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1.
衡阳有色金属机械总厂电炉冶炼时的负载:熔化期平均负载为2700kVA.熔化期2h;氧化期平均负载为1880kVA.氧化期0.8h;还原期平均负载为1420kVA还原期0.8h。长期以来为2250kVA电炉变压器供电,按经济运行优化计算后,改为315kVA变压器供电。两台变压器的技术参数如表1。表1中:SN─变压器额定容量;Po─变压器空载损耗;PK─变压器短路损耗;I。%一变压器空载电流;UK%─变压器短路电压;Qo─变压器空载励磁功率;QK─变压器额定负载漏磁功率.Qo与Qk系根据Io%与U…  相似文献   

2.
对单台变压器供电系统,在保持变压器总的供电量不变的条件下,通过削峰填谷调整负荷曲线,不仅有利于变压器的安全运行和提高变压器带负荷能力,而且也降低了变压器的损耗及线损。一、削峰填谷前变压器损耗及线损(一)变压器有功损耗ΔP1ΔP峰=P0+(P峰Seco...  相似文献   

3.
高红华  文佳媚 《工业加热》2010,(11):843-846
目的探讨短暂性脑缺血发作(TIA)患者ABCD2评分与责任血管狭窄的相关性,以及侧支循环对TIA预后的影响。方法回顾性研究84例TIA患者入院时的ABCD2评分及脑血管DSA影像学资料,根据ABCD2评分,分为≥4分组和<4分组;根据DSA影像学结果,分为责任血管狭窄≥50%组和<50%组,评价ABCD2评分与责任血管狭窄的相关性,以及侧支循环对TIA后2d内脑卒中风险的影响。结果①责任血管狭窄率≥50%组与<50%组比较,年龄≥60岁者所占比率高[分别为52.7%和27.6%,χ2=4.87,OR值=2.928,95%CI(1.109,7.733),P=0.027],既往有缺血性卒中史者所占比率高[分别为29.1%和6.9%,χ2=5.555,OR值5.538,95%CI(1.176,26.087),P=0.018]。②责任血管狭窄率≥50%组与<50%组比较,ABCD2评分≥4分者所占比例高[分别为45.5%和20.7%,χ2=5.001,OR值=3.194,95%CI(1.125,9.070),P=0.025]。③责任血管狭窄率≥50%组TIA患者2日内卒中发生率高于狭窄率<50%组(分别为36.4%和27.6%),但差异无统计学意义[χ2=0.658,OR值=1.500,95%CI(0.562,4.006),P=0.417]。④责任血管狭窄率≥50%组TIA患者2d内卒中风险与持续吸烟、ABCD2评分≥4分相关,侧支循环开放使2d内脑卒中风险降低,[OR值=0.179,95%CI(0.051,0.624),P=0.005]。结论①年龄及既往缺血性卒中史与血管狭窄程度相关。②ABCD2评分≥4分与责任血管狭窄≥50%相关。③责任血管狭窄率≥50%组中,持续吸烟、ABCD2评分≥4分使TIA患者2d内脑卒中风险增加;侧支循环开放使TIA患者2d内脑卒中风险降低。  相似文献   

4.
划分变压器运行区域的一种简便方法鞍山钢铁学院胡广振划分变压器运行区域是开展变压器经济运行中的一个重要工作,文献[1]给出的划分方法如下式中为经济运行区域与不良运行区域的临界负载系数;为不良运行区域与最劣运行区域的临界负载系数;KLj为经济运行区域与不...  相似文献   

