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相似文献
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1.
通过研究铜电解过程中银的走向、银在阳极泥里的存在形式及阴极铜中铜的极化机理,提出降低铜电解过程中阴极铜含银量的措施。通过生产试验研究了铜阳极板含铜量、电解液含铜量、电解温度、添加剂的种类及浓度、电解液流量等因素对阴极铜含银量的影响,获得了最佳的工艺参数数值范围,为铜电解企业提高贵金属银的富集回收率提供了理论基础;生产出符合GB/T 467—2010-CATH-1国家标准要求的阴极铜板,为铜电解企业综合回收银提供了工艺技术条件,增加了企业的综合经济效益。  相似文献   

2.
能否稳定地生产高纯阴极铜,关键是工艺条件在时间、空间上的均匀性。本文从生产实践出发在“铜电解均值控制”的基础上,提出了“铜电解多元控制”的生产指导思想。以此为纲,金隆铜电解开发了一系列高纯阴极铜生产技术。并被实践证明是行之有效的。  相似文献   

3.
阴极铜表面质量问题已成为行业难题,影响阴极铜表面质量的因素包括粗铜含镍量、电解液的含铜量、添加剂、温度等,多位专家对上述影响因素进行了研究分析,认为铜电解的最佳工艺参数难以确定,而通过增强电解液活性,降低反应所需的活化能是解决阴极铜长粒子问题最有效的方法。基于此,笔者提出利用磁场协同效应强化铜电解的工艺以改善阴极铜的质量,即通过在原铜电解循环系统上添加可调永磁体等设施,使电解液在恰当的电解工艺参数下进行铜电解。通过实地考察某铜业公司的现场生产,并进行实验验证,得出以下结论:恰当的磁处理条件可以降低电解液黏度,加快阳极泥的沉降速度,加强Cu~(2+)的扩散;磁化效应可抑制As、Sb、Bi等杂质离子的析出,预浓缩杂质离子,提高电解液的清晰度;磁处理可细化晶粒,改善阴极铜的表面质量。  相似文献   

4.
电流密度是衡量铜电解生产技术水平的一项重要技术指标,铜电解电流密度与阴极铜产量成正比,铜电解提高电流密度将发掘现有设备的潜能。本文介绍了烟台鹏晖铜业有限公司通过设备改造和调整工艺控制参数,加强操作和岗位责任考核,提高铜电解电流密度的生产经验。  相似文献   

5.
大冶冶炼厂高电流密度铜电解工业试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了大冶冶炼厂在现有生产条件下进行的高电流密度铜电解工业试验。结果表明,高电流密度电解所得阴极铜外观质量较好,电流密度280A/m~2时高纯阴极铜合格率为98.15%~98.37%,290A/m~2时高纯阴极铜合格率为95.51%~98.29%。  相似文献   

6.
永久阴极铜电解技术述评   总被引:1,自引:0,他引:1  
论述了两种永久阴极铜电解技术(ISA法和KIDD法)的区别和特点,并和传统大极板电解工艺进行了详细比较,阐明了永久阴极铜电解技术的先进性,对几种工艺的工程投资和经济效益进行了分析,从而提出永久阴极铜电解技术是我国大中型铜电解工厂的发展方向。  相似文献   

7.
介绍了大冶冶炼厂在现有生产条件下进行的高电流密度铜电解工业试验。结果表明,高电流密度电解所得阴极铜外观质量较好,电流密度280A/m^2时高纯阴极铜合格率为98.15%-98.37%,290A/m^2时高纯阴极铜合格率为95.51%-98.29%。  相似文献   

8.
铜电解精炼是铜业加工生产中的重要步骤,是阴极铜产成品的生产制造的基本程序。目前,铜电解精炼工艺已经在我国有了较为广泛的应用,但由于目前我国在铜业市场竞争的不断激烈,部分企业存在着为了节约成本,而在铜电解精炼处理中加大低铜低硫品位、含杂较高铜精矿以及再生资源的处理,这就导致阴极铜产成品在质量水平上有了明显的下降,出现了必要严重的结粒现象,主要表现在物理外观上存在有较多凸起、粒子,且在化学性质上有了一定的改变,无法完全满足实际需要。针对于此本文就铜电解精炼中阴极铜结粒的成因进行了探讨,希望可以为生产实践提供借鉴。  相似文献   

