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一、前言 我厂熔模铸造的型壳采用天然气焙烧,由于原炉子结构老,焙烧时间长、产量低、劳动强度大,天然气消耗很高,这不仅增加了铸件成本,而且严重的浪费了能源,限制了产量的提高。为此,我们对旧焙烧炉运用近年来出现的先进节能工具和措施,进行了改造。通过半年多来的使用,效果很满意。焙烧时间大大缩短,节能达70%左右,可采用很低压力的天然气燃烧。温度场均匀,可提高型壳焙烧质量。 相似文献
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在氧化铝焙烧过程中,如何控制前后两台风机,是焙烧窑操作的关键。本文通过研究风量与风门开度的关系,提供了控制风量改善开窑下料及减料烘窑的改进措施。 相似文献
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本文主要从五个方面论述了天然气在我国氧化铝生产焙烧工序中的应用,详细介绍了天然气在循环焙烧炉预热、下料、停炉等氧化铝生产制备全过程的具体应用。提出了天然气在氧化铝焙烧工序使用过程中的常见问题及解决办法。 相似文献
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论述60kA侧插自焙阳极铝电解槽阳极的槽外铸型和节能焙烧方法,分析了这种方法的技术可行性及其经济效益。认为60kA侧插自焙槽的阳极采用槽外铸型和节能焙烧具有较高技术经济价值,值得推广应用。 相似文献
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新系列和运行系列的铝电解槽有两种焙烧方法:1.在通电情况下,用内部热源加热整个槽底;2.加热槽底表面。如果焙烧电解槽采用外部加热,例如,燃烧重油或天然气,热量只从槽底表面向其深部扩展。采用外部加热进行局部焙烧时,则利用熔体加热槽底表面,并借助内部热源使之达到完全焙烧。焙烧运行系列中的大修后电解槽,在焙烧时内部热源要保证达到具有最大的容积效率,焙烧时使用不同热源对槽底接缝的温度场有明显影响。测量了新系列和运行系列的上插槽焙烧过 相似文献
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气态悬浮焙烧炉(G.S.C.)是氧化铝生产最后一道工序,针对焙烧返灰进行技术改造,节省了燃料,对焙烧工序节能减排有一定的指导性。 相似文献
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新型阴极结构铝电解槽配套焙烧技术的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
新型阴极结构铝电解槽经过工业实验证明能达到降低电耗的节能效果,目前在国内很多铝厂进行推广,本文就异形阴极结构铝电解槽配套焙烧技术电加热焙烧方法实践应用进行探讨和分析。 相似文献
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张立权 《中国铸造装备与技术》1993,(6)
HTD85-21高效节能风机的进风口,是一长800mm、宽200mm 的垂直向上的长方形洞口,为了调节风量,设计制造了一旁通闸板式风量控制阀(如图示)安装在风机的进风口上。开机前为减少电机负荷,首先关闭进风口闸板, 相似文献
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扼要论述了感应电炉熔炼铸铁的局限性,说明了冲天炉除尘的风量与技术方案,介绍了冲天炉节能的关键问题与炉顶热风冲天炉。 相似文献
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铝电解槽大修后采用焦粒焙烧,具有阳极和阴极中电流分布均匀,阴极温度均衡上升,槽温高,有利于延长电解槽寿命等优点。本文总结了电解槽大修后采用焦粒焙烧的实践经验。取得了节能、提高经济效益的良好结果。 相似文献
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对三年来山东铝厂氧化铝生产热耗进行了统计剖析,在综合热耗5248.5MJ/t组成中,用作排硫的生料加煤热耗占12.4%,该值与脱硅汽耗相近、与全部用电折热值相当,远高于氢氧化铝的焙烧热耗。依据加煤排硫的气-固相反庆机制及其排硫温度700-1100℃小试数据,提出了从冷却机加入排硫用煤的节能方案,冷却机内温度425-1142℃,其风量为熟料窑的三分之二,相同还原气氛的耗煤量自然低下,且可避免70%生 相似文献