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水解—好氧—加药沉淀—臭氧组合工艺在毛纺印染废水预处理提标改造中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了"水解—好氧—加药沉淀—臭氧"组合工艺在设计处理规模为2 000 m3/天的毛纺印染废水预处理提标改造中的应用。针对2013年实施的新的排放标准,无锡协新毛纺织有限公司对原有的污水处理站进行升级改造,在原有的物化加药沉淀工艺基础上新增了水解池、接触氧化池和臭氧氧化工艺。工程实例表明,使用该组合工艺后,污水处理站的毛纺印染废水水质达到GB 4287—2012《纺织染整工业水污染物排放标准》的排放要求,完成了提标改造的目标。 相似文献
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印染废水中污染物浓度较高,水质体现出COD高,BOD低,可生化性较差的特性,且废水呈碱性,属高浓度难降解有机废水。为了研究IC厌氧反应器用于印染废水减污预处理的可行性,采用碱减量废水膜法处理及TA回收后的出水作为试验用水,经IC反应器处理后,提高出水可生化性,并减少污泥产生量,结合后续好氧生物处理,使出水达标排放。 相似文献
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《染整技术》2017,(8)
嘉兴市某印染企业从产生源头对废水进行高、低分质收集并处理,高浓度印染废水采用"水解酸化+A/O处理+混凝沉淀"处理工艺,出水COD、BOD、色度和SS均值分别为171 mg/L、48 mg/L、60倍和60 mg/L,达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4278-2012)间接排放要求。低浓度印染废水回用工程采用"水解酸化+A/O处理+超滤+反渗透"组合工艺,RO出水COD、色度和SS分别为15 mg/L、3倍和1 mg/L,各指标都符合设计回用标准。高浓度废水处理工程运行成本1.12元/m3废水,日运行费用为1 680元/d,年运行费用50.40万元,低浓度废水回用工程运行成本3.53元/m~3产水。回用率53%,年节约用水24万t,年减少支出150万余元。 相似文献
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污水处理专家把印染废水比喻为难啃的硬骨头。根据印染废水的来源不同,分别介绍了水质特点及排放规律,重点介绍了现有印染废水的主要处理方法和处理工艺,给出了各工艺的流程图及处理效果。由于印染废水需水量大,结合循环经济的要求,本文简单介绍了印染废水处理回用的解决方案。 相似文献
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O3/UV与生化组合处理印染废水 总被引:10,自引:0,他引:10
在半序批式反应器中进行印染废水的O3/UV氧化,间歇及连续生化反应器中进行生化处理,以COD去除率、BOD/COD、臭氧消耗系数和臭氧消耗量等指标,考察O3/UV与生化组合处理印染废水的工艺。印染废水用“生化-物化-O3/UV”法处理,其出水COD、色度指标可完全满足GB4287—1992《纺织染整工业水污染物排放标准》的一级排放要求,还可以降低臭氧消耗量;而O3/UV-生化-物化”法处理,出水的COD不能满足。 相似文献
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推行清洁生产 实现节能减排 总被引:1,自引:0,他引:1
通过生产工艺的改进,先进印染技术的运用以及节能型印染设备的引进、改造,降低能源消耗、减少染化料等有害物质的使用,降低污染物的浓度,同时采用先进节水技术,节约用水,减少印染废水排放。对现有污水处理设施进行综合改造,降低污染物的排放总量,最终达到清洁生产的行业指标和污染物排放指标。 相似文献
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采用混凝+水解酸化+推流式接触氧化+混凝(C-HC-PBCO-C)处理针织印染废水,结果表明,此工艺能有效去除废水中污染物,出水平均CODCr、BOD5、SS和色度分别为77 mg/L、13 mg/L、35 mg/L和30倍,出水水质达到广东省DB44/26—2001《水污染排放限值》第Ⅱ时段一级排放标准。 相似文献
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介绍了采用FAs-Jet射流曝气系统的改良型氧化沟系统处理箱纸板中段废水的设计及启动调试。运行结果表明,出水水质可达到造纸工业水污染物排放的国家标准。 相似文献
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