9.
本文通过对侯马北铜铜业有限公司明胶替换骨胶的工业试验的阐述,介绍了明胶替换骨胶带来的电解生产条件、控制参数及阴极铜产品质量的变化,并结合生产实践,指出今后电解生产中的注意事项及建议,为阴极铜质量升级奠定了基础。  相似文献   

10.
铜冶炼企业银的有效回收率直接影响到企业的经济效益。本文分析了铜电解过程中银进入阴极铜的途径,以及影响阴极铜含银量的主要因素,对影响阴极铜含银的槽面温度、氯离子含量、洗涤质量、电解液流量等方面进行了工艺探索,找到了合适的工艺条件,有效降低了阴极铜含银量。  相似文献   

11.
从铜电解理论出发,围绕提高产品质量、降低能源消耗、提升劳动生产率三个方面论述了铜电解技术的发展,指出永久阴极电解将成为未来铜电解技术的发展方向。  相似文献   

12.
锡精炼除铜渣直接电解新工艺研究及工艺实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
廖亚龙 《湿法冶金》2001,20(1):25-29
研究了锡精炼除铜渣电解时电解周期、物料粒度、添加剂等因素对电解过程的影响,针对锡精炼铜渣难于处理、技术经济指标差的实际情况,提出了在铜渣直接电解过程中加入添加剂的方法,结果、电解主要经济指标得到了大幅度提高。  相似文献   

13.
高电流密度铜电解技术的理论及实践   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
讨论了高电流密度铜电解技术的理论基础,描述了该技术开发应用的两个案例,重点分析了投资运行成本、电能消耗、阳极钝化等问题。生产实践表明,该技术是一项高产能、高电流效率、低标煤能耗的强化电解技术,具有在铜及铅、锌、镍行业推广的前景。  相似文献   

14.
文中研究了在NaCl-KCl-CuO体系中采用熔盐电解法直接制取铜粉的方法.基本反应条件为:电解温度740~820 ℃;槽电流12~15 A;阴极电流密度110~140 mA/cm2;槽电压2.2~3.2 V;电解时间1.5~3.5 h.对阴极电解产物进行了X射线衍射(XRD)及铜粉粒度分析,同时用扫描电镜(SEM)及能谱仪(EDS)对产物的形貌及元素含量进行了分析.结果表明:在上述条件下可以得到铜粉末,产物纯度在98 %以上且平均粒度为0.91 μm.   相似文献   

15.
王刚  柳智 《山西冶金》2014,(3):58-60
电解直流电耗是铜电解的一项重要技术指标。结合生产实践,分析直流电耗的影响因素,提出相应的改进措施。实践证明,通过降低槽电压,提高电流效率,加强生产管理等措施,可以达到降低铜电解直流电耗的目的。  相似文献   

16.
本介绍了影响铜电解电能消耗的因素以及降低电能消耗的措施。  相似文献   

17.
熔盐电解法制备钨铜合金粉   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
在NaCl-KCl-Na2WO4-CuO体系中采用熔盐电解法直接制取钨铜合金粉,并对产物进行了XRD、SEM及EDS分析。结果表明,在780~800℃电解、阴极电流密度106~133mA/cm2、电解时间3~4h、电压2.2~3.2V的条件下,可以得到纯度99%以上、平均粒度0.91μm的钨铜合金粉末,各项指标基本达到了工业上烧结钨铜合金的要求。  相似文献   

18.
降低铜电解直流电耗的生产实践   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了某电解铜厂在投产初期,针对直流电耗较高的问题,进行了初步的分析和探讨,并就如何降低电耗所采取措施进行论述。  相似文献   

19.
提高阴极板导电头导电性能的工艺改善   总被引:1,自引:0,他引:1  
以电解过程中电能消耗为导向,从阴极板铜导电头与铝压延板的结构及工艺的角度出发,通过分析电解环境下导电头与铝板的结合方式,阐述了提高导电性能以提高电解电效的方法。  相似文献   

20.
低品位阳极大板高电流长周期铜电解生产实践   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了大冶有色金属股份有限公司冶炼厂低品位、高电流、大阳极、长周期铜电解工艺流程的特点,并对其主要生产经济指标进行了分析。结果表明:高电流密度下,延长阴极周期不会对阴极铜质量和电耗造成负面影响,改进辅助设备可以满足生产,作业率从93%提高到了95%左右,工人劳动强度降低了约30%。  相似文献   

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