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热轧型钢过程中经常发生轧辊断裂现象,断裂部位主要在轧辊的孔型处、辊颈处及辊颈与辊身交界处.分析了轧辊产生断裂的原因,认为断辊主要是由轧辊材质热处理回火不充分或存在铸造缺陷、轧辊冷却不良及轧制操作不当引起的,并从技术和管理两个方面提出了相应的控制措施. 相似文献
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针对热轧板带工作辊在轧制过程中发生的断辊事故,对其失效原因进行了分析。通过对轧辊断口宏观形貌,材质化学成分、显微组织、工作层残余奥氏体含量及断口形貌的分析,认为轧辊断裂属于应力断裂.而造成轧辊断裂的主要原因是工作层残余奥氏体含量过高,轧辊在使用过程中残余奥氏体发生马氏体相变,巨大的内应力导致裂纹的产生;同时轧辊工作层显微组织中网状碳化物,芯部C、Mn含量不足以及铸造孔洞缺陷加速了裂纹扩展而造成的。为此,对轧辊的制造工艺、使用及维护提出了相应的措施,确保了轧辊的正常使用。 相似文献
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60CrMoV钢轧辊热处理后断裂分析 总被引:2,自引:1,他引:1
通过对60CrMoV钢轧辊热处理回火后断裂原因分析得出,轧辊断裂是在热处理残余应力作用下发生脆性断裂,钢中化学成分偏析和非金属夹杂物的聚集分布造成裂纹扩展;轧辊在原工艺基础上增加450 ℃补充回火4 h后没有再出现开裂. 相似文献
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从实物断面、金相组织方面分析了Φ140 mm自动轧管机轧辊断裂的原因.结果表明:由于轧辊的化学成分中S元素严重超标和基体组织不正常(球化率低,渗碳体数量过高等),是导致轧辊机械性能显著下降,造成轧辊断裂的主要原因. 相似文献
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中厚板轧机轧辊断裂原因分析 总被引:4,自引:0,他引:4
安阳钢铁股份有限公司中板厂2800mm四辊轧机上工作辊发生三截断裂,从断辊检测结果、使用状况、脆断条件等方面对轧辊断裂的原因进行了分析,并对轧辊的使用提出了建议。 相似文献
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研究分析疲劳断裂形成的机理,主要针对冷轧机轧辊疲劳断裂造成的轧辊脱皮事故进行了分析。通过理论与实际的结合采用宏观检测方法,明确了轧辊疲劳断裂的原因。 相似文献
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对断裂的支承辊进行失效分析,确定轧辊心部存在严重冶金缺陷,预先热处理效果不佳,热处理应力大是轧辊断裂的主要原因.通过重新制定合理的技术条件,改进热处理丁艺参数,成功完成了两支支承辊的生产. 相似文献
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东风汽车公司标准件厂对热处理后的冷轧辊在磨床上进行磨削加工时,有一件突然发生断裂。为防止类似事故发生,对该轧辊进行了失效分析。1宏观检查轧辊材料为9SiCr钢,其工艺流程为:下料→锻造→球化退火→机加工→淬火、低温回火→磨削。要求热处理后硬度56~60HRC。轧辊总长840mm,轧辊形状和裂纹分布见图1。轧辊断裂残体拼凑复原很好,无塑性变形痕迹。沿轴心线纵向开裂,并横向断裂为4块,包括左端头部断裂的一块。纵向裂纹长约590mm,并与横向裂纹构成T型。依照T型裂纹判别法[1],可以认为纵向裂纹开裂在先,横向裂纹产生在后,裂… 相似文献
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轧辊(包括工作辊和支承辊)是轧机的关键零件之一,装在轧机牌坊窗口当中.在热轧带钢生产中,轧辊始终与红热钢坯直接接触,损耗量很大.找出轧辊的损坏原因并提出相应的解决措施,提高轧辊寿命,降低辊耗,是轧机制造商和用户十分关注的问题.我们受托对φ1100 mm锻钢支承辊断裂原因进行了分析,初步确定了造成该支承辊断裂失效的原因. 相似文献
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一、前言用于周期轧机的皮尔格轧辊(材质ZG80CrMo)和用于650轧机的650轧辊(材质ZG70Mn2Mo)都属于大型合金铸钢轧辊,近年来经常出现横向断辊现象,1978年皮尔格轧辊机加工粗车后发生断辊6支,1983年650轧辊在使用中发生连续断辊三支,1984年又在出厂前发生断辊一支,断裂多发生在冒口端(图1)。断辊全部为横向断裂,断口整齐心部粗糙,呈现粗晶形貌。裂痕从心部向外呈放射 相似文献
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一、前言轧制6.5mm盘条所用的轧辊,选用瓦房店轴承厂生产的GCr15钢,经锻造成型及轧后球化退火,机械加工成轧辊后,最终淬火加低温回火处理。 1985年4月生产的14个轧辊,经机械加工后进行淬火和低温回火处理时,连续淬裂12个,其中沿轴向断裂成两半或三半的有11个,另一个发现有裂纹。其断裂有的是在淬火过程中断裂的,有的则是回火过程中断裂的。我们对轧辊断裂原因进行了分析研究。二、轧辊生产工艺 相似文献
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