共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
2.
3.
15—20吨钢包真空精炼炉真空系统设计和调试总结 总被引:1,自引:0,他引:1
15~20吨钢包真空精炼炉系我国自行设计,研制的第一台钢包真空精炼炉。该设备于1979年12月鉴定通过,已正式交付北京钢厂投产使用。调试试生产表明,该设备的真空系统设计是成功的,基本上能满足真空精炼的工艺要求,取得了良好的真空精炼效果:轴承钢真空精炼后,氢(H_2)最低降至1.6PPm,总氧含量最低降至20PPm,夹杂物合格率提高至100%,点状出现率明显降低,电炉生产率能提高17%,电耗节省70~80度/吨钢,已精炼成功无发纹航空用合金结构钢。本文简介该设备真空管路系统和水蒸汽喷射真空泵设计及调试情况,供有关部门,单位参考。 相似文献
4.
5.
为提高钢水洁净度,降低钢包底吹氩搅拌过程对渣线区域侵蚀速度,采用物理模拟技术对中天钢铁120 t钢包双孔底吹氩工艺进行优化。基于相似原理和钢包原型尺寸建立了模型比为1︰4的物理模型,研究了不同双底吹透气元件布置时底吹流量对混匀时间、侧壁冲刷以及钢液卷渣的影响。结果表明,以低于临界流量进行底吹时,混匀时间与底吹流量呈负相关变化,底吹流量超过临界值,混匀时间变化微弱。钢包壁面处的流体流速随底吹流量增加持续增大。底吹元件优化布置方案为:两底吹孔夹角为90°,距钢包底部中心0.4 R/0.4 R。与原钢包相比,优化后精炼周期缩短2.1 min,钢水氧含量降至较低水平,大于5μm显微夹杂物占比下降了6.9%,钢包使用寿命提升超过6%。 相似文献
6.
7.
8.
9.
10.
11.
介绍了年产10000t高锰钢大型锤头的车间设计过程。设计采用2台HX-5电弧炉熔炼、1台LF-15钢包精炼炉精炼,V法造型生产高锰钢大型锤头,配有1套20t/h干砂处理系统,铸件无损探伤采用X光探伤仪,设计采用两班平行工作制年产10000t高锰钢铸件。同时介绍了如何保证钢水质量、造型质量等,分析了V法造型工艺的主要特点,阐述了砂处理的工艺流程。 相似文献
12.
13.
14.
采用额定容量5t工频有芯感应熔铝炉,用电解铝液直接熔炼铸造铝合金,可提高劳动生产率、减,3-环境污染;生产的合金的化学成分均匀,同一熔次合金的主要化学成分硅的级差只有0.07个百分点,产品质量稳定;能源消耗低,交流电单耗为365kWh/t,比同类炉子低221kWh/t;2台5t有芯感应炉可实现年产1000t以上。 相似文献
15.
100t罐式真空炉的脱氢工艺实践 总被引:3,自引:0,他引:3
在100t罐式真空炉中对不同碳含量的特殊钢和优质钢进行了脱氢工艺试生产,探讨了真空保持时间、钢水温降速度、吹氩压力、钢中碳含量和精炼渣量对钢液的脱氢作用。 相似文献
16.
17.
18.
通过实例介绍分析了一拖三式(即一套电源对三个炉体)中频感应电炉在重型铸造车间的应用。在重型铸造车间采用一拖三式(即一套电源对三个炉体)中频感应电炉再加上倒包措施,既可以满足正常生产各类铸件铁液浇注量所需,又有着比较合理的经济性。 相似文献
19.
A New Pyrometallurgical Process for Producing Antimony White from By-Product of Lead Smelting 总被引:2,自引:0,他引:2
Weifeng Liu Tianzu Yang Duchao Zhang Lin Chen Yunfeng Liu 《JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society》2014,66(9):1694-1700
Antimonial dust is a by-product of lead smelting and an important material for extracting antimony. A new pyrometallurgical process for producing antimony white from the antimonial dust is reported. The process mainly consists of three steps, which are reduction smelting, alkaline refining, and blowing oxidation. First, the reduction smelting of antimonial dust is carried out in an oxygen-rich bottom blow furnace to enrich antimony and lead in the crude alloy. The antimony and lead contents in the slag can thus be reduced to 2.8 wt.% and 0.1 wt.%, respectively. Second, the conventional method of alkaline refining is adopted to remove arsenic from the crude alloy, and arsenic content in the low-arsenic alloy could be decreased to 0.009 wt.%. Finally, the low-arsenic alloy is oxidized in a special oxidizing pan at 650°C by blowing compressed air or oxygen-rich air on the surface, during which qualified antimony white can be produced and collected in a bag house. The oxygen concentration and antimony content in the bottom alloy have a significant impact on production efficiency and product quality during blowing oxidation. 相似文献