5.
我厂受沈阳变压器研究所的委托,试制成功了SFSZ_8—31500/110油浸式电力变压器。该产品是沈阳变压器研究所根据原机电部指示,于 1992年7月至 11月由21个厂 29名次设计人员设计的110kV级双绕组无励磁调压变压器和三绕组有载调压变压器两个系列22个品种66个规格中容量最大的一台变压器。 这次设计的两大系列变压器,简称为110kV级 8型油浸式电力变压器。 110kV级8型两大系列产品技术性能优于国内目前运行的同类产品,与现行GB6451.4—86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求110kV级》标准比较,空载损耗平均下降22.5%,空载电流下降33.7%,总重量比目前生产的 7型产品下降 28.6%(17.393t)。 我厂试制的SFSZ_8- 31500/110油浸式电力变压器与7型同类产品比,空载损耗下降24.5%,空载电流下降46.4%、该台产品投入电网后,全年可节电约 10.77万 kWh,节能效果显著。  相似文献   

6.
根据现有《电力工程设计手册》得知,电力变压器容量设计计算均是按照负荷率来确定,并且其负荷率一般取值范围在60%~90%。不能计算出变压器最佳经济容量,从而不能运行于最佳经济区域。造成有功电能和无功电能损耗的增加。本文推荐一种行之有效。并且较为准确的计算方法。确定变压器最佳经济鸩量。并使其运行在最佳经济区域,从而达到减少有功功率和无功功率损失。  相似文献   

7.
电动机负载率的测试通常有两种方法,即电流法和功率法。由于仪器及现场条件的限制,很多情况下用电流法更为方便。电流法计算电动机负载率的公式为:β=I2-I2OI2N-I2ON·UUN×100%(1)式中:I—电动机的实测负载电流(A);IO—电动机空载时...  相似文献   

8.
【摘要】 目的 分析CT引导下同轴活检肺内病变的并发症及其影响因素。方法 总结江苏省无锡市第二人民医院放射科收治的201例经皮肺活检患者资料,分析患者的年龄、性别、病灶大小、位置、深度、穿刺次数、患者体位、是否伴有肺气肿及手术经验对于气胸和出血发生率的影响。结果 本组经皮肺活检主要并发症是气胸和出血,其中发生气胸48例(23.9%),出血23例(11.4%),无死亡病例,行胸腔闭塞引流10例。单因素分析显示病灶大小(P = 0.002)、病灶深度(P < 0.001)、穿刺次数(P < 0.01)、肺气肿(P = 0.015)及手术经验(P = 0.001)与气胸的发生显著相关,而病灶深度(P < 0.01)、穿刺次数(P < 0.01)及手术经验(P = 0.005)与出血的发生显著相关。Logistic回归分析显示穿刺次数(OR = 5.796,P = 0.000)、病灶深度(OR = 1.902,P = 0.02)、有无肺气肿(OR = 2.753,P = 0.021)为气胸发生的危险因素,有手术经验(OR = 0.396,P = 0.022)为气胸发生的保护因素;而穿刺次数(OR = 8.401,P = 0.000),病灶深度(OR = 2.493,P = 0.010)是出血的危险因素,有手术经验(OR =0.313,P = 0.047)为出血的保护因素。结论 穿刺次数是气胸及出血发生的最主要的风险因素,穿刺次数超过2次显著增加了气胸及出血的发生率。
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9.
目的探讨微波消融毁损淤血肿大的活体猪脾的安全性、可行性及其规律。方法麻醉并开腹分别结扎5头活猪脾静脉2~4h,待脾脏淤血肿大后进行微波消融(共56个位点),观察术中针道渗血、微波电极周围组织炭化情况,并记录不同功率、时间及消融部位对脾脏毁损体积的影响,同时观察消融术后消融灶及其周围组织的病理改变。结果消融术中针道渗血发生率为8.9%(5/56),均为微波电极周围组织炭化所致;炭化发生率为8.9%(5/56);微波消融范围受消融功率、时间、部位的影响;消融范围与消融时间成正相关(r=0.97536,P<0.01);消融范围与消融功率成正相关(r=0.98184,P<0.01);远离脾门区域(Ⅱ区)消融范围明显大于靠近脾门区域(Ⅰ区)(P<0.01);消融术后即时病理改变与1周后病理改变中均可见较大面积的凝固性坏死,后者坏死组织周边可见较明显的炎性反应及组织水肿改变。结论微波消融是一种毁损淤血肿大脾脏较为安全、可靠的微创方法,并可通过调整消融功率、时间、部位控制其毁损体积。  相似文献   

