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相似文献
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1.
我公司有两条五级旋风预热器窑熟料生产线,其中一台Φ2.7×42m窑在2007年技改为窑外预分解生产线,设计熟料产量600t/d;一台Φ2.8×42m窑熟料产量为300t/d。生料系统由一台Φ2.4×7.5m和一台Φ2.4×8.5m的磨内烘干球磨机组成,均为闭路粉磨流程。  相似文献   

2.
合理配球提高φ2.4m×8m生料磨产量   总被引:2,自引:0,他引:2  
我厂Φ2.8m/2.5m×44m五级旋风预热器窑水泥生产线1996年初建成投产,设计能力为300t/d。近年来,对原生产线进行了重大技改。2002年6月水泥磨由Φ2.2m×7m换为Φ2.6m×13m。2004年7月生料磨也由Φ2.2m×7m换为Φ2.4m×8m。生料磨投产5个月来取得了很好的效果。1求出合理的平均球  相似文献   

3.
我公司二线是一条日产熟料2 500 t的新型干法水泥生产线,Φ4 m×60 m回转窑,配套Φ4.6 m×(10 m+3.5)m烘干中卸磨,生料磨设计产能190 t/h,配套ZX3100型组合式高效选粉机,生料系统的工艺流程见图1。  相似文献   

4.
王广强 《水泥》2007,(10):56-57
我公司2条2500t/d生产线配备的水泥磨型号为Φ4m×13m;生料磨是Φ4.6m×(10 3)m烘干式中卸磨,中间用滑履支撑。夏季闷热的空气给水泥磨、生  相似文献   

5.
我公司有一条5 000 t/d生产线,该线回转窑规格为Φ4.8 m×74 m,窑尾采用Φ7.5 m×32.18 m分解炉和五级预热器,窑头采用NC42340型第三代篦冷机,配套ATOX50生料磨和Φ3.8 m×(7.75+3.5)m风扫煤磨。2017年有一次回转窑点火失败的经历,本文分析了点火失败的原因,总结了一些回转窑点火投料的经验。  相似文献   

6.
我厂原有两台生料开流磨(Φ1.83m×6.12m和Φ1.83m×6.4m)。由于磨的产量不能满足窑的锻烧,制约了窑的产量。1988年报废一台Φ1.83m×6.12m生料磨,建成一条Φ2.2m×6.5m生料磨配Φ4m离心式选粉机的生料生产线(以下简称1号磨)。投产几年来,1号磨在发挥能力的同时,也暴露出一些在工艺设备等方面的不足,不同程度地影响磨机能力的充分发挥。1993年,由于我厂发展的需要,再次进行扩建,建成Φ2.9m×10m机立窑、Φ2.2×6.5m生料磨配Φ3.5m选粉机(以下简称2号磨),与1号磨共用配料库。在建2号磨过程中克服1号磨所存在的不足…  相似文献   

7.
我厂生料磨原为Φ2.40m开路磨,台产最高达18吨,电耗吨生料38度,但生料质量不易控制。今年通过技改,选用了武进市湖山节能环保有限公司生产的高效转子式选粉机,将Φ2.40m磨技改为闭路生产线,一次性试机成功。初时,台时产量只有29吨,后经进一步摸熟,加强技术管理,现单机台产可达  相似文献   

8.
陈建峰  周卓鑫 《水泥》2004,(4):27-28
我公司第1条1000t/d熟料新型干法生产线的生料制备系统使用Φ3.8m×7.5m风扫烘干磨。自2001年9月18日投产以来,出现不少问题,影响了正常生产。采取措施后,该磨系统已成功地达标达产,适应了烧成系统对生料的需要。1磨尾弯管积料1.1存在问题Φ3.8m×7.5m风扫烘干生料磨研磨体额定  相似文献   

9.
任善国  祝尊峰  单锋 《水泥》2010,(7):32-34
<正>我公司建有2500t/d和5000t/d生产线各一条及其配套的四炉一机额定发电能力13.2MW的纯低温余热发电系统。2500t/d生产线采用Φ4.6m×(10+3.5)m中卸烘干生料磨、Φ18m×45mTP-1型生料均化库、  相似文献   

10.
<正>我公司两条2 000t/d生产线2001年改造后生产能力达到2 300t/d,2010年公司再次对两条生产线进行了技改,使其生产能力达到了2500t/d。技改后生料粉磨采用两套辊压机终粉磨系统,生料均化依然采用原来的4座Φ15m×38m混合室生料均化库(单库最大储量为5120t,两条线各用两座均化库)。1问题的提出1号线的两个均化库(1号库和2号库),库底各有3台罗茨风机充气,物料通过库侧斜槽进入中间小仓。2号库库底的罗茨风机给中间小仓充气,生料经  相似文献   

