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相似文献
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1.
转炉煤气的回收及利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
转炉煤气是炼钢生产过程中的重要副产能源,如何实现转炉煤气的充分回收和利用是负能炼钢和降低能耗的重要环节。通过对产生转炉煤气的影响因素和回收潜力的分析,结合宝钢转炉煤气系统的组成部分、能力配置、地域分布和使用特点的实际配置,论述了在炼钢正常生产情况下,实现煤气全量回收的系统使用平衡能力和影响因素,以及COREX煤气引入后对转炉煤气系统平衡的影响,并就进一步提高转炉煤气回收和利用水平提出了建议。  相似文献   

2.
攀钢转炉煤气回收系统存在问题及其改造措施的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
何平  罗昭林 《冶金能源》1995,14(4):44-47
转炉煤气回收利用是氧气转炉炼钢降低工序能耗、消除环境污染的主要措施。就国内外转炉煤气回收状况,攀钢炼钢厂120t转炉实现煤气回收的经济效益,现有转炉煤气回收系统存在的问题,以及必须对其采取的改造措施作了探讨。  相似文献   

3.
通过对转炉煤气回收量计算模型的确定,计算出转炉煤气回收量的理论极限值,从而根据实际回收量和极限回收量对比,确定转炉煤气回收的潜力和改进方向。经过工艺改进和操作提升,日钢回收转炉煤气从120 m~3/t提高至132 m~3/t,实现了炼钢工序"负能"炼钢。  相似文献   

4.
阐述了主辅柜回收转炉煤气,通过控制,充分利用主、辅柜的柜容,实现转炉煤气全量回收。保证转炉煤气用户使用转炉煤气的稳定,增加了人工合成煤气配比系统,保证了煤气的不间断供应,稳定了用户的热工制度,取得了显著的经济效益。  相似文献   

5.
转炉煤气是炼钢生产过程中重要的副产能源,转炉煤气的充分回收和利用是实现负能炼钢的关键环节。某钢厂新增转炉使炼钢产能扩大,需对全厂公辅配套设施的能力进行校核和完善,通过对转炉煤气输配系统的现状分析,对转炉煤气输配系统的能力进行了校核,并提出了相应的改造方案,以实现转炉煤气的充分回收和利用。  相似文献   

6.
通过对转炉工序能耗分析,论述了回收二次能源在炼钢工序中的重要性.介绍了南钢65 t转炉蒸汽、煤气回收利用的工艺流程及实现蒸汽、煤气回收利用所开展的一些工作,探讨了南钢转炉实现"负能"炼钢的途径.  相似文献   

7.
通过分析转炉工序能耗,了解回收二次能源在炼钢工序中的重要性。介绍了南钢65t转炉蒸汽、煤气回收利用的工艺流程及实现蒸汽、煤气回收利用所开展的一些工作,探讨了南钢转炉实现“负能”炼钢的途径。  相似文献   

8.
通过对炼钢转炉煤气回收、利用现状进行研究和分析,找出了转炉煤气回收利用过程中存在的问题,并开展提高转炉煤气回收量技术研究和实践,解决了目前制约转炉煤气回收利用的主要因素,提高了转炉煤气回收量,进而提高了钢铁企业二次能源利用效率。  相似文献   

9.
北满基地北兴公司80t转炉煤气回收及一次除尘采用PLC控制技术,实现了风机系统与PLC的信号交换,从而实现风机自动调速、煤气回收、CRT集中监控等功能。系统自运行以来,性能稳定,满足了工艺设备的要求,煤气回收更加安全有效。  相似文献   

10.
描述了承钢转炉煤气回收现状,分析了影响转炉煤气回收的主要因素,通过煤气柜进、出口管道连通,转炉煤气回收系统全面连通,转炉煤气掺入高炉煤气管道和转炉煤气用户开发等四项措施使得承钢转炉煤气吨钢回收量达到115m~3/t钢。  相似文献   

11.
介绍安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂150t转炉煤气回收自动控制系统,包括系统组成、功能和技术特点。对转炉冶炼产生的煤气进行回收利用是安钢第二炼轧厂推行低成本运行的一项重要举措,也是能源综合利用和缓解环境污染的重要途径,更是保证"负能炼钢"实现的重要基础。自转炉煤气回收系统全面投入使用以来,从运行情况看,风机从连锁保护到自动升降速,转炉煤气从自动分析到自动回收和放散点火,完全实现了自动化生产。目前,转炉煤气吨钢回收量最高可达到124m3,平均吨钢回收量也保持在90m3以上。  相似文献   