10.
目的分析急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI )接受急症冠状动脉介入治疗(PCI )后发生严重出血患者的临床预后。方法回顾性分析2004年1月至2008年1月间412例急性STEMI 接受急症PCI 患者资料。比较严重出血患者(严重出血组)和其他患者(对照组)住院期间和术后1年主要心脏不良事件(MACE,包括死亡、再次心肌梗死和靶血管再次血运重建率)的发生率。结果与对照组比较,严重出血组年龄较大[(70±9)岁比(65±13)岁,P=0.04],女性多见(51.9%比23.1%,P<0.01)、血小板Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂(88.9%比69.4%,P=0.03)及主动脉内球囊反搏泵(7.4%比1.3%,P=0.02)使用率增加;住院期间和1年临床MACE发生率增高(分别为18.5%比5.7%,P=0.008;37.0%比14.3%,P=0.002)。多因素分析表明,年龄>70岁、女性、应用血小板Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂是发生严重出血的独立预测因素;严重出血是术后1年发生MACE的独立预测因素(OR:2.79,95%CI :2.21~5.90,P<0.01)。结论急性STEMI 患者急症PCI 并发严重出血患者术后1年MACE发生率显著增高,女性、高龄和应用血小板Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂是发生严重出血的独立预测因素  相似文献   

11.
变压器最佳经济容量的计算   总被引:1,自引:1,他引:0  
王敏 《节能》2004,(1):24-26
根据现有《电力工程设计手册》得知,电力变压器容量设计计算均是按照负荷率来确定。并且其负荷率一般取值范围在60%~90%。不能计算出变压器最佳经济容量,从而不能运行于最佳经济区域。造成有功电能和无功电能损耗的增加。本文推荐一种行之有效,并且较为准确的计算方法,确定变压器最佳经济容量,并使其运行在最佳经济区域,从而达到减少有功功率和无功功率损失。  相似文献   

12.
张树德  周长敬 《节能》2001,(9):44-45
1 机械采油井概况 目前国内石油开采绝大多数是应用游梁式抽油机驱动有杆采油泵采油。胜利油田有在用游梁式抽油机9900余台,装机容量39万kW,年耗电近1.5亿kWh。因抽油机重载启动,其配备的电动机功率普遍较大,运行过程中存在着明显的“大马拉小车”现象,据统计,电动机平均负荷率在20%-40%之间。由此出现配电变压器受载率低、末端功率因数低、无功损耗大等一系列问题。 多年来,一些科研部门或企业单位为解决抽油机瞬间起动困难、运行过程中又“大马拉小车”的问题,研制开发出了多种节能型电机,如:高转差率电…  相似文献   

13.
杨文杰 《节能》2001,(11):47-48
本文结合我矿区锅炉房 800 kVA配电变压器低压母线集中无功补偿实例来介绍一下低压集中无功补偿如何确定电容器补偿容量和计算投资回收期的方法。 由于本锅炉房负荷集中,低压线路供电半径短(50m以内),所以比较适合采用配电室低压母线集中补偿。1 电容器补偿容量的确定 电容器补偿量必须正确匹配,以防不足时影响效益,过高时造成无功倒送,还会产生电压异常升高,危害设备安全运行。 为把功率因数os巾;提高到cos凹。所需并联电容器的补偿容量为: QC。P(tg;-tgtP。) -P(het-Doii=--)式中P…  相似文献   

14.
刘培雪 《节能》2000,(9):37-38
1前言 6kV、10kV级配电变压器是企业极为重要的电气设备,它不仅输送电能,自身也消耗电能。由于变压器运行仅为工业生产配套服务,不能产生直接的经济效益,因而,其电能损耗产生的经济损失常常不被人们所重视。S7型配电变压器是80年代初设计投产的一种变压器,至今已有近20年的推广历史,使用者很少对其能耗问题进行分析。特别是有的用户仍在选用或使用S7型配电变压器,而国家有关部门早已作出了关于淘汰S7型配电变压器的规定。S0型配电变压器是一种新型的节能变压器,是目前国内经济技术指标较先进的油浸式变压器。…  相似文献   

