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临钢在主体生产200 万t钢的同时,每年产生约70万t钢铁渣,除部分返回生产系统利用外,大都需回收处理和综合利用。从分析废弃物资源综合利用与可持续发展和循环经济的关系人手,介绍了临钢钢铁渣排放处置和资源化综合利用的现状,并探讨了其资源化综合利用的定位和发展方向。 相似文献
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安钢钢铁渣资源化利用途径探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了安钢钢铁渣综合利用现状和潜在问题,同时通过对国内外钢铁渣处理先进工艺和资源化利用情况的分析探讨,指出了安钢钢铁渣资源化利用发展方向和途径. 相似文献
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介绍了华菱湘钢冶金固体废物冶金渣、冶金尘泥等的资源化处理与综合利用方法.重点探讨了转炉钢渣采用红渣倾翻打水自淬预处理及机械加工处理生产渣钢工艺,和转炉钢渣用于水泥及烧结矿生产的研究.提出了冶金固体废物的资源化处理与综合回收利用的新思路. 相似文献
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加快钒钛资源综合利用步伐着力构建攀西钒钛特色产业走廊 总被引:1,自引:0,他引:1
建设攀钢是党和国家为改变我国钢铁工业布局、开发攀西资源、建设大三线做出的重大战略决策。40多年来,攀钢依托攀西资源优势,依靠自主创新和技术进步,狠抓钒钛资源综合利用,大力发展钒钛特色产业,已成为跨地区、跨行业的特大型钒钛钢铁企业集团。2006年,攀钢生产钒渣18.01万t、钒制品(以五氧化二钒计)1.44万t、钛精矿26.45万t、高钛渣0.56万t、钛白粉6.75万t、生铁693.94万t、钢677.42万t、钢材597.44万t,实现主营业务收入342.25亿元、利润7.06亿元。 相似文献
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以攀枝花现有的钢铁和钛白两大产业为基础,以副废资源化利用为目标,提出了"硫-钛-钢"联产的思路,并依次分析了脱硫酸、高炉渣、炼钢炼铁余热、稀钛液、绿矾、红渣等副废在钢铁系统和硫酸法钛白产业中资源化利用的可行性。得出"硫-钛-钢"联产是攀枝花实现铁、硫、钛资源高效利用和清洁生产的较佳生产模式,可以在国内形成绿色产业示范基地。 相似文献
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炼钢炼铁肯定有一定数量的铁渣和钢渣伴生。多年以来,钢铁厂都是只管生产钢铁,以钢、铁渣为无用之物,弃置不顾,以致钢、铁渣堆积如山。据资料报道,苏联49家钢铁厂渣山积渣3.5亿 t;其中,马钢积渣近亿吨,占地420ha;乌克兰地区各钢铁厂渣山也有4000万 t 积渣。我国所积钢、铁渣也有二亿余吨,占地近2万亩。仅陈年积渣即已构成公害,又何况每年还有大量新渣上山。此种局面如不及时扭转,势将酿成巨大灾害。可见,问题必须解决,渣害必须治理。 相似文献
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采用MoSi2电阻炉在1〖KG-*9〗873 K下开展了含钙钡合金脱氧和非金属夹杂物控制技术研究。结果表明,各组实验终点钢中夹杂物平均长度均小于8 μm,并都有纯三氧化二铝夹杂物存在。采用含钙钡合金的复合脱氧工艺,终点钢中未发现含钡夹杂物,有较多以CaO Al2O3为主要成分的复合夹杂物,w(T.O)>50×10-6。用AlMnCa脱氧,终点钢样w(T.O)=37×10-6,含氧化钙夹杂物较少,大于20 μm的夹杂物数量占总夹杂物数量的1.2%。 相似文献
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为了准确预测地下金属矿的岩爆情况,建立了AHP和熵权TOPSIS模型。运用AHP和熵权法的基本原理,从岩性条件、应力条件和围岩条件3个方面选取预测指标,最终确定的指标为岩石的单轴抗压强度〖σ〗_c、压拉比〖σ〗_c/σ_t、弹性变形指数〖W〗_et、切应力与单轴抗压强度的比值〖σ〗_θ/σ_c和完整性系数〖K〗_v,分别为各预测指标分配合理的权重。然后,运用TOPSIS的基本原理,结合AHP和熵权法得到的权重来计算各岩爆等级临界值和实际矿山数据的贴近度,通过对比这2个贴近度来预测岩爆是否发生。实例研究表明:所建模型得到的预测结果与工程实际情况相一致,因此认为AHP和熵权TOPSIS模型可用于准确预测地下矿山的岩爆问题。 相似文献
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莱钢特钢厂采用50tUHP(EBT)-50tLF精炼工艺生产轴承钢,质量指标符合YB9-68标准,一次检验合格率100%,钢中氧含量小于2.0×10-3%,点状夹杂物出现率为0。结果分析证明,低碱度精炼渣可有效消除钢中点状夹杂物;碱度控制在2.0~2.5、渣量2%、钢中酸溶铝含量0.028%~0.040%、吹氩量6000~8500L/炉为最佳工艺参数。 相似文献
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钢铁厂产生的矿渣中很大一部分来自氧气顶吹转炉(LD转炉)和吹氧转炉工序.LD工序的主要目的是将熔融的铁水和废钢转化为优质钢.在印度,每年产生的熔融钢渣超过400~450万t.总体看来,生产每吨钢会产生150~200 kg的钢渣,对这些钢渣的处理已经成为了严重的环境问题.金达尔钢公司是年产700万t的联合钢厂,每天产生钢渣3 200 t,其中2 000~2 500 t来自LD转炉.LD转炉渣中含有47.75%的CaO,22.0%的Fe以及8.22%MgO,由于CaO含量很高,LD转炉渣可直接替代烧结工序中的生石灰.目前在实验室范围已进行了一些研究,以确定烧结工序中所允许的LD转炉渣的最大投加量以及转炉渣的投加对烧结产率和性能的影响.实验中,LD转炉渣在烧结矿里的添加量从0依次到60 kg/t.随着添加率的增大,烧结料层温度的降低致使FeO含量降低,而烧结配矿中烧损的降低以及由于避免了石灰石煅烧过程带来的的重量损失,使得烧结产率上升.与此同时,LD转炉渣中缺少自由的CaO,使烧结矿强度及还原粉化指数变差,可参加反应的CaO的减少也导致了铁酸钙相减少,及残存Fe2O3自由相增加.试验结果最终得出:烧结矿中LD转炉渣的投加量为30~35 kg/t时,可获得预期的烧结矿性能. 相似文献