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高炉水渣系统渣浆转换装置在生产过程中长期使用会产生严重磨损,甚至造成泄露等事故,严重影响高炉正常生产。经过长时间观察与研究,对水渣系统设备进行了技术改造,保证设备在恶劣的工作环境中良好运行。 相似文献
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马钢2号2500m3高炉渣处理工艺优化与创新 总被引:1,自引:0,他引:1
针对INBA法渣处理工艺在马钢1号高炉上应用存在的问题,分析研究了水渣颗粒度对冲制工艺的影响。水渣冲制颗粒的大小,决定了设备的正常、稳定运行,而冲渣水压是影响水渣颗粒大小的决定性因素,因此优化改进INBA冲制工艺的突破口就是如何调整和控制水压。据此,对马钢2号高炉渣处理工艺系统进行了优化与创新,取得了良好的效果。 相似文献
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为提高能源利用率,在天钢联合特钢2~#高炉采用水冲渣的基础上,将高炉冲渣水送至热交换器,使渣水余热制造出的热水供下游用户使用,实现了对高炉热铁渣热量的回收利用。该回收系统工作稳定,运行正常,换热效果能够达到设计要求,降低了能源消耗,取得了较好的经济效益。 相似文献
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本文对重钢3^#、4^#高炉水冲渣系统长期不能满足两座高炉同时冲渣与过滤水渣的处理,有一部分水渣和冲渣水长期排放长江,造成严重环境污染。为彻底解决环保问题,经深入分析研究,采用沉渣池与转鼓处理系统并联运行,形成一种新型的池-鼓过滤处理系统,实现了渣水闭路循环。促进了高炉生产的发展,解决了严重环保污染问题。 相似文献
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宝钢1号高炉引进的拉萨法冲水渣工艺,是70年代的世界先进技术之一。高炉点火投产以来,经过两年多的运行实践,证实它比以往的水渣处理方法有不少优越之处,如冲渣质量好,水渣玻璃化程度高等。目前每吨水渣实际电耗约14kWh,渣水比1:8。正常情况下,大部分高炉渣皆冲成水渣,作水泥原料。在此期间,也暴露了不少问题,文中对此进行了分析和探讨。 相似文献
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针对高炉水渣处理系统在生产过程中暴露出的缺陷与不足,分析其产生的机理,采取相应的改造措施,强化管理,提高了水渣冲制率,降低了运行及维修成本,减少了废水排放,杜绝了事故隐患,达到了高效稳定、节能环保运行的目的。 相似文献
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随着环保要求的提高以及控制生产成本的需要,高炉水渣堆场工艺已无法满足要求,需要进行工艺优化。龙门钢铁有限责任公司(以下简称“龙钢”)龙钢2、3、4号高炉水渣堆场工艺为研究对象,对其进行工艺改造。在现有狭小区域,以及工艺改造工作不影响高炉正常生产的情况下,提出采用集中水渣仓工艺方式。通过增设皮带机,将三座高炉的水渣输送到集中设置的2套水渣仓中存储脱水后,由工程车进行转运。经过改造运行后,水渣含水量降低到约5%,环境得到改善,运营成本明显降低,工人劳动强度得到改善,为水渣堆场工艺实践提供了借鉴意义。 相似文献
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对本钢5号高炉改造后的水系统工艺及运行情况进行了总结.并对高炉本体用水及新INBA法水渣系统在运行中存在的问题进行分析。实践表明,该系统运行安全可靠.为5号高炉高产、长寿提供了必要保障。 相似文献
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舞钢1260 m3高炉采用转鼓过滤法渣处理工艺,该系统自投产以来,出现返渣管道堵管、转鼓分配器堵塞、粒化塔检修口溢渣、热水池底部积渣、溢流管大量渣水外排等一系列问题,严重影响了高炉正常生产。作为设计者和现场调试者,归纳总结了该系统的改进措施及改进效果。 相似文献