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1引言
在高炉喷煤中,必需保证连续安全可靠喷吹,才能有效降低炼铁成本。因此,在保证控制安全可靠的前提下,实现连续自动喷吹,是喷煤自动控制设计者主要考虑的问题。喷煤改造前涟钢2200m^3高炉一直由喷煤车间老喷煤系统的5#、6#喷吹系统向高炉喷煤,控制系统基本上是在画面上进行手动操作,需要频繁地进行手动倒罐操作,喷吹效率低。不能根据设定喷吹率自动调节罐压及补气流量以基本稳定的喷吹率向高炉喷煤,喷吹率波动很大。另外,喷吹率最大只能到20t/h左右,以高炉正常时日产量5500t铁水计算,煤比约为80kg/t铁水,使得高炉焦比居高不下,极大的制约了炼铁生产成本的下降,大高炉生产的规模效应难以显示,因此,于2003年底开始对2200m^3高炉喷煤进行了改造。 相似文献
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宝钢3号高炉通过对喷吹系统总管、分配器、支管等设备的改造,消除了阻碍喷煤比提高的瓶颈,使喷煤能力得到大幅度提高,工艺参数的设置更加合理.在喷煤系统能力得到提高的同时,系统操作参数的优化也使喷吹管线堵塞的次数大大减少,为高炉均喷、广喷创造了条件.高炉喷煤比的提高,取得了显著的经济效益. 相似文献
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鞍钢新1号高炉喷煤系统采用双系列三罐重叠、硬连接、喷吹主管加炉前分配器的喷吹形式。按喷吹混合煤设计,喷吹装置的最大能力为66.67t/h。主要特点:设备简单,操作方便,喷吹连续性好,计量准确,维护方便等。喷吹系统2003年4月投产,10月份喷煤比达到171kg/t,半年多的生产实践证明,该装置工艺设计合理,整个系统一直处于良好的运行状态。 相似文献
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唐钢二铁厂现有两座1260m~3高炉,于1994年3月31日和8月31日相继喷吹煤粉,主要工序设备的控制均采用气动系统装置。由于设计存在缺陷、生产经验不足等原因,生产中出现了动力气源和控制气源压力波动大、气源污染严重等问题,致使仓式泵煤粉输送和喷吹站喷煤极不稳定,系统投产后长时间达不到设计要求,满足不了高炉需求。为此,我们采取了净化、稳定输粉、喷吹气源的技术措施,使高炉煤比由1994年的11.12kg/t提高到了102.21kg/t。 相似文献
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两段式喷吹煤粉工艺应用于瑞典SSAB Oxel(o)sund 2号高炉,效果显著.结果表明:若维持风口喷吹煤粉量不变,两段式喷吹煤粉工艺可以提高喷煤量,降低焦比,当第二段喷吹煤粉量5 kg/t时,焦比下降5 kg/t;改善高炉料柱透气性,降低料柱压差,使炉内煤气流分布更加合理,有助于高炉操作稳定,提高煤气利用率;第二段喷入的煤粉可以在高炉内被充分利用,并可以有效地抑制焦炭强度在高炉内的劣化,有助于降低在实施大喷煤工艺时对焦炭质量的苛刻要求;有助于减少炉墙热损失. 相似文献
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高炉喷煤系统设计探析 总被引:3,自引:0,他引:3
对高炉喷煤制粉系统和喷吹系统设计的一些经验进行总结,认为制粉系统的技术关键是压力、温度和流量的控制。喷吹系统的技术关键是煤粉计量、喷吹罐压力控制及喷吹量的控制。 相似文献
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针对原有制粉系统的不足,分析了影响制粉系统产量的因素,并提出了改造措施。改进工艺后高炉喷煤粉量提高到136.4kg/t.Fe,同时耗电下降,获得了显著的经济效益。 相似文献
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宝钢2号高炉喷煤生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
宝钢2号高炉喷煤系统于1992年5月份投入运行,1994年3月份喷煤量达到了117.6kg/t铁(100%高挥发分烟煤),接近设计最大能力(120kg/t铁)。 相似文献
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各高炉喷煤量现已达到kg/t左右,4号高炉1995年3月拳情况下喷煤量达126kg/t。探讨了进一步提高喷本的技术措施,诸如:选择合适的鼓风动能;确保同行;实现均匀吹;适当提高煤粉细度;改造喷煤系统等。 相似文献
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太钢4号高炉喷吹系统原设计为双系列多支管喷吹方式,喷吹系统改造时改为总管加分配器喷吹方式,操作上由原来的两个系列同时喷煤改为两个系列交替喷煤。改造取得了较好的效果,喷煤量由70~80kg/t提高到100kg/t以上,压缩空气消耗量降低了90%,喷吹浓度由原来的6~10kg粉/kg气提高到40kg粉/kg气以上。 相似文献
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通过对济钢3200m^3高炉喷煤工艺的改进和操作优化,彻底解决了喷吹启动困难问题,减小了喷吹脉动现象,装煤速度快,喷吹能力大,满足了高炉喷煤量的要求,最大喷煤比已达170kg/t以上。它的成功应用为高炉生产稳定,增产降焦提供了良好条件,降低了成本,实现了节能减排。 相似文献