12.
技术信息     
《钢铁》2003,38(5)
国内·马钢最大的转炉除尘系统同步热试成功SUCCESSFUL SYNC COMMISSIONING OF CONVERTERAND DEDUSTING SYSTEM AT MAANSH AN STEEL日前 ,安徽省马钢最大的转炉—一钢厂 2号转炉热试成功。与转炉热试相同步 ,该除尘系统热试成功 ,煤气回收系统运行状态良好 ,烟气粉尘浓度低于国家控制标准 ,且煤气回收量已达到 10 0 m3/ t钢以上 ,并且随后实现了连续回收。一钢厂 2号转炉除尘系统堪称马钢最大的除尘系统 ,一次除尘和 5 0 0 0 0 m3煤气回收柜与 1号转炉联用 ,二次除尘与在建的 3号转炉合为一体。其整个系统装备…  相似文献   

13.
通过分析鞍钢本部现有转炉煤气回收工艺设备情况,重点梳理转炉煤气发生量与使用量的关系,分析鞍钢现有转炉煤气的回收能力和输送能力是否匹配,找出影响制约转炉煤气回收的因素,从而制定出提高转炉煤气途径和规划,逐步实施,最后达到提高转炉煤气回收定额,进一步提高了转炉煤气回收量,从而取得了较好的经济效益和社会效益。  相似文献   

14.
210t转炉干法除尘煤气净化回收分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
包钢薄板厂210t转炉一次除尘改造为干法除尘后,转炉煤气质量和煤气回收量相对于湿法除尘均有了明显的改善,介绍了干法除尘煤气回收系统的可靠性和安全性。  相似文献   

15.
针对承钢转炉煤气回收现状,分析了影响转炉煤气回收的主要因素,通过煤气柜进、出口管道连通,转炉煤气回收系统全面连通,转炉煤气掺入高炉煤气管道,以及转炉煤气用户开发四项措施,使得承钢转炉煤气吨钢回收量达到115m3/t。  相似文献   

16.
过去,冶金企业煤气安全事故时有发生,特别是在煤气回收过程因气体含量不合格发生可燃气体燃烧、爆炸事故,造成人员的伤亡和财产的重大损失.如何既能把控煤气回收的安全性,又能稳定炼钢转炉吨钢煤气回收率,煤气回收氧含量分析仪运行系统的安全应用迫在眉睫.萍乡萍钢安源钢铁有限公司在提高氧分析仪运行的准确性上做了大量工作,如炼钢转炉适当调低转炉烟罩高度和处理管道泄漏点、调整一次除尘三通阀和水封阀回收放散的转换时间等卓有成效的改进,确保了整个转炉煤气回收系统安全稳定运行,取得了吨钢煤气回收量140 m3,达到全国优秀水平,获得了良好的经济效益.  相似文献   

17.
介绍了梅钢转炉煤气回收系统现状,威金斯型转炉煤气柜活塞倾斜原因。并针对发生的隐患和故障制定了相应的处理方法,以实现转炉煤气连续回收和生产的稳定运行。  相似文献   

18.
《炼钢》2010,(6)
分析了转炉煤气自动化回收系统和控制要求,认为煤气回收必须以CO和O2含量为基础条件,来确定回收时机。从西林钢铁集团有限责任公司转炉应用角度讨论了基于PLC的全自动煤气回收系统,介绍了系统构成,详述了烟气净化、成分分析、罩口微差压自动调节、风机高低速自动调节、回收放散无扰切换等控制功能。实践证明,该自动控制系统的使用,实现了转炉煤气资源再生,保证煤气质量、减少煤气燃放、确保安全运行,达到环境保护与能源综合利用的要求。  相似文献   

19.
本文主要描述如何实现转炉炉口微差压测量控制系统的优化。通过采取转炉冶炼降罩操作、优化系统参数等环节,为用户提供高品质的转炉煤气,保证转炉回收煤气的热值,提高转炉煤气回收量,稳定转炉烟气流速,防止转炉烟气外溢。  相似文献   

20.
刘泽发 《冶金能源》1990,9(5):39-42,64
转炉煤气的回收利用是氧气炼钢工艺中降低工序能耗、消除环境污染的主要技术措施,其净化回收系统也已成为转炉炼钢必不可少的设备,因此,必须不断改进转炉煤气回收的设计,并注意它在生产中的问题。本文就唐钢二炼钢厂30t转炉煤气回收系统的工艺流程和特点,并结合生产实践对转炉烟气净化、煤气回收、煤气柜的气密性和吹扫工艺的实施,以及实际经济效益等问题进行了介绍和评价。  相似文献   

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