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山东申丰集团沃丰水泥有限公司拥有一条5 000 t/d新型干法熟料生产线,与其配套的9MW纯低温余热发电于2009年5月15号一次发电并网成功。1存在问题余热发电运行中窑头旁路全关,入窑头锅炉的 相似文献
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浙江嘉兴市桐星水泥有限公司位于浙北地区杭嘉湖平原,东接上海,西邻杭州,京杭大运河横贯厂区.水陆交通十分便捷。根据目前浙江省的供电情况,为缓解电力供应压力,充分利用二次能源,改善生产环境,推动循环经济发展:嘉兴市桐星水泥有限公司充分利用公司的1000dd水泥熟料生产线窑头、窑尾的余热,建设一套1.5MW纯低温余热发电系统,平均发电功率1200kW。 相似文献
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<正>1余热发电系统概况我公司5000t/d干法水泥生产线配套一组9MW纯低温余热发电汽轮发电机组,系统为双压系统,窑头AQC锅炉、窑尾SP锅炉均为立式锅炉,采用中信重工技术,窑头烟气经篦冷机一段进入AQC锅炉沉降室然后进入AQC锅炉,窑头、窑尾余热的烟气分别从窑头AQC锅炉、窑尾SP锅炉由上而下进出,窑头AQC锅炉、窑尾SP锅炉技改前运行参数见表1。余热发电于2009年11月投产运行至今。 相似文献
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1系统概况和存在问题
我公司Ф4.8m×74m的日产5500t/d熟料生产线,利用窑尾、窑头废气余热,配套建设9MW的纯低温余热发电系统。该系统有窑头AQC、窑尾SP锅炉各一台(立式),汽轮机为9000kW机组。 相似文献
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<正>我公司(3000+6000)t/d生产线在对国内现有水泥窑余热发电技术充分调研的基础上,结合自身的生产规模和技术条件,采用了闪蒸余热发电热力系统,该项目是在水泥生产线已全部投产后以技术改造的形式建设的。结合对生产线的热工标定及投产以来的 相似文献
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<正>1概述中材罗定水泥有限公司一期工程的4500t/d水泥熟料生产线于2011年10月底投产,12月即实现了熟料月达产。公司在2012年1月对该熟料生产线进行了热工标定,在标定的基础上,根据生产线实际生产时窑头窑尾排放的废气参数,最终确认了生产线配置9MW纯低温余热发电系统。 相似文献
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水泥窑余热发电系统开口取气方式 总被引:1,自引:0,他引:1
利用水泥窑余热发电过程中,冷却机和预热器管道的开口方式,影响到系统最终的发电效果。本文介绍我公司余热发电工程中窑头和窑尾的开口取气方式,与大家交流。 相似文献
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正当前新建水泥生产线的时候为充分有效利用窑尾、窑头废气热资源,通常会一并考虑余热发电配套工程,但以往的工程很多都没有考虑余热发电,在增建余热发电工程时通常场地紧张,主厂房、泵房、化学水车间、锅炉等建筑和设备布置的空间有限,尤其是该类工程处于山区,时常遭遇山体滑坡、岩溶、土洞、危岩崩塌、泥石流等不良地质的威胁和影响。本文结合山区地基现有5 000t/d水泥生产线中新增9MW余热发电工程,基岩坡度大,局部溶洞发 相似文献
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我公司5 000 t/d生产线配套的9 MW余热发电系统于2007年10月投入运行,一直存在余热发电量偏低的问题。针对影响余热发电的一些因素,我公司认真分析了原因,并提出了优化改进措施,于2016年大修期间,进行了相关技改,取得了较好的效果。 相似文献
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我公司现有2×2 000 t/d熟料生产线,分别配套独立的4.5 MW两炉一机余热发电系统。其中,4号熟料生产线采用第三代篦冷机,5号熟料生产线采用第四代篦冷机,两台窑头余热锅炉的进口烟风参数差异较大,造成两套机组的吨熟料发电量差别较大。5号熟料生产线配套纯低温余热发电机组输出功率较高,超出熟料生产线需求功率,导致机组被迫降低负荷运行,造成一定浪费。同时循环水硬度较高,凝汽器换热面易结垢,影响机组背压,从而导致机组效率降低。我司从运行管理上采取措施,有效地解决了这些问题。 相似文献
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ORC系统在水泥工业余热利用中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对水泥生产过程中产生的余热烟气,利用ORC系统进行发电,通过理论计算及实际工程分析,结论如下:在现有常规余热发电系统基础上,利用窑尾收尘器前150℃左右烟气,设置ORC系统,2 500~5000t/d水泥生产线余热发电能力可新增发电量250~350k W;利用窑头窑尾余热烟气,以ORC系统取代目前常规余热发电系统,2 500~5 000t/d水泥生产线余热发电能力减少500~1 000kW。 相似文献
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根据几个新型干法水泥生产线的5~6MW机组项目等双压系统的成功经验,总结了纯低温余热发电双压系统的锅炉安装和调试应注意的问题. 相似文献
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我公司余热发电系统汽轮机额定功率7.5 MW,配套四炉一机,当#1熟料生产线停机后实际就变成了两炉一机,#2线窑头AQC锅炉原设计额定蒸发量5.5 t/h,额定蒸汽压力1.0 MPa。由于水泥窑在2016年通过技术改造后,熟料产量由原来的2 700 t/d增加到了3 000 t/d以上,系统用风量也比原来提高。虽然窑头锅炉热风温度和风量明显提高,但由于AQC锅炉产气量较小,也因为部分锅炉排管有挠度变形,排管间有熟料积灰,进出口压差较高,所以产气量提高不明显,未能满足汽轮机的高效运行;原有锅炉材质为锅炉钢,当水泥窑工况出现波动时个别时段温度较高,想通过提高窑头烟风温度来提高产气量存在安全风险。 相似文献
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重庆拉法基水泥有限公司现有两条2500t/d熟料生产线.为开展好资源综合利用工作,我公司拟利用水泥生产过程中的窑尾预热器及窑头熟料冷却机余热,故于2007年5月投资建设电站,发电机装机容量为7.5MW.电站的产品--电力将回用于水泥生产.这套系统在回收水泥生产过程中产生大量余热的同时,又减少了水泥厂对环境的热污染以及粉尘污染,在给企业带来巨大经济效益的同时,实现了节能减排. 相似文献