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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
对干熄焦用QT600-3焦罐衬板热应力分析及衬板裂纹原因分析。分析结果表明干熄焦工况条件下,QT600-3长期受热会膨胀,多点拘束容易产生裂纹。改用单点固定,两点支撑的衬板固定方式,并且选用铁素体球墨铸铁或耐热球铁代替QT600-3,提高使用寿命。  相似文献   

2.
针对高炉固定受料斗、布料器原Mnl3钢衬板不耐磨、寿命低的问题。研制开发了以铸钢或Q235钢作基板,粘涂堆焊耐磨合金、镶TiC-钢条块的衬板制作新技术。应用表明,新衬板的使用寿命比原Mnl3钢衬板提高5~8倍以上。  相似文献   

3.
冶金部推广使用金属橡胶磁性衬板冶金部生产协调司目前在本钢歪头山铁矿召开了金属橡胶磁性衬板推广会。金属橡胶磁性衬板是球磨机的换代产品。目前,我国球磨机大多使用锰钢衬板,其寿命只有6~8个月。因此,消耗大、成本高,而且更换困难。金属橡胶磁性衬板的寿命可延...  相似文献   

4.
磁性衬板是一种新型的球磨机衬板,应用于含磁性矿的矿石磨矿时,由于在衬板工作面能吸附一层磁性物质,可形成保护膜,减少衬板工作面与运动的介质和物料直接接触,从而可达到延长衬板寿命的目的。本文主要就磁性衬板的研究概况、特性及应用情况进行了阐述。  相似文献   

5.
针对高炉上料系统设备寿命低、故障率高等问题,分析认为主要是料斗、料槽等部位的衬板受料流冲刷、磨损快。针对不同工况,在称量斗下料口部位采用耐磨陶瓷衬板;在焦炭称量斗受料线部位采用钨铬钼合金耐磨衬板;在烧结矿、球团矿称量斗受料点应用装甲板合金衬板;同时改进下料漏斗结构。改进后,上料系统衬板使用寿命提高3倍以上,高炉休风率由6.2%降至1.3%。  相似文献   

6.
李凯 《冶金设备》2023,(1):58-61
料罐是无料钟炉顶设备中的关键设备之一。介绍了料罐的工作过程、原理、设备组成、设计要点和使用与维护要点;并重点介绍了耐磨衬板结构设计、探料装置和蒸汽加热装置,阐述了料罐容积计算参数选取。结果表明,耐磨衬板结构合理有助于寿命的提高。  相似文献   

7.
延长转炉寿命的生产实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了延长转炉寿命的生产实践.实践表明,提高砌筑质量,严格控制工艺条件,消除使铬镁砖损坏的热应力、机械力和化学侵蚀等因素,可有效延长转炉的寿命.  相似文献   

8.
依据西盟锡矿生产实践,探讨了小φ1.5×3.0米溢流型棒磨机的橡胶压条衬板磨损规律,提出了使用的最优化方法,推导了更换压条提升端的最佳厚度和时间数学模式。按最优化方法使用,可达到磨损均匀,他压条寿命延长31%,重量磨损率增加10%;使衬板的理论寿命延长43%。  相似文献   

9.
针对西北某铸造厂目前生产的高锰钢耐磨衬板在使用过程中容易破碎和变形的问题,通过对现生产的高锰钢成分与性能的分析,向高锰钢中添加一定量的合金添加剂,并改进热处理方式,使高猛钢耐磨衬板的硬度、耐磨性、抗冲击性能和寿命都有较大的提升,硬度提高10.7%,耐磨性提高62.7%,抗拉强度提高7.4%,屈服强度提高8.13%。  相似文献   

10.
球磨机衬板的形状及其磨损是影响磨矿效果的主要原因,铁矿石选矿厂所采用的球磨机,其衬板均为形状各异的等厚度衬板(称原衬里),原衬里存在寿命不同步和磨矿效果差的弊端,为此,首钢矿业公司根据衬板磨损规律与磨矿效果相关关系研制出异型同步球磨机衬板(称同步磨损衬板),经过工业生产验证,效果较好,1991年授理国家专利(专利号:91202243.4)。 1、原衬里技术特点 首钢大石河选矿厂磨矿设备(一次磨矿)24台均为φ2700×3600mm格子型球磨机,其衬板  相似文献   

11.
屈亮  ;张美杰 《工业炉》2014,(5):48-51
武钢CSP加热炉炉衬较薄,使用全纤维模块砌筑,其隔热性能好,但使用寿命较短。在保证炉衬厚度不增加、隔热效果不降低的前提下,通过传热计算对炉衬材料进行了优化设计。耐火层选用浇注料延长使用寿命,分析了隔热层分别采用纤维毡、纳米隔热板、超级憎水隔热板等不同隔热材料对外表温度与散热量的影响,确定了合理的材料组成,达到了既能延长使用寿命,又能降低成本的目的。  相似文献   

