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相似文献
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1.
转炉渣除具有熔点高、粘度大的特性之外,还具有膨胀性,因此在其用途方面具有局限性。本文阐述了转炉渣直接在高炉使用的可能性,但应与配入的烧结料相配合,以充分利用烧结的脱硫能力来减轻高炉的硫负荷。文中讨论了烧结料加入转炉渣后,对烧结混合料造球及对料层透气性的影响。分析了烧结料层透气性恶化的原因。笔者认为,为改善造球条件,提高料层透气性,应避免或减少转炉渣以粉末状态加入烧结配料中,建议采用10~0粒级转炉渣作为烧结配料,这样不仅可以改善料层透气性,提高烧结产量,而且还可以简化破碎工艺过程及降低能耗。  相似文献   

2.
烧结矿中含有适量的MgO有利于改善高炉炉渣的流动性,提高脱硫能力。生产高MgO烧结矿需配入镁砂或白云石粉等。经几年生产实践证明,配入白云石粉后不利于烧结混合料成球,使烧结料层透气性变差,台时产量降低。为使烧结矿含MgO适量满足高炉需要又不降低烧结生产率,从85年试用含高MgO的生石灰代替部分白云石粉配料,不仅  相似文献   

3.
分析了白马钒钛磁铁精矿烧结的特点 ;与攀枝花钒钛磁铁精矿相比 ,白马精矿具有垂直烧结速度快 ,烧结机利用系数高 ,其烧结矿具有含铁、钒高 ,二氧化钛、硫低的特点。白马烧结矿的软化、熔化、滴落温度低 ,有利于改善高炉冶炼时炉料的透气性。  相似文献   

4.
通过实验室试验和工业试验,得出包钢烧结配入澳矿粉后,能提高烧结产量,改善烧结矿冶金性能。工业试验结果得出,配入15%澳矿粉后,烧结增产5.6%,高炉利用系数得到提高,入炉品位得到提高,同时降低了入炉焦比、矿比、渣比,为炼铁系统带来较大的综合经济效益。  相似文献   

5.
对石横特钢炼铁厂烧结和高炉长期高比例南非矿使用情况进行了总结。通过烧结和高炉工艺技术优化,克服了高比例南非粉矿烧结性能差以及南非块矿热强度差,K、Na等有害元素含量高对高炉冶炼的不利影响,在确保高炉长期稳定顺行和经济技术指标持续改善的前提下,南非粉矿和块矿在烧结和高炉配比中分别达到15%以上。  相似文献   

6.
 为降低京唐烟气硫排放及解决铁水中硫质量分数偏高的问题,通过计算分析京唐烧结工序、球团工序、高炉工序硫平衡,得到烧结硫负荷来源权重最大为混匀矿,约占带入硫总量的43%(质量分数);球团硫负荷来源权重最大为矿粉,占带入硫总量的98%;高炉硫负荷来源权重最大为燃料,占带入硫总量的94%。根据对每道工序硫分布情况的详尽分析,得到降低京唐烧结、球团、高炉废气及铁水中硫质量分数措施,即减少高硫矿粉(如秘鲁粉、自产加工粉等)的配比和降低燃料中硫质量分数,同时应进一步提高高炉碱度与铁水温度。  相似文献   

7.
湖北大冶广山铁矿有部份矿体为含共生黄铁矿的磁铁矿,其矿石品位高(TFe_60%),但硫含量亦很高(_3%).由于该矿没有足够的水源和设备,不能进行选矿去硫.一部份高硫富矿采出后长期堆存积压未予利用.1983年上半年,该矿组织力量安装了鄂式和辊式破碎机两级破碎筛分系统.将原有50~300毫米的高硫块矿破碎至~6毫米,其中0~3毫米的约占40%.破碎后的高硫矿,经下陆钢铁厂100米~3高炉使用,并且在烧结和高炉冶炼过程中采取相应的脱硫措施,证明完全可以用作高炉炼铁的原料. 1.烧结过程中的脱硫众所周知,烧结过程是一个高效率的去硫过程.据国外资料报道烧结去硫率最高曾  相似文献   

8.
摘要:烧结矿入炉后,会在高炉上部发生低温还原粉化现象,严重时会影响高炉料柱透气性,破坏高炉顺行。为了改善烧结矿的这一性能,揭示烧结矿粉化机制,归纳了化学成分、添加物、微观结构、外部还原气氛和烧结工艺等对烧结矿低温还原粉化的影响,分析了改善烧结矿低温还原粉化性能的方法,为粉化机制研究、烧结配矿提供参考。  相似文献   