15.
水冷变压器在运行时产生的大量热损耗,通过水冷将热量快速散发,在冬季冷却水温仍维持在35~40℃,这部分余热可以再利用。介绍了水冷变压器的功率损耗、余热用于冬季空调采暖和夏季空调制冷,以及变压器平均负载率与出水水温的关系。分析认为:通过挖潜增效,可以利用水冷变压器的余热,推进节能减排工作;无论是直接利用变压器余热,还是改造变压器冷却系统,用于民用建筑采暖空调,既节约了一次投资费用,也节约了运行费用。吸附式制冷机组的优势是利用废热及低品位热源,采用环保制冷剂;劣势是制冷效率与传统蒸汽压缩式制冷(包括吸收式制冷)效率相比,存在一定差距,其制冷量包括能源的可循环利用量还很小,产品尚未量产。  相似文献   

16.
目的分析位于肝右叶前、后段原发性肝癌(HCC)患者在TACE治疗后病灶近期疗效的差异及意义。方法回顾性分析我院2008年3月-2009年1月首次行肝动脉化疗栓塞术(TACE)治疗283例HCC患者,将其中按影像学检查符合筛选标准58例(83个病灶)分两组。A组:共23例,病灶位于肝右叶前段(Ⅴ、Ⅷ段);B组:共35例,病灶位于肝右后段(Ⅵ、Ⅶ段)。分析经TACE治疗前1周内及治疗后1、3个月复查的CT、MRI 资料,按照RECIST标准比较两组病灶近期疗效的差异。结果治疗1个月后A、B两组的CR、PR、SD、PD分别为0、4.3%、87.0%、8.7%和0、22.9%、68.6%、8.6%,有效率OR(CR+PR)比较差异无统计学意义(P=0.073);3个月后两组的CR、PR、SD、PD分别为0、8.7%、73.9%、17.4%和0、34.3%、62.9%、2.9%,OR比较差异有统计学意义(P=0.031);两组病灶大小随时间变化,后段组比前段组缩小明显(F=7.873,P<0.05)。结论肝右叶后段HCC经TACE治疗后短期疗效优于前段,对于不同位置病灶的综合治疗有重要指导价值。  相似文献   

17.
据江苏铜陵市经贸委报道,该市一家钛白粉生产企业,在不花企业一分钱的情况下,对企业供用电设备的运行方式及无功补偿等进行了调整和改造,取得了明显的节电效果:①功率因数由0.75~0.78提高到0.99;②产品单耗下降10%一15%,全厂有功电量下降约10%,年节约电费约30万元;③提高了厂供变电设备的能力,由改造前的三台变压器(2台1000kVA,1台630kVA)减少为2台变压器(1600kVA)。企业只需将第1年节约下来的费用支付给服务方即可,这就是合肥某研究所为该厂提供的“多元优化供电系统节电…  相似文献   