12.
雷浩洪 《河北冶金》2013,(12):75-77
在转炉生产中,提高炉衬的使用寿命对提高生产率、炉龄、钢产量、钢水质量及降低耐火材料消耗、增加经济效益有重要意义。分析了影响转炉炉衬寿命的主要因素,利用生铁块渣补技术解决了兑铁水、加废钢对炉衬的冲刷及机械磨损,减少了炉料的使用量和停炉的补炉时间,解决了生产与护炉之间的矛盾。该技术的应用,使转炉炉况明显好转、炉龄由11000炉提高到15000炉,耐材消耗降低30%,为炼钢进一步提升产能和经济技术指标开辟了一条新路。  相似文献   

13.
蔡善咏 《炼铁》2003,22(4):6-9
从高炉冷却设备改进、炉身冷却结构形式的改进、炉缸炉底结构及材质的改进以及高炉操作维护等方面阐述了梅山三代高炉的长寿经验。认为现役高炉采用的炉身板壁结合的冷却结构以及炉缸陶瓷杯结构适合梅山高炉长寿要求。  相似文献   

14.
为了确定合适的钢包烘烤预热温度,以某钢厂90t整体铝镁浇注料钢包为原型进行数值模拟,利用有限元分析软件ANSYS,采用间接耦合法进行计算,得出了不同烘烤预热温度工况下,钢包盛钢时的内衬温度变化及应力分布。结果表明:提高钢包预热温度可以降低钢包内衬的温升及钢液温降幅度,减小钢包内衬的温度梯度,减少内衬材料受热应力所引起的热震破坏,从而延长钢包使用寿命。综合考虑钢包内衬水分排除、节能及热应力分布等因素,钢包预热温度取1 173~1 273K最佳;钢包底部的烘烤预热温度应提高到1 373K。  相似文献   

15.
李洋龙  程树森  王颖生 《钢铁》2014,49(12):18-23
 国内一些高炉发生了高炉炉底密封板上翘现象,一些高炉炉底密封板上翘高度甚至达到了100~140 mm,出现炉底变形成锅底状、局部漏煤气、炉底冷却效果变差等现象,严重影响高炉的长寿和高效生产。通过建立高炉炉缸炉底温度场和应力场数学模型,分析砖衬异常膨胀、砖衬受热膨胀和炉底密封钢板厚度、膨胀缝及缓冲泥浆等因素对炉底密封板上翘高度的影响。结果发现,由于炉缸砖衬的异常膨胀,在风口组合砖位置产生较大的向上压力,最终导致高炉炉底密封板产生较大程度的上翘,而砖衬正常受热膨胀不会导致炉底密封板的明显上翘。碱金属、锌、铅等有害元素在高炉内富集、累积可以导致砖衬异常膨胀,是炉底密封板上翘的主要原因。炉底密封板厚度的增加会对炉底密封板上翘产生有效的阻碍作用。合适的膨胀缝和性能优良的缓冲泥浆可以吸收砖衬受热膨胀,但是不能解决砖衬较大的异常膨胀。为了抑制和减少高炉炉底密封板上翘现象,需要在风口组合砖与炉缸砖衬之间预留合适的膨胀缝;避免风口大套前端嵌入炉缸砖衬内部;严格控制有害元素入炉量,提高高炉排出有害元素的能力。  相似文献   

16.
摘要:连铸技术对钢包的性能要求越来越高,而传统钢包炉衬构件普遍存在使用寿命短、消耗高等问题。通过研究耐火材料特性,优化内衬结构布置,设计出一种长寿命、超保温的新型钢包,并基于数值模拟技术,对新型钢包与传统钢包在典型工况下的温度与应力进行对比分析。温度场模拟结果表明,新型钢包在保温性能上有较大的提升,钢包壳最高温度较传统钢包降低54℃。同时,应力场结果表明,新型钢包壳的最大应力减小了66.7MPa且整体应力分布更加均匀。最后将温度场和应力场的分析结果反馈到钢包的生产、制造、维护上,并进行实验验证。实验结果表明,新型钢包在保温与长寿等性能方面表现更好,内衬寿命提高了119炉次,达到了钢包设计、制造、维护一体化的效果。  相似文献   

17.
朱彤 《炼钢》1998,14(6):3-5
文中从提高炉龄,降低耐火材料消耗,提高劳动生产率,减少工人劳动强度入手,阐述了溅渣护炉技术的工作原理,影响溅渣效果的主要因素及存在的主要问题。  相似文献   

18.
赵立伟  张艳 《铁合金》1999,30(3):18-23,35
通过微碳铬铁电炉炉衬的解剖和取样检测,论述了冶炼过程中炉衬的侵蚀机理及影响炉衬寿命的主要因素,并指出了延长炉衬寿命的几点简要看法。  相似文献   

19.
基于低碳锰硅合金生产工艺特征,结合生产实际对造成炉眼炉衬损坏的原因进行了分析,寻求生产低碳锰硅合金延长炉眼使用寿命的措施,提出结合炉衬整体水冷技术,应用炉眼间接水冷技术延长炉眼使用寿命作为今后炉眼炉衬新技术的研究方向。  相似文献   

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