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相似文献
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1.
《炼铁》2017,(5)
对邯钢7号高炉风口频繁损坏的原因及对策进行了总结。在处理炉缸局部温度过高问题后,7号高炉开始出现风口频繁损坏现象。风口频繁损坏的主要原因,一是原燃料条件变差,二是两厂家风口质量存在差异,三是送风制度、热制度与炉前出铁制度等操作制度存在问题。通过采取一系列有效对策后,高炉持续风口频繁损坏的现象得到有效抑制,炉况得以改善,主要技术经济指标恢复到较好水平。  相似文献   

2.
张立国  张洪宇  朱建伟  张伟  任伟  胡德顺 《钢铁》2019,54(12):125-131
 为了解炉内渣铁分布以及径向焦炭性能劣化状况,对朝阳钢铁公司1号高炉取样设备组成、现场安装以及风口内部径向取样过程进行了说明。对所取风口焦的成分、粒度组成、热态性能等进行检测,并对所取不同部位风口焦微观结构及石墨化程度进行分析,结果表明,1号高炉风口回旋区长度为1.7 m,风口焦平均粒度为16.12 mm,热态反应后强度为12.30%。对比鞍钢本部其他在产高炉,明显存在着回旋区长度偏短、风口焦粒度较小及热态性能较差等问题,焦炭性能较差是影响高炉稳定顺行的重要原因之一。  相似文献   

3.
对宁钢1号高炉风口出现渣铁熔损和焊缝开焊的情况进行了充分的原因分析,并提出相应的解决措施。分析认为:自产焦炭质量劣化、高炉炉况及气流波动、风口损坏方向壁体温度变化是导致1号高炉风口熔损的主要原因;厂家生产的高炉风口内部焊缝靠前是引起1号高炉风口焊缝开焊的主要原因。  相似文献   

4.
高炉风口破损的原因很多,其中熔损是主要原因之一,它给高炉生产带来了很大的负面影响。文章通过对韶钢8号高炉(3 200 m~3)风口熔损的原因进行分析,发现8号高炉风口熔损主要是由出渣铁状况、炉缸状态、炉况状态、渣铁物性及铁口状态等因素造成的,通过采取相应的防范措施,使高炉风口熔损现象得到了有效控制。  相似文献   

5.
为恢复炉况及探讨超大型高炉冶炼规律,对首钢京唐公司高炉进行了风口焦炭取样分析,研究了其入炉焦炭热强度与焦炭反应性、焦炭冷强度与焦炭耐磨强度之间的关系;探明了风口焦炭的粒度、劣化度及渣铁滞留量;探索了渣铁滞留量与渣铁体积、风口焦炭粒度、煤比及炉渣二元碱度的关系;分析了炉缸径向焦炭粒度分布、风口前高透气性区长度、炉缸透气性等;根据上述研究结果,提出了高炉操作建议并得到应用。实践结果表明:风口焦炭取样分析可以作为高炉操作调整的重要参考。  相似文献   

6.
首钢2号高炉由于焦炭高温热性能CRI、CSR指标下滑及炉渣高Al2O3,生产指标下降,并伴随着风口频繁损坏。通过采取Mn矿洗炉、稳定煤气流、调整上翘风口中套等措施,风口频繁损坏的现象得以遏制。  相似文献   

7.
李建刚 《山东冶金》2005,27(4):72-72
通过对高炉风口进行解剖,分析认为高炉风口早期失效的主要原因是炉内塌料造成风口短时见铁,风口结构不合理、供水压力偏低也是风口损坏的重要原因.通过改进风口结构,加强高炉监控操作、消除炉缸堆积,加大供水压力及水流量,避免了风口早期失效.  相似文献   

8.
对邯钢3200m3高炉风口大量破损的原因及对策进行了分析总结.通过提高焦炭质量,改进休风装料制度和操作制度,风口烧坏数量大大减少,取得了较好的效果.  相似文献   

9.
《炼铁》2017,(1)
对兴澄特钢3200m~3高炉风口损坏的原因及应对措施进行了阐述。风口损坏的统计数据表明,3200m~3高炉风口损坏的主要形式是熔损(占损坏总数的75.70%)和磨损(占损坏总数的16.82%),认为风口前端熔损的主要原因是炉缸活跃程度差,风口内孔磨损的主要原因是煤枪插入角度过大。并从风口设计及制造、高炉生产操作两方面,提出了延长风口寿命的一些应对措施。  相似文献   

10.
风口焦炭取样研究对高炉操作的指导   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据首钢4号高炉风口焦炭取样的数据,分析了回旋区焦炭带的长度与实际风速、风口焦炭粒度及焦炭质量的关系,探讨了煤比与渣量及回旋区焦炭带的长度的关系;探索了高炉透气性指数与实际风速、煤比、风口焦炭粒度及高炉布料制度之间的关系。通过对炉缸径向煤气压差分析对高炉焦炭负荷、上下部制度的合理调整提出了建议。相关建议实施后,高炉技术经济指标明显改善。  相似文献   

