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《现代矿业》2020,(4)
近年来,高地应力问题已经成为深部采矿作业中的主要问题,尤其深部高应力与岩石爆破等关系密切。以某地下铜矿为研究对象,基于浅部岩石爆破理论研究深部地应力岩石爆破规律,通过ANSYS/LS-DYNA数值模拟软件对比分析条形药包和集中药包爆破漏斗成形规律及爆破漏斗体积与装药深度的关系,得出在装药深度逐渐增加的条件下,同等装药情况条形药包爆破漏斗体积增大幅度较集中药包大,且集中药包爆破漏斗体积比例系数达到最大值1.67时装药深度小于条形药包爆破漏斗体积比例系数最大值2.57时装药深度。通过在北采区水平巷道开展条形药包爆破漏斗现场试验,结果符合利文斯顿爆破漏斗理论,所得实际最佳装药深度0.9 m与模拟结果最佳装药深度1.2 m在误差允许范围内基本一致,表明采用ANSYS/LS-DYNA进行爆破漏斗模拟可对现场试验参数进行指导优化,同时,研究爆破漏斗成形规律对合理选择爆破参数、提高爆破效率具有重要意义。 相似文献
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底部空气柱装药爆破机理分析与试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
应用激波理论分析了底部空气柱装药爆破机理。通过实验室的爆破漏斗试验,研究了底部空气柱装药爆破效果,掌握了定量装药在固定装药深度情况下爆破漏斗体积与底部空气柱长度的变化规律。对工程实践有一定指导意义。 相似文献
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高寒地区露天煤矿爆破作业后产生的大块煤体在一定程度上加剧了露天煤矿运输设备损耗,大块煤体会在运输环节对胶带产生一定的破坏,更甚者会堵塞破碎站,进而严重影响露天矿正常生产。为控制露天矿爆破作业后的煤体大块率,提高露天煤矿经济效益,基于利文斯顿爆破漏斗理论,进行高寒地区煤层爆破漏斗实验设计,在理论分析的基础上进行了现场冻煤层爆破漏斗实验,揭示了高寒地区煤层爆破漏斗参数随不同装药结构、孔深、装药量的变化规律,最终采用灰色关联度方法分析出不同影响因素对效果指标之间的影响程度。结果表明:大块率的影响因素按照其程度从大到小依次为:孔深、装药量、装药结构;爆破漏斗半径的影响因素按照其程度从大到小依次为:装药量、孔深、装药结构;漏斗体积的影响因素按照其影响程度从大到小依次为:孔深、装药量、装药结构。 相似文献
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露天矿深孔底部间隔装药结构的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文分析了露天矿深孔爆破长期沿用的连续装药结构存在的问题,论述了底部间隔装药结构的特点和爆破作用原理,指出采用底部间隔装药结构可使炸药能量分布趋于合理,同时降低爆炸压力,延长爆破作用时间,提高爆破能量利用率,改善爆破效果。通过现场爆破漏斗对比试验、小台阶模拟试验和工业试验与应用,证实了底部间隔装药结构优于连续装药结构,得出了最佳间隔系数=20%~25%; 相似文献
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基于利文斯顿的爆破漏斗理论,对沙溪铜矿典型矿岩进行了单孔小型爆破漏斗以及变孔距双孔同段小型爆破漏斗试验,对爆破漏斗试验中药包最佳埋深与临界埋深及炸药单耗进行了系统研究,由此得出了爆破漏斗的最佳技术参数,并以爆破能量平衡准则和相似性原理为依据,计算确定了沙溪铜矿大直径深孔爆破的凿岩爆破参数为:单层装药为3条,装药长度为1.2 m,药量合计为27.0 kg,最佳漏斗半径为1.64 m,抵抗线为1.92 m,分层崩矿高度为2.4 m,孔网参数为3.0 m×2.8 m;炸药单耗为0.39 kg/t。 相似文献
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云南省某锡矿由于爆破参数不合理,导致炸药单耗过高,并且大块较多,在一定程度上对矿山的经济效益造成影响。为通过优化爆破参数,改变此现状,基于利文斯顿爆破漏斗原理,在该矿1660中段某采场按照不耦合装药的形式,进行单孔爆破漏斗试验、变孔距爆破漏斗试验、斜面台阶爆破漏斗试验。得到该种锡矿的最佳炸药单耗爆破漏斗最大体积、最佳爆破漏斗半径、最小抵抗线和最佳孔间距。基于爆破漏斗理论对采场爆破参数进行优化,最终得出采场的合理爆破参数、孔间距和排距。按照此参数在该矿山进行应用,取得了良好的效果。 相似文献
