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高炉各部分的炉衬,受着各种不同因素的侵蚀.炉腹与炉腰部分处于高温及液体炉渣的严重侵蚀作用下,因此大修时这部分衬砖一般均已侵蚀不可辨认.但由于水冷却生成保护层——渣皮,所以即使炉腹砖衬完全受到侵蚀,也还可以继续冶炼.看来炉缸炉底与炉胸部分砖墙的侵蚀是影响高炉寿命的最主要的因素.苏联一代高炉寿命最高的记录达十四年又十一个月另两天,但一般均在5至7年,也还有不少尚为3至4年.我国第一届高炉会议规定的一代高炉寿命为5年.但不少高炉没有达到5年即需停炉大修.二次大修之间,通常尚需一次中修. 相似文献
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武钢1号高炉大修破损调查及技术改造 总被引:1,自引:0,他引:1
从设备破损、炉体(包括炉衬、冷却壁、炉喉钢砖等)破损方面介绍了武钢1号高炉大修破损调查情况;从炉型设计、冷却系统和炉衬系统的改进以及热风炉、炉前设备等辅助系统的改造等方面介绍了1号高炉大修技术改造情况。 相似文献
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Si_3N_4结合SiC砖(简称SiC砖),是高炉炉身中下部、炉腰、炉腹用最佳耐火材料。它的高温化学稳定性好,高温强度高,抗碱侵蚀性能优良。在鞍钢6号高炉上使用的结果表明,炉衬寿命可延长到8年以上。为此,介绍了SiC砖炉衬长寿技术的特点,SiC砖炉衬长寿技术的进展情况及尚待解决的问题。 相似文献
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二高炉1995年5月大修投产至2002年10月,一代炉龄7年4个多月,单位炉容产铁6280t/m^3,停炉后进行了高炉炉体破损调查。经调查发现,炉缸侧壁自焙炭砖最薄处仅剩余70mm,炉底中心三层自焙炭砖全部被侵蚀,旧炉底高铝砖被侵蚀170mm。 相似文献
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1 前言高炉一代寿命的长短关键在于高炉炉缸和炉底寿命的长短,而炉缸和炉底寿命的长短在很大程度上取决于炉衬材质的选用及砖衬结构是否合理。从苏钢历代高炉大修来看,因炉缸和炉底砖衬破损而无法生产被迫停炉大修占很大的比例。因此,如何提高高炉炉缸和炉底寿命,使其与高炉整体寿命相吻合是苏钢炼铁工作者潜心研究的课题。笔者就 相似文献
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为延长高炉上部炉衬寿命,济钢3#高炉大修改造时在炉身下部沿用建地的钩头冷却壁炉身中上部增设砖托,炉喉改用封底钢砖,收到了良好效果。 相似文献
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武钢四高炉开炉初期原料供应、设备结构有不少问题,生产水平很低。1973年因炉身砖衬和冷却设备严重损坏准备停炉检修。为研究炉底侵蚀状况以决定大修或中修,作者用数学物理方法,以实测数据为边界条件,导出了碳砖炉底的热侵蚀计算式。计算结果与炉壳温度分布、残铁量等方法推算的相近。由于炉底侵蚀仅1米,决定四高炉中修。四高炉中修至今炉底状况良好,可认为推算是可靠的。作者还推导了碳砖炉缸的热侵蚀计算式。用此式计算的一高炉炉缸侵蚀尺寸与大修时的观测值也一致。 相似文献
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淮钢3号高炉第二代炉役寿命9年零2个月,单位炉容产铁量1.3247万t/m^(3)大修停炉时进行的炉缸破损调查发现:炉缸陶瓷杯壁被侵蚀干净,并已侵蚀至炉缸环炭;炉缸呈象脚状侵蚀,象脚区域侵蚀严重,最薄位置炭砖仅剩80mm;炉底侵蚀较轻,2层陶瓷垫仍有1层保存完好。大修时采取炉缸整体浇注方式进行快速修复,并采用全风口+带风全焦装料+氧枪方式开炉,开炉第三天日产量便达到了1850t/d. 相似文献
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为了延长高炉寿命,济钢第一炼铁厂1993年在新建5号、6号(350m~3)高炉采用了高炉铝炭砖炉衬。砌筑部位自渣口中心线以上(与炉缸内砌的自焙炭块接茬)至炉身支梁水箱上沿。1994年3号高炉中修及2号高炉大修也同样采用了铝炭砖。实践表明,高炉铝炭砖具有良好的耐磨性、异热性等优点,使用该砖砌筑炉衬的高炉能够强化冶炼,并能延长寿命。 相似文献
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为提高炉底、炉缸砖衬寿命,近年来国内外新建或改建的大型高炉相继采用石墨化炭砖、石墨碳化硅砖、微孔炭砖和低气孔率自焙炭块等砌筑高炉的炉底、炉缸,均获得了良好的效果。高炉炉底、炉缸冷却设备对炉衬的冷却是经过炉衬砌体和冷却设备之间炭素填料层来实现的。因此填料层的导热性能对于冷却设备的冷却效果以及炉衬工作温度具有直接影响。而处于炉底炭砖与其它耐火砖之间接缝中的炭素填充料,还直接接触铁水,其性能也将直接影响炉衬寿命。所以, 相似文献