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对比了半自磨机现有出料端的两种结构,采用离散元计算软件对出料端强制排矿进行仿真模拟,并对弧形结构出料端的实际应用案例进行了数据分析。实践证明,弧形结构在出料端的应用能够提高半自磨机的排矿效率,尤其是顽石可以被及时排出,提高了半自磨机对难磨矿的处理能力。 相似文献
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针对攀钢白马选矿厂Φ7.32 m×4.27 m半自磨机异常振动故障,采用振动检测仪对电机自由端、驱动端和小齿轮驱动端、自由端及进料端主轴承、出料端主轴承进行在线检测。结果表明,电机驱动端是振动源,小齿轮自由端水平、垂直振动,小齿轮驱动端垂直振动,电机驱动端水平、垂直振动,电机自由侧轴向振动速度在4.5~11.2 mm/s之间,小齿轮自由端轴向振动、小齿轮驱动端轴向振动,电机驱动端轴向振动速度均大于11.2 mm/s。经诊断、分析,通过调整电机和小齿轮、大齿轮轴的同心度及轴向、径向间隙、锁紧装置等,进行检查检修,及时消除了半自磨机的振动故障,防止了故障事故的扩大,使半自磨机稳定运行,为振动检测技术在大型低速旋转设备振动故障诊断、分析、处理中的应用提供了成功案例。 相似文献
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根据对MQG3245球磨机衬板磨损规律的把握,发现其铜体补板在轴间,进料衬板和出料端格板的内外圆磨损不一致。通过采用分期更换和部分加强等措施,提高了衬板的有效使用周期,给生产和检修带来了便利。 相似文献
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大型球磨机由主机和辅助设备组成。以德兴铜矿泗洲选矿厂的φ32×3.1m球磨机为例,主机部分出简体、大齿轮、小齿轮和同步电动机等组成。辅助设备主要有润滑系统。同步电动机正常运行后,通过联轴器驱动小齿轮,小齿轮驱动大齿轮,因大齿轮固定在简体上,所以简体即被驱动运行。筒体由两个主轴承支承,分别为进料端主轴承、出料端主轴承,担负中空轴及主轴承的润滑保护任务的是球磨机润滑系统,它也就成了PLC控制改造的主体。 相似文献
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通过多种不同材质衬板的工业使用,初步探明用了高铬铸铁制造的球磨机衬板,使用寿命较长。文中还根据磨机进料端,出料端和筒体部三部分磨损程度的差异,设计了各部件的厚度,基本上解决了各部件同期更换的问题。 相似文献
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自磨机进料端漏浆问题研究 总被引:1,自引:0,他引:1
自磨机进料端漏浆问题一直是影响自磨机运转率的主要原因,它影响生产,加剧中空轴的磨损,增加维修时间又降低设备的使用寿命。经过技术攻关,找到了一种彻底解决办法。 相似文献
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我厂的5台管磨(φ2.6×13m)进料端中空轴渗料现象十分 普遍,尤其是2#管磨最为严重,造成进料端平台积料 多,清理工作量大,污染工作环境,甚至料浆会渗入主轴承油 腔,引起中空轴与大瓦磨损,甚至烧瓦。 相似文献
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黄初皓 《有色金属(选矿部分)》1996,(6):47-47,44
球磨机轴承底座断裂的冷焊修复我矿一期选矿厂一台3200×3100球磨机在去年底大修中,发现出料端主轴承底座沿一横断面有两处断裂,裂缝分别长200、190mm,深30、40mm左右。由于球磨机轴承底座断裂是极少见的事,在我矿几十年生产历史中尚属首次,所... 相似文献
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我公司格子磨最近儿年的运转中,发现中空轴轴径两端表面出现斑马状磨痕。根据对我公司5台格子磨的观察发现每台磨都出现这种情况,特别是2号格子磨西端较为严重.并且出料端轴径磨痕比进料端严重。斑马状磨痕在轴径上分布较均匀,情况严重时造成轴径圆度改变,使大瓦润滑油轴向端面外泄,表现在压力表上就是油压来回波动较大。特别是油温升高时瓦温上升很快,如果不采取降温措施就会影响磨机正常开车。 相似文献
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管磨机是氧化铝生产的关键设备之一,在生料浆制备过程中发挥着至关重要的作用。我厂二车间共有5台管磨机,规格为(?)2600×13000mm。 倒料指管磨机在运行过程中物料从进料端溢流出来的现象。进料端倒料问题治理难度大,是投产以来一直困扰着磨工及管理人员的顽症。倒料带来以下后果: 相似文献
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<正>国外某矿山公司采用φ9.5 m×5.4 m半自磨机用于一段磨矿作业。在生产过程中,因该半自磨机出料端衬板螺栓松动,导致螺栓孔漏浆,严重影响了现场的工作环境,需临时停机检修。出料端衬板采用铬钼钢材质,其结构设计不合理,单件质量大且不 相似文献
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原料磨引风机的主要作用是排出原料磨磨体内的热气,并增加磨体内进、出料端的压差,增加磨体内介质的流动性,提高磨机产能。 相似文献