18.
目的 探讨经皮椎体成形术(PVP)治疗椎体转移性肿瘤的疗效及其影响因素。方法 入住南京东南大学附属中大医院椎体转移性肿瘤患者163例266节椎体采用PVP治疗且随访资料完整,原发癌肿主要为肺癌(42例),肝癌(19例),食管及胃肠癌(34例),肾癌(10例),乳腺癌(46例)等。PVP术后3 d CT复查观察骨水泥分布状况及有无渗漏。按PVP术后24 h,1周,1、3、6和1年以上定期随访评价临床疗效、疼痛复发的原因及观察生存时间。结果 266节椎体PVP操作均成功,138节胸椎骨水泥平均注入量为(3.6 ± 1.5)ml,128节腰椎为(4.5 ± 1.7)ml。平均随访时间(12.0 ± 10.6)个月,术后24 h,1周,1、3、6和12个月有效率分别为87.7%(143/163)、92.6%(151/163)、91.4%(149/163)、84.5%(136/161)、78.3%(108/138)和77.2%(71/92)。术后12个月症状复发39例,复发率23.9%(39/163),包括骨水泥周围癌肿进展6例,其他椎体转移33例。平均生存时间(10.5 ± 10.5)个月,其中乳腺癌与前列腺癌椎体转移54例生存时间为(15.4 ± 11.7)个月,明显长于肺癌、肝癌、胃肠癌及肾癌等105例的生存时间[(8.5±8.1)个月](P < 0.05)。随访期间死亡136例,主要死亡原因为脊椎外原发肿瘤进展及全身多发转移衰竭。CT证实椎旁骨水泥渗漏58例,均无临床症状。结论 PVP治疗椎体转移性肿瘤可迅速缓解疼痛且可保持较长时间稳定;疼痛复发的主要原因是其他椎体新发转移;生存时间与椎体外原发癌肿类型和合并内脏转移密切相关。  相似文献   

19.
宋琦  刘玉  王忠敏 《工业加热》2010,(10):795-799
目的 探讨125I放射性粒子组织间植入治疗人胰腺癌裸鼠移植瘤的疗效及其作用机制。方法 人胰腺癌SW1990细胞株接种于BABL/c裸鼠右下肢旁腹股沟区偏背侧皮下,成瘤后取瘤块接种,6周后成瘤8 ~ 10 mm。共16只成瘤大小合适的裸鼠用于实验,分别植入125I粒子(8只)和空载粒子(8只)。粒子植入后,每4天测量肿瘤的长径和短径并称裸鼠体重,裸鼠处死后称量瘤体重。瘤体标本行组织病理学检查、末端脱氧核苷酸转移酶 生物素dUTP切口末端标记法(TUNEL)检测凋亡细胞及免疫组化染色检测增殖细胞核抗原。结果 125I粒子治疗组肿瘤体积增长缓慢,而对照组肿瘤体积增长迅速。实验组和对照组瘤体重分别约(2.68 ± 0.70)g和(4.68 ± 1.45)g,两者的差异有统计学意义(P = 0.021);抑瘤率约42.66%。粒子植入前、后实验组和对照组间裸鼠体重对比差异无统计学意义(P > 0.05)。治疗组肿瘤细胞坏死明显,而对照组肿瘤细胞无明显或仅有少许坏死。TUENL法检查发现实验组和对照组的凋亡指数分别为(23.2 ± 1.9)%和(8.1 ± 1.5)%,两者的差异有统计学意义(P < 0.01)。免疫组化染色发现:实验组及对照组增殖细胞核抗原(PCNA)阳性染色指数分别为(49.8 ± 1.8)%和(82.2 ± 2.4)%,两者的差异有统计学意义(P < 0.01)。裸鼠心、肝、肺、肾及脾脏等组织无明显放射性炎症表现。结论 125I粒子组织间植入治疗人胰腺癌裸鼠移植瘤是有效的,其作用机制包括:直接杀伤肿瘤细胞、诱导肿瘤细胞凋亡及降低细胞增殖,并且125I粒子植入瘤体内对周围脏器是安全的。  相似文献   

20.
文成功 《节能》1999,(10):40-40
热水供暖系统循环泵变频调速质量并调,理论和实践都证明了可大量节电[1]。但其供回水温度应如何计算才更接近实际呢?本文对此进行了分析。如果把一供暖系统视为散热器散热面积与设计值吻合、没有误差的系统,循环泵变频调速时,供水温度tg由下式计算:tg=tn+(tg′-tn′)(tn-twtn′-tw′)11+K(1)式中带“′”者为设计工况下的温度值,反之为任意工况下的温度值。K是散热器性能特性指数。但是实际系统的散热面积总存在偏差,一般情况下,散热面积比设计工况下所需值(设计值)多,即实际值/设计值=…  相似文献   

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