11.
利用风口焦炭取样设备在4号高炉(有效容积为2100m^3)进行了风口焦炭取样。首钢焦炭种类多,焦炭质量相对较差,焦炭在炉内劣化严重。分析认为:焦炭质量改进能够减弱风口焦炭劣化、增加风口回旋区长度。对风口焦炭样成分的分析表明,随着焦炭中碱金属含量的降低,风口焦炭劣化度呈减小趋势。  相似文献   

12.
文俊雄 《炼铁》2006,25(6):30-32
对湘钢1号高炉炉凉的原因及处理进行了总结和分析,认为低料线、连续崩料及管道是炉凉的主要原因。采用集中加净焦、减轻焦炭负荷、堵风口、控制较高炉温、降低碱度、滚动出铁等措施使炉况得到迅速恢复。  相似文献   

13.
李红  齐俊茹  刘士朝 《甘肃冶金》2012,(3):39-40,43
对唐钢4#高炉近期风口大量破损的原因进行分析,发现风口破损的主要原因是焦炭质量波动、炉缸不活、热制度及造渣制度波动以及送风后慢风时间较长所致。通过提高焦炭质量改善炉缸工作状态、改变出铁制度等措施均可预防休风时的风口大量破损,从而为后续炉况恢复奠定基础。  相似文献   

14.
高炉风口前的物理、化学变化十分复杂,风口燃烧带内的气体流动以及焦炭燃烧状况对高炉的高效生产意义重大。本文对高炉风口燃烧带内焦炭燃烧行为进行了详细的分析,并且分别对燃烧过程中气体流动过程以及传热传质过程进行了理论研究,建立了一个模拟风口燃烧带内焦炭燃烧过程的数学模型并对结果作了讨论。  相似文献   

15.
采用风口取样机对鞍钢高炉回旋区和死料堆进行取样,以探明同体积的高炉风口回旋区长度以及焦炭粒度和渣铁变化的区别,并指出,焦炭随着冶炼周期的增加在高炉中有劣化加剧趋势。  相似文献   

16.
刘德军 《钢铁》2016,51(10):78-83
 在对鞍钢焦炭质量现状进行科学分析的基础上,研究了焦炭强度、热态性能、化学组成、粒度及质量波动等对高炉冶炼的影响规律,并通过对高炉风口焦炭的实际取样与研究加以验证,指导高炉操作实践;同时,系统地掌握焦炭质量、焦炭质量对高炉冶炼的影响、焦炭质量的评价方法等;尤其是利用“风口取样”,掌握焦炭在炉内的变化规律和炉缸工作状况,为高炉操作提供技术支持,同时为焦化厂低成本生产出符合高炉运行要求的焦炭提供了依据。  相似文献   

17.
采用语义分割深度学习模型,开发了高炉风口焦炭粒度在线检测装置,可对所采集风口图像中的焦炭进行识别。将该装置应用于国内某钢厂2500m^3高炉全焦冶炼时期的风口焦炭粒度研究,得到了风口焦炭粒度及粒径分布,并在此基础上,修正了适用于该检测结果的风口回旋区焦炭带长度的计算公式。认为该装置为研究高炉内焦炭裂化机理及回旋区形成机理奠定了基础,同时也为采用机器视觉及深度学习在线检测复杂环境颗粒粒度提供了新思路。  相似文献   

18.
在武钢7号高炉改造性检修期间,对6段铜冷却壁损坏原因进行调查分析.分析结果表明,5段风口铸铁冷却壁损坏,特别是风口冷却壁铸体被侵蚀掉,渣铁大量进入铜冷却壁背面,烧坏进水管,是6段炉腹铜冷却壁损坏的主要原因.采取对炉腹6段铜冷却壁进水冷面增加凸台的结构改进,并减小风口冷却壁上部厚度,增加风口带砖衬的厚度,可减少风口冷却壁和炉腹冷却壁损坏.  相似文献   

19.
王琳松  吴福云 《炼铁》1997,16(4):18-21
从1996年1月下旬开始,由于入炉焦炭质量恶化,水钢2号高炉炉缸出现严重堆积,风口频繁损坏,炉况出现严重堆积,风口频繁损坏,炉况严重失常。恢复炉况用44天时间,共损坏风口158个,直接经济损失达200多万元。  相似文献   

20.
对八钢新区A高炉风口破损的原因及处理进行了分析总结。认为炉缸堆积是风口破损的主要原因。通过提高焦炭质量、改进操作和强化管理等措施,风口烧坏得到控制,保证了高炉生产的稳定顺行。  相似文献   

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