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相似文献
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1.
《电世界》2017,(5)
<正>1事故现象2016年8月26日05:16:55,110 kV银山变电站综保监控后台微机显示35 kV精炼Ⅰ线3512零序Ⅲ段接地,小电流接地选线装置显示35 kVⅠ段母线C相接地,接地线路为35 kV精炼Ⅰ线3512。05:19:02,银山站35 kV精炼Ⅰ线断路器速  相似文献   

2.
《电世界》2016,(12)
正1现场情况2014年2月1日20:18,某35kV降压站控制室的照明灯熄灭,同时听到6kV开关室发出巨大爆炸声,控制室内消防报警装置发出6kV开关室烟雾报警信号,后台监控机发出6kVⅠ、Ⅱ段母线C相接地报警信号,6kVⅠ段进线断路器6101变位闪烁,喇叭报警,6kVⅠ、Ⅱ段母线及各馈出线全部失电,负荷均降为零。35kV降压站供配电系统接线如图1所示。值  相似文献   

3.
1990年11月30日,上海南桥500kV变电站220kV系统单母线运行方式,Ⅰ-Ⅲ段母线运行(分段开关运行状态),Ⅱ-Ⅳ段母线停役状态,220kV母差保护停役。上午10:24因误合分闸的南火2112线开关正母Ⅰ段刀闸,造成运行中的220kV母线三相金属性接地短路,南桥220kV母线全停事故。这次事故,由于南桥220kV母差停役及部分保护误动、拒动等原因,故障持续时间较长,其中由于南金2105线拒动而引起的相邻线路南石2217线南湖侧距离Ⅲ段动作跳闸,时间长达3.6s,南金线至5.2s才跳开。从而造成上海  相似文献   

4.
2012年3月14日海南电网某220kV变电站110kV母线保护Ⅱ母、Ⅰ母相继动作,造成部分110kV变电站失压的过程,并分析了在Ⅱ段母线故障且母差动作后,根据Ⅰ母出现误动作的成因及条件,提出了相关反措。  相似文献   

5.
《电世界》2016,(5)
正1现场情况2013年11月28日14:21,某110 kV变电站主控室后台机报"10 kVⅠ段母线接地告警";16:14,系统报出火警告警信号。运行人员穿戴好安全防护用品进入10 kV高压室进行检查,发现10 kVⅠ段母线电压互感器柜后柜门处冒出浓浓的黑烟,后柜门观察窗玻璃已破碎,后停电检查。电压互感器三相都有不同程度的烧毁和破损:  相似文献   

6.
1变电站运行情况变电站系统接线图如图1所示。220 kV N变电站(以下简称N变)通过110 kV NH1405线路供电给110 kV H变电站(以下简称H变)Ⅰ段母线1号主变,NJ1406线路供电给H变Ⅱ段母线2号主变。H变高压侧110 kV母联断路器、低压侧10 kV母联断路器均断开,Ⅰ段母线、Ⅱ段母线分列运行,高低压侧备自投装置均投入。  相似文献   

7.
正1现场情况2016年11月7日06:31,某变电站35 kV干熄焦Ⅱ线过流Ⅰ段动作。值班人员查看后台机报警记录为:06:31:32,35 kV干熄焦Ⅱ线3541装置报警,35 kV干熄焦Ⅱ线3541零序Ⅲ段报警;06:31:33,35 kV银烧Ⅳ线、银电Ⅳ线、银烧Ⅱ线、精锻线、炼钢Ⅱ线、焦化Ⅱ线接地报警;06:41:13,35 kV干熄焦Ⅱ  相似文献   

8.
武彦诚 《电世界》2021,62(5):37-39
1现场情况 煤化工装置变电所6 kV系统为单母线分段运行,备用电源自投方式为分段断路器备自投,备自投装置为南京力导DMP-3361系列产品.变电所电源由两台35 kV/6.3 kV主变供给,电源取自总变电站35 kVⅠ、Ⅱ段.正常情况时,变电所Ⅰ、Ⅱ段进线带各自负荷运行,母线运行在分段工作状态,隔离开关为工作位,分段断路器为热备用(工作位分闸状态),两段母线依靠分段断路器实现相互备用.  相似文献   

9.
李凌宇 《电世界》2012,(5):33-35
2007年9月24日,我公司-110kV站启动中,当主变分别对10kVⅠ、Ⅱ段空母线充电时,Ⅰ、Ⅱ段母线均显示有接地现象。经检查分析,一次设备绝缘正常,判断发生了谐振。下面结合故障录波器的波形进行简要分析并提出防范措施。  相似文献   

10.
正1 现场情况2017年4月28日,对110 kV三降压站3号主变及6 kVⅡ段母线系统春季电气清扫。按照安全措施布置要求,最后在控制室直流馈电屏,断开去6 kVⅡ段母线直流控制电源空气断路器Q3时,后台监控机相继报出6 kVⅡ段、Ⅰ段母线系统各开关柜"通信出错"故障。检查发现,6 kVⅡ段和Ⅰ段母线系统直流控制电源全部失电。立即恢复6 kVⅡ段母线直流控制电源空气断路器Q3的供电,6 kVⅠ段母线系统各开关柜的直流控制电源随之恢复正  相似文献   

