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分析了5t锭纯铁电渣重熔过程增碳和脱硫率低的原因。通过将~70%萤石、~30%氧化铝粉、3%~7%SiO_2、0.05%~0.09%C的原渣系改成65%萤石、25%氧化铝粉、10%生石灰、≤1%SiO_2、≤0.02%C的新渣系,采用1t电渣锭并将结晶器填充比由30%提高到45%、电渣重熔过程向渣中加铝粉等工艺措施,使电渣重熔纯铁的最大增C量由0.067%降至0.001%,平均脱硫率由41%~46%增至53.4%~78.0%,电渣锭碳、硫含量均≤0.003%,满足了超低碳-超低硫纯铁YT01B的质量要求。 相似文献
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用增碳剂和脱硫剂对冶炼高钛渣副产半钢进行了增碳脱硫试验研究。研究表明:半钢在1450℃增碳处理,含碳量由2.019%增至3.185%;在1450℃脱硫处理,舍硫量由0.2543%减至0.016%。半钢经过增碳脱硫处理并舍金化可以用作铸造生铁,而且有较好的经济效益。 相似文献
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钛精矿通过电炉熔炼法冶炼钛渣得到的副产品是半钢,半钢的有效利用对提高钛渣生产的整体经济效益有重要影响,国内钛渣生产厂也越来越重视副产品半钢的综合利用。根据半钢的特点、顾客需求、生产控制难点,开展了电炉超低磷控制、VD深脱碳、LF铁水增碳、铁水炉渣脱硫等一系列的技术研究,利用半钢开发生产了锻造用特殊钢钢锭、铸钢件、原料纯铁、炼钢和铸造用生铁,2018年半钢高值化利用率已实现了100%,优化了工艺路线,钛渣电炉的半钢出炉温度可下降20~50 K。其发展方向侧重于进一步改进纯铁,扩大纯铁市场,努力开发铸造用高纯生铁和大型铸铁件。 相似文献
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攀钢集团长钢公司标准Ti≤0.03%的低钛钢在电渣重熔过程中由于使用钛质引弧剂作为电渣导电引弧,导致电渣成品钢锭大头Ti高而产生大量废品。我们研制出一种碳质引弧剂代替钛质引弧剂用于电渣引燃渣料进行重熔生产,通过试验证明,采用碳质引弧剂引燃渣料进行重熔生产,电渣锭大头增Ti得以解决。 相似文献
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本文针对钢锭浇铸时使用中高碳保护渣对钢锭表面增碳的影响,对钢锭进行解剖,研究钢锭中C偏析的情况,证实保护渣增碳是造成钢锭大幅度增碳的主要原因,进而开发低碳复合保护渣。结果表明,使用中高碳保护渣钢锭表面增碳明显,采用开发的低碳复合保护渣能达到降低钢锭表面增碳的效果,从而提升钢锭的轧板质量。 相似文献
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介绍了模具钢D2电渣扁锭冶炼工艺参数及冶炼结果,分析认为,重熔电极坯中碳、硅成分均应控制在上限,过程采用高电压、低电流工艺,才能保证电渣钢锭成分合格和表面良好。 相似文献
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研究了电炉冶炼钛精矿的工艺,以及温度、配碳量、冶炼时间对钛精矿还原和TiO2在渣中富集的影响。结果表明,配碳量不超过理论还原所需碳量的4%,采用钛精矿压块,选择高温、高碱度和适当的冶炼时间,能取得较好的冶炼效果,用TiO2在渣中富集,渣中TiO2可达70%以上,有利于钛的综合利用。但由于渣量小,脱硫反应动力学差,脱硫效果不好。适当增加渣量,提高炉渣脱硫能力或与其它炉外脱硫手段相结合,电炉冶炼钛精矿 相似文献
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为了在常规的原料条件下炼出硫磷要求特低的特种工业纯铁,采用电石粉对化铁炉铁水进行炉外脱硫磷,然后用空气侧吹转炉、电炉双联冶炼的方法,试炼了两炉工业纯铁,获得基本成功。碳达到0.02%,硫达到0.016%,磷达到0.006%,硅锰均在0.05%以下。如改进还原剂(用铝粉),则硫含量还可降到0.01%以下。 相似文献
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本文针对复合保护渣在保护浇注过程中产生钢锭增碳问题,进行了不同固定碳含量保护渣的对比试验。探讨了复合保护渣在保护浇注过程中产生钢锭增碳的主要成因及途径,从而说明了复合保护渣中的膨胀石墨及造成钢锭增碳的主要因素。 相似文献
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电渣重熔超低硫巨型钢锭 总被引:1,自引:0,他引:1
生产超低硫大钢锭技术是近十年来炼钢的主要进展。本文介绍充分发挥电渣冶金的强制脱硫优势,开发了重熔百吨以上锻件用巨型电渣锭获得超低硫(≤0.0020%)的电渣重熔技术。将其应用于200t电渣炉,迄今巳连续生产不同钢种90~180t电渣锭数十报,最大锻件约180t。产品中的硫含量不超过0.0020%,部分产品低选0.0005%。应用超低硫技术不增加生产成本。 相似文献
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通过对攀钢钒120 t复吹转炉冶炼低硫钢种(w(S)≤0.005%)时的回硫有关因素进行分析,原材料质量、脱硫后残余渣量及转炉渣性质是造成增硫的主要因素。结合生产实践,提出了稳定脱硫能力、二次稠渣除渣、提高半钢质量,减少增碳剂用量、使用优质石英砂替代高硫造渣材料及优化转炉终点控制等具体措施,攀钢钒现具备小批量生产转炉终点w(S)≤0.005%能力。 相似文献
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叙述DFZ-5复合渣在西安钢厂的应用,该复合渣含碳约7.5%,应用于帽容比不足7.0%的小型开口锭,采用二位一体的浇铸工艺,渣耗约为2.0kg/t钢时,钢锭表面质量得到改善,而且切头率为5.0%时,可避免钢锭头部中心增碳,钢材质量相应得到提高。 相似文献
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