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我厂L3.3~17/320氮氢气压缩机使用的挡油圈,有氯醇橡胶和填充四氟乙烯两种。在使用氯醇橡胶挡油圈时,密封曲轴箱中的机械油效果较好,但在活塞杆的磨擦下,内径容易磨损。山于氯醇橡胶的补偿性能和回弹性能都较差,对内径磨损的地方很难补偿,致使挡油圈勺活塞杆表面之间的配合间隙过大,造成曲轴箱内的机械油大量外流。如操作人员不及时 相似文献
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我厂水泥系统的生产用风由 10台 5L- 40/8空压机供给,该机型密封填料箱结构如图 1,密封由 2组挡油圈与 3组密封圈组成,通过填料压盖压紧,其结构存在以下缺陷: 图 1原填料箱结构 1.垫; 2.套环; 3.挡油圈; 4.隔环; 5.密封圈; 6.垫圈; 7.填料压盖; 8.六角螺钉; 9.活塞杆 1)密封元件与活塞杆配合处存在 0. 02~ 0. 06设计间隙,空压机运转过程中,润滑油自两者间隙穿入气缸,导致漏油。 2)挡油圈及密封圈材质均为灰口铸铁 (HT20- 40),硬度 HB190~ 210,而活塞杆材质为 45号钢,硬度 HB197~ 229。当活塞杆做相对往复运… 相似文献
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<正> 一、前言 1.情况介绍: 上海树脂压一车间三台WZ—1.5/5型无油润滑空气压缩机用作压缩氯甲烷混合气体,多年来存在的问题:(1)无油润滑的活塞杆密封只能使用100小时左右,损坏严重,因此检修周期短,易损件损耗量大,一定程度上影响了正常生产;(2)无油润滑的活塞杆气密封漏气严重。而漏进压缩机油池的氯甲烷混合气体对油的恶化作用很大,致使润滑油稀薄变质,从而导致轴密封漏油严重;(3)压缩机的工作条件十分恶劣。在拆检中 相似文献
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主要从汽轮机的油动机活塞杆密封形式、密封材料及活塞杆偏斜等方面,分析了义马气化厂空气压缩机组中汽轮机调速系统油动机轴封泄露的原因,通过采用Yx型聚氨酯密封圈作为轴封、双串联方式、并对密封套结构进行改进等措施,较好地解决了轴封泄漏问题,保障了油封系统长周期无泄露运行,提高了汽轮机运行的安全性。 相似文献
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活塞式压缩机的典型巴氏合金活塞杆密封填料装置,从生产技术的发展和经济效益考虑,都不能完全适应合成氨工业的要求。L 型压缩机在小合成氨厂使用较普遍,五、六段活塞杆填料的工作压力为126kg/cm~2,密封是 L 型压缩机的重要问题之一。密封圈材料原设计是6—11铜锑合金。从设计、加工到使用都较复杂,技术要求较高。条件差的单位感到困难,因此也就容易因缺乏配件而影响正常生产。一九七三年起我们在压缩机上开始了无油润滑试验,应用工程塑料实行无油润滑,重点解决 L 型压缩机五、六段密封填料的泄漏问题。使压缩机的完好率,出勤率和出力均有显著提高,有益于合成氨生产。 相似文献
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<正>我厂使用的氮氢气压缩机的刮油环漏油,故对其刮油装置的内部结构进行了较大的改造。首先是增加了一只阻油环,把十字头体飞溅和活塞杆带入的绝大部分润滑油挡住,其次是改用重量较轻的材料做刮油环座,克服了刮油环座体因自身重量而下坠的问题,使刮油环与活塞杆的表面接触贴合得更加均匀严密,从而达到理想的刮油效果 (见附图)。于1991年1月14日投入运行至今无一点漏油痕迹。 相似文献
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对压缩机断裂的二级活塞杆进行了材料的化学成分分析、断口的宏观形貌分析、活塞杆螺纹纵截面金相检查以及金相组织分析,并对活塞杆螺纹冷滚压加工工艺进行了讨论,最后认为造成活塞杆断裂的主要原因是由于螺纹加工时出现齿顶整圈环向微裂纹,投入运行后使之崩裂形成缺口,该缺口成为后来疲劳断裂破坏的疲劳源。 相似文献
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介绍了利用钢负电位高于铜的原理,采用2次刷涂铜的方法,为低温烫焊锡基合金打上均匀的底层,使锡基合金与活塞杆牢固地结合在一起,达到修复拉伤活塞杆的目的。 相似文献
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分析往复立式无油真空泵撞缸的故障原因,认为造成撞缸故障的直接原因为活塞杆锁紧背帽发生松脱,针对锁紧背帽松脱制定相应解决措施,保障设备的安全平稳运行。 相似文献
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针对4M12—59/44氧气压缩机刮油器效果差、活塞杆带油严重等问题,通过对压缩机中间座和刮油器进行改造,消除了安全隐患,保证了氧压机机组的稳定运行。 相似文献
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1七级活塞杆与活塞连接丝杆处断裂 由于4M50-155/320-BX型压缩机七级活塞力较大,七级活塞杆与活塞连接由螺纹连接。在活塞杆螺纹处极易产生应力集中,在运行时受交变应力的作用下易发生断裂。因此,只要取消活塞杆螺纹就可解决该处断裂问题。考虑到本级活塞的尺寸较小,决定改进七级活塞杆与活塞的连接方式,将活塞杆与活塞制作成整体式,消除存在缺陷。改进后七级活塞杆与活塞连接方式见图1。 相似文献
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<正>在安装和检修对置式往复压缩机十字头时,很多人员(包括某些专业人员)对十字头的中心高度调整存在认识误区,不清楚对置式往复压缩机的十字头是分为上滑板受力或下滑板受力而进行运动的,将原本应该上滑板受力的十字头调整为下滑板受力,人为破坏了十字头的中心高度,破坏了十字头、活塞杆与滑道的同心度,使某一侧的活塞杆长期处于偏离中心的状态运行,常导致活塞杆断裂或填料函发热损坏,甚至十字头损坏。 相似文献
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通过对活塞杆疲劳断裂原因的理论分析和计算,提出了提高活塞杆预紧段弹性的观点,介绍了防止活塞杆断裂的历次改造过程。 相似文献