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大冶铁矿通过对近年来选矿厂尾矿矿石性质的研究,在现有工艺技术条件下,对当前尾矿进行了尾矿回收工艺流程试验,最终确定了适宜的尾矿回收工艺流程,获得了尾矿磁性铁回收率达65.18%的满意生产技术指标,经济有效地回收了部分尾矿中的磁性铁矿物,取得了较好的经济效益和社会效益。 相似文献
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一、前言滑石粉生产工艺流程合理与否,对产品的产量、质量和经济效益有着直接的影响。去年我厂在上级主管部门主持和区冶金工业设计院的大力协助下,对滑石粉生产工艺流程进行了查定试验,查定工作除了对原矿入磨粒度组成、湿度等物理特性及产品化学成份分析外,又对不同原矿粒度、风筛转速以及原矿水份散失等情况进行了测试,了解上 相似文献
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西石门铁矿选矿工艺流程考查结果及其分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过进行全面的、完整的选矿工艺流程考查及对其考查结果的分析研究,找出制约系统生产的薄弱环节,来寻求解决的办法,进一步优化选矿工艺流程,达到理顺生产的目的,保证生产过程始终在高效、平稳的状态下运营。 相似文献
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《现代矿业》2016,(2)
新疆某铁矿选矿厂因入选矿石可选性降低,原选矿工艺流程出现处理能力降低、铁精矿品位不达标的问题。引进精选脱杂机进行工艺流程改造,分别考察一段磨矿工艺流程和二段磨矿工艺流程现场调试指标。结果表明:1一段磨矿工艺流程不仅铁精矿品位提高幅度很小,还降低了流程处理能力(对原矿);2二段磨矿工艺流程分别通过对精选脱杂机中矿进行再磨和对脱杂机给矿进行全磨以提高磁铁矿的单体解离度。最终中矿再磨工艺流程处理能力提高15.19%,铁精矿品位为62.14%;全磨工艺流程可提高处理能力14.12%,提高铁精矿品位62.39%。说明在满足设计指标的前提下,中矿再磨工艺适合提高流程处理能力,全磨工艺流程适合提高铁精矿品位。该选厂采用精选脱杂机进行二段磨矿工艺流程改造,可在保障生产的同时带来显著的经济效益。 相似文献
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正交试验设计法优化浮选参数提高浮选回收率 总被引:1,自引:0,他引:1
采用正交试验设计法对正北沟金矿选矿厂的浮选参数进行优化,在不改变生产工艺流程和现有设备的条件下,使浮选回收率由40—70%提高到82%左右,取得了满意的结果。 相似文献
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通过对目前过滤系统工艺流程现状进行分析,针对存在的问题,进行工艺流程优化升级设计,优化设计后的工艺流程具有工艺简单、设备效率提高、精矿生产水份稳定、经济效益明显,现场文明生产环境标准得到提高,具有推广价值. 相似文献
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安吉膨润土旋流器湿法提纯及脱水工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了采用水力旋流器在较高矿浆浓度下对膨润土进行湿法分级提纯和压滤脱水的工艺,获得的精矿产品蒙脱石含量高(达95%以上),为其应用于日化、医药、电子等对膨润土产品纯度要求高的领域奠定了基础。该工艺流程简单,设备投资少,生产效率高,在生产上应用切实可行。 相似文献
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大峪口磷块岩选矿厂采用三段-闭路碎矿-两段闭路磨矿-一次粗选二次精选中矿再选浮选硫的工艺流程,论述了其试生产过程中对工艺流程的性能考核和设备考核结果。 相似文献
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为解决武山铜矿生产运行中的一些问题, 在工艺流程、选矿设备等方面进行了一系列改造。改进后生产流程稳定, 综合日处理能力由2 000 t上升到3 000 t, 达产达标, 生产流程稳定, 技术经济指标提高。 相似文献
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首钢水厂选矿厂磁铁矿选矿工艺流程优化研究与实践 总被引:1,自引:1,他引:0
针对首钢水厂选矿厂磨选工艺流程暴露出的问题, 通过对MVS高频振网筛、精选机等新型选矿设备的研究与应用试验, 对磨选工艺流程和设备进行了重新设计与配置, 使磨选工艺技术得到全面优化, 解决了原流程中存在的问题, 符合选矿厂“优质高效、简化流程、节能降耗”的发展方向。 相似文献
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在柿竹园矿500t/d选厂的二段磨矿分级返砂中增设圆锥选矿机和螺旋溜槽重选设备,可得到黑钨、白钨及铋三种精矿,使粗粒钨得到早收,减轻了钨的过粉碎,可提高钨的回收率,而且该工艺流程简单易行。 相似文献
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西南某铜锌矿伴生银、锑,原试选指标只产出锌精矿产品,且回收率不理想,通过预除铜离子,对抑制剂进行优化组合,合理选择捕收剂和流程结构,有效解决了铜锌分离的问题,取得了铜精矿品位17.25%、回收率66.72%,锌回收率95.43%,银计价回收率84.27%的优异指标。并且工业化一年来指标稳定。 相似文献