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文中介绍了转炉使用双屑压球代替萤石造渣的新工艺。实践证明:转炉使用双屑压球造渣可以改善其操作条件,提高炉龄和降低钢铁料消耗。 相似文献
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本文通过对不锈钢除尘灰的成分、粉化机理、还原机理、压球工艺和冶炼工艺的研究,制定合理的压球-干燥-冶炼工艺,采用此工艺对不锈钢除尘灰进行加工处理,结果表明:300系列不锈钢除尘灰加入特殊添加剂后压球,可有效的防止球的粉化;球干燥后采用矿热炉冶炼,可降低生产成本,提高了合金元素的收得率:镍的收得率达到93.3%以上,铬的收得率达92.6%以上,铁的收得率达90.1%以上,产品符合不锈钢厂使用标准要求,处理工艺达到国内先进水平。 相似文献
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新兴 铸管集团公司上泉铁矿冷球厂在铁精粉冷结球团生产中,将以往的粘结 入干精粉,然后搅拌均交再压球的方法,改进为干精 均匀撒开,喷入粘结剂,稍经拌合连续压球的新工艺,使压球机产率提高了三分之一,粘结剂吨球用量由130kg降为90kg,经济效益显著提高,值得推广应用。 相似文献
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本文简要介绍了我国应用的转底炉工艺分类,并对该工艺上的主体设备之一对辊压球机进行了介绍。对辊压球机因其对原料粒度要求低、成球质量高、可用有机粘结剂等优势,是转底炉工艺中普遍应用的原料成球设备。文中详细介绍了对辊压球机的分类、工作原理、主要结构、关键件、设备的优点、应用领域及发展前景等几个方面。 相似文献
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摘要:为解决某钢铁企业配加20%(质量分数)硫酸渣超细铁精粉成球性差、生球性能弱的问题,开展了高压辊磨预处理球团原料实验。探究了辊速、辊压、辊磨比例等因素对混合料的成球性和生球性能的影响,研究了在适宜辊磨参数条件下配加有机黏结剂对球团爆裂性能的提升作用。结果表明:在辊速280r/min、辊压1.0MPa、辊磨比例100%条件下,混合料成球性能和生球性能显著提高,其中,静态成球指数由0.28提高至0.81,生球落下和抗压强度分别由2.9次/(0.5m)、13.62N/个提高至4.2次/(0.5m)、18.52N/个;同时当有机黏结剂配比为0.2%时,生球爆裂温度由385℃提高至445℃,生球落下和抗压强度进一步提高到6.4次/(0.5m)、20.22N/个,生球性能满足生产要求。 相似文献
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介绍了转炉LT干法除尘系统及LT除尘灰的成分和特性。莱钢除尘灰利用有长流程和短流程两种方案,除尘灰被加工成金属副产品、回转窑精粉和除尘灰压球。使用除尘灰压球替代烧结矿用于转炉冶炼,取得很好的脱硫、脱磷效果,并且吨钢降低成本6.02元,实现了干法除尘灰全部回收利用,减轻了环境污染。 相似文献
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分析了高碳铬铁除尘灰的性能,并研究了高碳铬铁除尘灰冷压成球的生产工艺,同时利用铬系铁合金除尘烟气余热烘干高碳铬铁除尘灰压球的新工艺,估算建设12 000 t/a高碳铬铁除尘灰压球生产工艺投资、成本和经济效益,该项目实现了高碳铬铁除尘灰回炉再冶炼,变废为宝,实现了资源循环再利用,可产生一定的经济效益和环境效益,是值得高碳铬铁铁合金企业开发的项目。 相似文献
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矿煤冷压球团工艺应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了高压对辊压球机的工作原理,针对攀钢资源综合利用中试线在应用高压压球机压制钒钛磁铁精矿及煤粉的混合物料过程中出现的各种问题提出了相应的解决方法,并在此基础上对设备进行了一系列的改造,使设备满足了工业生产的需求. 相似文献
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李久林 《冶金标准化与质量》1998,(7)
金属布氏硬度试验中使用的压头由压头球体、压头杆及压头套组成。其中压头球体是试验的标准附件之一,球体质量对于得到准确的试验结果十分关键。除球体的直径公差和表面质量对试验结果有影响外,球体的硬度十分重要,尤其对于高硬度材料的测试,影响更明显。随着工业和材料学的发展,在国内外的金属布氏硬度试验方法标准中,在高硬度范围,逐渐规定了使用硬质合金制成的球作为布氏硬度试验压头球体。但在钢球和硬质合金球压头同时使用的硬度范围内,还存在一些问题。目前,最新的金属布氏硬度试验方法国际标准草案已提出完全采用硬质合金球压头的规… 相似文献