11.
白晓华 《电世界》2021,62(1):32-33
1 现场情况 我公司采暖系统中,有1台2 000 kW的镁砖电蓄热锅炉,电压等级6kV,由企业内部的一区35 kV变电站6 kV Ⅰ段母线的19号馈线供电. 某日,该锅炉低压控制柜突然发生着火事故,为其供电的一区变电站6 kV Ⅰ段系统电压异常.其中,C相升高到6kV,A、B相电压表连续摆动,数值不稳定,变电站后台系统报"6kV Ⅰ段零序故障".值班人员将变电站19号馈线停运后,6 kV系统故障消失.  相似文献   

12.
变电站35 kV电缆头击穿事故原因分析及处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
内蒙古自治区乌海电业局顺达变电站352用户厂内L1相接地故障,引起L2、L3相相电压升高,长时问运行后击穿4号主变压器35 kV侧L2相电缆头,4号主变压器差动保护动作跳闸.因值班人员在给35 kVⅡ段母线恢复送电时未断开出线开关,人为扩大事故,导致其余用户设备分别击穿,造成2点异地短路,最终导致大面积停电.采取了修复接地报警装置、增加综合自动化系统后台报警功能及对值班员培训等措施后,现设备运行正常.  相似文献   

13.
王博林 《电世界》2021,62(3):9-10
1现场情况 某日2:12,让变35 kV母线C相接地(小电流接地系统).选接地过程中,在萨中变合上35 kV萨中线9336断路器时(2:39),奔腾变35 kV萨中线839电流电压保护动作,断路器跳闸,重合闸不成功.同时,西四变35 kV西四四线11738电流Ⅲ段保护动作,断路器跳闸,重合闸未投;让变35 kV龙南线8314过流Ⅱ段保护动作,断路器跳闸,重合闸不成功.  相似文献   

14.
林武斌 《电气时代》2009,(8):90-90,95
鹤山输油站10kV变电所10kV电源分别引自江门市供电局水口110kV变电站和鹤山110kV变电站,变电所的正常供电方式为单母线分段母联备自投,当其中一个供电电源检修时,另一个电源通过母联柜给全站供电。10kV的Ⅰ、Ⅱ段母线各安装了一套TV柜用于电压采样。  相似文献   

15.
某500 kV变电站500 kV母线在运行时,500 kVⅠ段母线地刀A、B相接地,导致500 kVⅠ段母线跳闸。通过调查分析,发现存在施工工艺不过关、安全交底不详细、操作票执行不到位、防误设计不完善等方面的问题。  相似文献   

16.
陈杏荣 《电气时代》2000,(10):43-43
1.故障情况 某厂110kV变电所6kV主接线为单母线分段方式,两台主变压器并列运行。一日中心控制室值班电工发现中央信号盘接地信号装置“系统”指示灯亮;6kVⅠ、Ⅱ段母线接地信号指示灯亮;A、B、C三相对地电压分别为3.8、3.2和3.8kV;三相线电压正常;测量6kV电压互感器开口三角电压为15V。 2.故障查找 A、C相电压略偏高,B相电压稍偏低,初步判断为6kV系统B相发生非金属性接地。值班人员转动具有自动查找功能的ZD—4型小电流接地信号装置切换开关未发现出线线路有接地现象。再断开6kV母联开关及Ⅰ、Ⅱ段PT二次  相似文献   

17.
《电世界》2020,(7)
正1现场情况2018年7月10日晚,某220 kV变电站1号主变压器在运行过程中第一套、第二套差动保护出口跳闸,主变压器三侧断路器跳闸,110 kVⅠ段母线、35 kVⅠ段母线失电。故障发生前,该变电站2台主变压器为正常运行方式。220 kVⅠ、Ⅱ段母线经母联2800断路器并列运行,1号主变压器2801断路器运行于220 kVⅠ段母线,2号主变压器2802断路器运行于220 kVⅡ段母线; 110 kVⅠ、Ⅱ段母线分列运行,即母联500断路器热备用,1号主变压器501断路器运行于110 kV  相似文献   

18.
赵森  张亚涛  郭跃东 《电世界》2022,63(1):17-18
1 故障现象 2020年6月23日,某220 kV变电站内处于热备用状态的35 kV馈线间隔发生故障,造成该站2号主变低后备保护复压过流Ⅰ段Ⅰ时限动作、350母联保护过流Ⅱ段动作,2号主变对应的低压侧352断路器、350母联断路器跳闸,该站35 kV一段母线失压.  相似文献   

19.
程浩 《电世界》2021,62(3):11-13
仪征化纤公司110 kV总降站为单母线分段带旁母运行方式,其中,110 kV Ⅰ段带1号、3号主变,110kVⅡ段带2号、4号主变.1号、2号、3号、4号主变分别带10 kV Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段.10 kV Ⅰ、Ⅱ段母线经100开关组成单母线分段接线,10kVⅢ、Ⅳ段母线经200开关组成单母线分段接线,每段母线均通过接地变引出中性点经消弧线圈接地.为同时解决发生单相接地故障后,不中断生产主体厂供电和及时查找出故障线路的问题,公司先后采用A、B两家企业的小电流接地选线装置,运行五年,选线准确率仅为2.7%.  相似文献   

20.
分析某变电站35kV进线381线路保护动作导致该变电站全停的故障,认为保护用电流互感器绕组U相极性接反是线路保护区外故障动作跳闸的主要原因,通过故障排查,在35kVⅡ段U相母线找到明显放电点,并提出防范措施。  相似文献   

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