减少后变化不大;随着冷却速度增大,凝固时间明显缩短,缩孔呈现逐渐增多且密集的趋势。在吸口直径为3 mm,压差为0. 05 MPa,铸模为钢模时得到铸件缺陷较少。此外,在压差为0. 05 MPa,铸型为钢模以及吸口直径分别为2,3和4 mm的条件下进行了实验,对铸件宏观缩孔和显微疏松进行了分析,研究表明铸件成形缺陷变化规律与模拟结果一致。 相似文献
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焊接制造技术具有比较强的理论性、综合性和实践性。本文在简要分析焊缝气孔的类型以及缺陷主要成因的基础上,着重论述了焊缝气孔缺陷的主要防治措施。 相似文献
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黄石纺织机械厂给某公司长期、批量生产的三种铸铝底盘 ,其外径为 32 0~ 4 0 0mm ,重量 4~ 6kg ,材质ZL1 0 8,铸件大平面加工后经镀铬处理。要求铸件不得有气孔、砂眼、裂纹、缩孔、缩松等铸造缺陷。其中直径 4 0 0mm、重 6kg的底盘铸件。我们采取粘土砂湿型 (上型 )与金属型 (底板 )相结合的工艺生产铝底盘。1 工装设计1 .1 砂箱砂箱设计为长 4 80mm、宽 4 5 0mm、高 1 5 0mm的方型 ,并在长度方向设定位块 ,其上加工出定位销孔 (与金属型底板相对应 ) ,以保证铸件在铸型中有足够的浇注高度和铸型装配精度。砂箱材质为ZL1 0 4。1 .2 … 相似文献
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一、概况φ3000mm大烘缸是1600mm多圆网多烘缸纸机大缸部中的关主件,也是纸机中最大的一个铸件。在造纸生产过程中起烘干纸的作用,同时又使纸产生光泽。它在高温高压蒸气下工作,条件十分恶劣,所以材质要求较高为HT250缸的表面经机加工后,不允许有砂眼,气孔等任何缺陷,表面粗糙度达到 相似文献
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文章详细比较分析了箱体类铸件传统与优化后两种铸造工艺方案,介绍优化的工艺方案采用的措施,解决了铸造生产中操作困难与各种铸造缺陷,减短铸件冷、热加工的生产周期,铸件质量明显提高,实践证明优化的工艺取得成功。 相似文献
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为了减少铸件在真空吸铸凝固成型过程中可能出现热裂等缺陷,课题组采用有限元分析软件ProCAST对ZL116铝合金铸件的温度场和应力场进行数值模拟,分析了在温度场和应力场下浇注温度、换热系数以及模具壁厚对铸件最大有效应力和铸件中心有效应力的影响;对铸件内部有效应力分布进行了预测,并进行了实验验证。结果表明:在浇注温度为700℃,换热系数为5 000 W/(m~2·K),并且模具壁变厚时,可以有效地降低铸件的最大有效应力,铸件中心的有效应力也得到减小;同时铸件内部的有效应力能够均匀分布,减少热裂倾向,得到质量良好的铸件。 相似文献
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焊缝气孔是金属结构组焊时,由于焊接位置未清理干净或者填充材料有杂质,这部分杂质在焊接过程中会产生气体进入熔池,在焊缝金属凝固时,留在焊缝内部和焊缝表面形成的孔穴。气孔的存在使焊缝金属内部产生缺陷,降低了焊缝金属的致密性,所形成的焊缝的强度、塑性和韧性都有所降低。基于此,文章针对焊条电弧焊和二氧化碳气体保护焊两种焊接方法产生气孔的原因,采取相应工艺措施加强控制,以在焊接生产中得到较好的焊缝成型质量。 相似文献
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采用液态挤压代替压力铸造及热模锻生产铝合金接头,不仅克服了压铸件内部容易形成气孔和氧化夹杂物的缺陷.而且减少了热模锻的投资、提高了材料利用率及降低了产品成本。介绍了铝合金接头挤压的模具结构及设计参数,分析了液态工艺参数及选择依据、产品技术经济性。 相似文献