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1.
高水头大型高强钢岔管装配焊接历来是水电站压力管道施工当中的重点和难点,其质量关系到发电站工程安装的成败。文中通过介绍大盈江电站工程钢岔管装配焊接的工艺流程,成功为今后其他钢岔管的优化设计提供了科学依据,为高水头大型钢岔管整体焊接及水压试验积累了宝贵经验。 相似文献
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高水头、小管径、厚壁、高强钢岔管制作过程中,虽然制作技术难度很大,卷制、焊接后残余应力很高,但通过去应力退火、振动时效、水压试验等方式和措施,使岔管集中应力得到了最大程度的降低,确保岔管安全运行。 相似文献
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毛尔盖水电站月牙肋钢岔管尺寸大、水压试验水头较高,进行岔管水压试验的闷头制造周期长,费用高。通过采用材料复验、焊接工艺评定、无损检测、振动时效处理、第三方检测等措施保障了月牙肋钢岔管制作质量,取消了岔管水压试验。 相似文献
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大盈江水电站设计水头517 m,压力钢管全部在电站现场制道,为了保证钢岔管制作质量和后期发电电厂运行安全,满足设计要求,落实应力测试和对可能出现内部缺陷扩展的监控,大盈江水电站决定采取钢岔管水压试验,并进行残余应力测试和水压试验过程中的应力测试、声发射监控和变形监测。通过试验测试,大盈江水电站钢岔管各项指标均满足设计和规范要求。 相似文献
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《水资源开发与管理》2017,(12)
江苏溧阳抽水蓄能电站钢岔管为目前国内抽水蓄能电站中体型最大的钢岔管,也是首例800MPa级钢材在洞内原位组装、焊接、水压试验项目。在解决3号大岔洞内焊接施工焊缝一次探伤合格率偏低问题过程中,通过QC活动,找出产生质量问题的具体原因;在1号大岔管洞内焊接施工中,寻找出切实可行整改方法,成功提高了岔管洞内焊缝探伤一次合格率。经专家咨询会论证,1号大岔通过加强施工过程质量控制,免做水压试验,为同行业类似工程施工提供了借鉴依据和参考经验。 相似文献
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理县红叶二级电站为高水头混流式机组。根据压力管道的特点,建立了临时制作场,用以制作钢管和岔管,并在现场进行组装、焊接。二号岔管的裂纹是现场组装焊接后发生的裂纹,通过有效的处理措施,保证了质量、水压试验一次成功。通过五年多时间的发电运行证明,该岔管裂纹处理技术是成功的。 相似文献
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越南小中河水电站,被称为东南亚第1高水头卧式水轮机组电站。该电站设计水头863.6m,压力钢管的钢岔管为卜型月牙肋型。介绍钢岔管在制造中焊接、热处理、水压试验工艺技术,解决了高水头低合金高强度钢岔管制造的难点,通过采取埋弧自动焊、CO2气体保护焊的焊接、热处理工艺措施后,确保了钢岔管的制造质量和效率,焊接的焊缝超声波探伤1次合格率达98.6%以上,射线探伤1次合格率也达99%。 相似文献
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按有关要求,云贵响水水电站钢岔管应做水压试验,以消除焊后残余应力,但由于工期紧,现场难具备水压试验条件,经提高钢岔管的结构完整性,对钢岔管材料性能,焊接残余应力测试结果分析,考虑不作水压试验。 相似文献
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国内首次在十三陵抽水蓄能电站压力钢管道上采用800MPa级高强钢岔管,并制作了模型岔管进行水压试验。制作工艺,特别是焊接工艺对今后此类岔管的制造及800MPa级钢的加工与焊接有着重要的参考价值。 相似文献
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国内首次在十三陵抽水蓄能电站压力钢管道上采用800MPa级高强钢岔管,并制作了模型岔管进行水压试验。制作工艺,特别是焊接工艺对今后此类岔管的制造及800MPa级钢的加工与焊接有着重要的参考价值。 相似文献
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介绍了三里坪水电站压力钢管钢岔管现场安装施工中采用振动时效技术消除岔管在焊接过程中产生的焊接残余应力峰值的工艺,使残余应力分布均化,提高了岔管抗静载荷和抗动载变形能力,从而有效地提高了岔管焊接质量和承载能力水平,可供其它类似工程参考和借鉴. 相似文献
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岔管制造历来是水电施工的难点,WDB620(低碳贝氏体钢)初步在电站压力钢岔管推广使用,其焊接是岔管制造的关键,文章简要介绍金龙潭WDB620高强钢岔管的焊接施工工艺措施。 相似文献
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在高水头水电站明岔管设计中 ,由于岔管的钢管壁较厚 ,给岔管的制作带来很大的困难。为此在大七孔电站钢岔管设计时 ,借鉴国内的钢衬钢筋混凝土管技术的经验 ,采用了钢衬钢筋混凝土岔管。解决了高水头岔管的设计及施工难题 相似文献
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岔管制造历来是水电压力管道施工的难点,WDB620(低碳贝氏体钢)初步在电站压力钢岔管推广使用,其焊接工艺是岔管制造的关键。金龙潭WDB620高强钢岔管的焊接施工工艺经实践检测,焊接质量和焊接变形控制均达到了规程规范的要求。 相似文献
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《人民黄河》2017,(3):115-118
溧阳抽水蓄能电站为国内首个大型800 MPa级钢岔管洞内拼装、焊接以及水压试验项目,工程地质条件复杂,洞内无法布置天锚,面临岔管体型大、高强钢、洞内焊接技术要求高等问题。通过采取优化设计运输台车、洞内拼装吊架、布置钢栈桥、采用单元滑移、整体拼装等工艺,解决了水压试验前的拼装焊接难题。在水压试验中,充分考虑试验充排水方案,并采取多项安全措施预案,确保水压试验一次成功。试验共完成应力测试、残余应力测试、声发射测试、变形检测等4项测试内容,为工程后期安全运行提供了基础数据。工程实践表明:只要过程监控到位、措施得当,洞内拼装焊接质量能够得以保证;大体型、高强钢岔管洞内水压试验是可行的。 相似文献
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响水电站岔管属国内目前自行制作的巨型钢岔管 ,采用了近年研制的WDL系列 60 0MPa级高强钢制作。由于特定条件下岔管未作水压试验 ,本文着重从焊接残余应力问题和材料及焊接接头的可靠性两方面探讨影响岔管结构安全的因素 ,尤其对高强调质钢是否须作退火消应提出具体的看法 相似文献