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爆破漏斗实验是获取岩体爆破准确参数的有效途径,是爆破设计和施工的重要基础。经过多年的发展,利文斯顿爆破漏斗理论成为指导爆破漏斗实验的普遍规律。爆破漏斗一般是在水平地面向下打垂直孔,然后按照设计参数进行装药实验。对于地下矿山或隧道爆破,除台阶爆破可以采用垂直孔进行经典的爆破漏斗实验外,水平孔爆破、上向孔爆破和VCR法爆破都不宜使用标准的爆破漏斗实验方法。为此,本文全面总结爆破漏斗实验的基本原理,研究了地下爆破漏斗的类型、实验步骤、参数的测量方法、实验结果的分析方法,为地下爆破漏斗实验研究提供了有益的参考。 相似文献
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本文运用数理统计中的回归分析法,对球状装药爆破漏斗的试验数据进行处理,以Q~β为线性尺寸单位将漏斗参数和装药深度的原始值化成比例值,并找出更为合适的比例指数β。分析表明,在本试验条件下,采用指数β=0.28,并将漏斗比例参数对装药比例深度的多项式回归方程变换为多元线性回归方程,其直线回归最为显著。 相似文献
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为研究水介质不耦合装药时不耦合系数变化对爆破损伤的影响,通过理论分析、相似模型实验和数值模拟相结合的研究方法,对水介质不耦合装药下混凝土模型中爆炸所产生的损伤效果进行分析。研究结果表明:在相同药量下,不耦合系数K分别为1.25、1.5、2.0、2.5、3.0和3.375时,其对应的爆破应力波的衰减速度整体呈现先增加后缓慢的趋势,爆破漏斗的体积大小随着K值的增加呈现减小的趋势。通过分析爆破后粉碎圈和裂隙圈随不耦合系数变化而变化的规律,结果表明水不耦合系数K为1.5时爆破效果达到最佳。 相似文献
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大半径装药土中爆炸的数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究大半径装药在土中爆炸后的扩腔过程、压力变化、能量利用情况,应用ANSYS/LS-DYNA软件模拟了大半径耦合、不耦合装药两种情况下的土中爆炸扩腔过程。利用其后处理软件分析了固定单元的位移、速度、能量及爆轰过程的压力变化等,分析了耦合、不耦合装药两种情况下的爆扩效果,并与理论计算进行对比。模拟结果与理论计算基本吻合,证明所建立的模型、采用的算法合理,同时得出对于破碎性爆破应采用耦合装药方式,对于光面爆破等成型控制爆破应采用不耦合装药方式的结论,该模型和结论可应用于工程爆破优化设计。 相似文献
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根据C.W.Livingston爆破漏斗理论在李楼铁矿采场进行了单孔系列爆破漏斗试验。通过试验测得爆破漏斗体积、爆破半径与药包埋深,并采用Matlab软件对试验数据进行回归分析,计算出爆破漏斗装药最佳埋置位置。通过多孔同段爆破漏斗试验,确定了炮孔的最佳孔底距和炸药单耗。根据斜面台阶爆破试验确定了爆破的炮孔排距。试验研究结果表明,在目前炸药与矿岩匹配条件下,采场中深孔凿岩爆破推荐参数为:Φ65 mm炮孔,排距1.4~1.6m,最大孔底距2.3~2.5m;Φ80mm炮孔,排距1.6~1.8m,最大孔底距2.7~2.9m;炸药单耗q值为0.45~0.49kg/t。 相似文献
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铜绿山铜铁矿深孔爆破技术 总被引:1,自引:0,他引:1
本文总结了深孔爆破技术在铜绿山铜铁矿的试验研究情况。所取得成果系以炸药与岩石的匹配试验和系列爆破漏斗试验为依据,试验中采用了爆破新材料、控制爆破新技术、空气间隔装药结构新工艺,获得了显著的技术经济效益,为深孔爆破技术的应用提供了新的经验。 相似文献