11.
<正>0引言我公司Φ4.8m×72m回转窑新型干法水泥熟料生产线于2014年7月建成投产,采用窑磨一体废气处理系统,生料制备为辊压机终粉磨系统。熟料生产线投产后生料制备系统一直能做到合理避峰生产,生料制备电耗为14.5kWh/t生料。2017年8月份生料制备系统避峰时,窑尾废  相似文献   

12.
某厂改为Φ4m×8.5m立窑后,台时产量由8t/h增加到25t/h.为此,通过技改以及加强操作管理,Φ2.2m×7m闭路生料磨台时产量由22~25t/h提高到39~42t/h.  相似文献   

13.
我公司2 500t/d生产线于2003年4月投产,生料粉磨采用Φ4.6m×(10+4)m烘干中卸磨,圈流系统,利用窑尾废气作为烘干热源,可烘干水分小于5%的生料.  相似文献   

14.
1 原工艺流程存在的问题桑植县水泥厂原为一窑(Φ1.7×7m机立窑)、两磨(Φ1.5×5.7m生料磨,Φ1.5×5m水泥磨)的生产线。扩建后增设一台Φ2.0×8.0m机立窑,生料磨换为Φ1.83×7m磨,水泥磨换为Φ1.83×6.4m磨,生料库增设两个,共6个。其所以保留原立窑,主要是由于该厂一直使用当地烟煤(V_f>20%),操作技术  相似文献   

15.
(接上期)3 我国管磨机开发过程 图6表示中国磨机大型化趋势。1960年以前,是我国管磨机开发时期,设计出Φ1.83m×6.1m和Φ2.2m×6.5m管磨机,这阶段我们初步掌握了管磨机设计制造技术。60年代初随着开发600t/d湿法生产线和900~1000t/d半干法生产线,迫使管磨机开始大型化,设计了Φ3m~Φ3.4m的生料磨和水泥磨,满足了配套要求。1975年后我国开发2000t/d新型干法生产线,要求管磨机进一步大型化,研发出Φ4.6m生料磨和Φ4.2m水泥磨。1990年后,我国开发出4000t/d大型干法生产线,因此要求开发出更大直径的管磨。 在窑大型化…  相似文献   

16.
我公司Φ4 m×60 m回转窑生产线生料制备系统装备配置为:HFCG160-140辊压机+V4000型选粉机+ZX3000组合式选粉机组成的生料辊压机终粉磨系统,该系统是在原Φ4.6 m×(10+3.5) m中卸烘干管磨基础上于2014年4月改造而成。改造投产后运行稳定,台时产量稳定在230~235 t/h(设计能力230 t/h),与改造前相比,提产降耗成效突出,达到了预期目的。  相似文献   

17.
<正>我公司一条5000t/d生产线,配备两套辊压机(RP120-80)+Φ4.2m×11m+O-Sepa(N2500)选粉机组成的水泥闭路预粉磨系统,于2011年7月和8月分别将两套水泥磨系统技改为辊压机(HFCG160/140)+V型选粉机+Φ4.2m×11m组成水泥开路联合粉磨系统。为减少技改费用和缩短技改对接时间,磨尾袋除尘器未更换,只将磨尾排风机由原先功率450kW、风  相似文献   

18.
王文成 《水泥》2005,(10):39-40
2004年11月,我公司第2条2500t/d生产线投料试生产,生料磨是1台Φ4.6m×10m 3.5m烘干中卸磨,配备1台Φ3100组合式选粉机。试生产时,发现生料成品中含有一些2mm左右的颗粒,致使回转窑投料仅能达到150t/h,且煅烧困难;选粉机正常运转时经常出现电流突然跑高现象,刚开始只能靠降低台  相似文献   

19.
赵武魁 《水泥》2018,(7):31
山西WX公司位于太行山区,主厂区海拔高度986 m,有一条2 500 t/d熟料生产线,于2013年7月建成投产。该线回转窑规格为Φ4.0 m×60 m,窑尾采用Φ5.616 m×31 m分解炉和五级预热器,窑头采用RTLF-2500四代篦冷机,篦床有效面积65 m2,配置HRM3400E生料磨和HRM1700M煤磨。该线自投产以来,公司通过加强工艺管理、优化工艺参数、提高设备运转率及多项技术改造,熟料煤耗大幅下降。本文以该线为例,阐述在降低煤耗方面采取的措施,供同行参考。  相似文献   

20.
邓炯 《水泥》2010,(11):23-24
<正>我公司5 000t/d生产线是四川灾后重建的重点项目,于2008年9月开工建设,2009年9月22日点火试生产,11月底通过验收。该生产线的主要工艺配置为:MLS4531立式生料磨、Φ4.8m×72m回转窑(配备新型CDC分解炉及双系列五级预热器)及两台并联Φ4.2m×13m水泥磨、辊压机及高效选粉机组成的联合粉磨系统。  相似文献   

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