9.
许莹  胡宾生 《中国冶金》2007,17(4):55-55
选用石油焦替代部分高炉喷吹用煤,并通过对其着火点、反应性、燃烧性能、可磨性及输送性能的系统研究发现,高炉喷吹石油焦可改善煤粉的燃烧性能、降低能耗。综合考虑输送性能及高炉所能承受的硫负荷,高炉喷吹石油焦的配比不宜过高。  相似文献   

10.
在两台75m~2烧结机上进行了混合料中配入转炉钢渣的烧结工业试验,同时在两座高炉上进行了冶炼试验。试验结果发明:烧结配加2%转炉钢渣后,产量提高2%,,烧结矿强度保持未变,冶金性能改善,烧结、高炉总的经济效益为每年52万元。  相似文献   

11.
 相比进口富矿粉,精矿品位较高,可广泛应用于铁矿石烧结工序。为了探究高硫精矿对烧结矿产质量的影响以及精矿中硫元素对烧结过程的影响,利用烧结杯试验装置进行了高硫精矿配比在25%~45%范围内的烧结杯试验。并通过微观结构、技术指标及冶金性能等方面表征了高硫精矿配比对烧结矿性能的影响。试验结果表明,精矿配比为25%时,烧结矿还原的界面反应条件较差,硅酸盐相阻碍了还原气体的扩散,致使烧结矿还原度为77.80%,软化开始温度为1 200 ℃,软熔带透气性能恶化。精矿配比为30%时,烧结利用系数提升至1.19 t/(m2·h)、垂直烧结速度达到22.22 mm/min。精矿配比为40%时,有效改善了烧结矿还原性能,恶化了低温还原粉化性能。精矿配比为45%时,烧结利用系数最高,为1.20 t/(m2·h),还原性能和低温还原粉化性能适宜。整体而言,在试验范围内,适当增加高硫精矿配比有利于提升烧结矿的还原性能和荷重软化熔滴性能,但精矿配比为45%时烧结矿的熔滴S特性值为281.02 kPa·℃,透气性能恶化。烧结烟气方面,精矿配比为40%时,烧结烟气的CO2和NOx含量较高,烧结过程氧化性气氛较强,降低了烧结矿中铁橄榄石等低还原性矿物含量,恶化了低温还原性能。烟气分析结果表明,高硫精矿烧结时硫元素基本都进入烧结烟气中,并未恶化烧结矿性能。  相似文献   

12.
对添加高镁粉的烧结生产工艺进行了研究,结果表明,在烧结生产中添加质量分数为1.0%~1.5%的高镁粉,可使烧结矿MgO增加。为提高烧结矿MgO含量采取合理组织原料进料系统、改进配料电子秤和除尘系统等措施,改善了烧结矿的冶炼性能和高炉的透气性和炉渣的流动性,提高了炉渣脱硫能力。  相似文献   

13.
前言 随着炼铁高炉利用系数的不断提高,如何进一步提高烧结矿的品位和产量,不断降低成本、消耗,改善入炉料结构,对烧结提出了新的要求,也是烧结工序不断探索和努力的方向。  相似文献   

14.
本文针对湘钢高炉炉料结构的现状和存在问题,提出了高炉炉料合理化的途径。包括扩大烧结生产能力;生产高碱度高氧化镁烧结矿;配入部分澳矿粉以提高烧结矿品位等措施。湘钢高炉炉料结构将是以高碱度烧结矿为主配加天然块矿或酸性烧结矿的模式。  相似文献   

15.
姚君豪  杨军  韩冬  郭兴敏 《钢铁》2015,(2):12-16,21
高铝铁矿在高炉中用量的逐年增加,带来了高炉炉渣变稠、脱硫困难等一系列问题。生产高Mg O烧结矿成为解决高炉炉渣性质的有效途径之一。但是,烧结料中Mg O质量分数过高会导致烧结过程中黏结液相量减少,带来烧结矿强度降低的新问题。主要尝试向烧结料中配加少量的低熔点添加剂,以促进烧结过程中铁酸钙生成,拓宽改善烧结矿强度的思路。试验选择了B2O3、Ca Cl2和Na2Si O3为添加剂,配入高Mg O、高Al2O3烧结料进行烧结,通过对试样的XRD衍射分析、观察矿相结构等,研究添加剂对烧结过程的影响。结果表明,加入这3种低熔点添加剂,均能促进铁酸钙形成,但是影响程度不同。当Mg O质量分数为4%时,B2O3、Ca Cl2和Na2Si O3配入量(质量分数)分别为0.094%、0.470%和0.470%,可形成最多的铁酸钙,较少的加入量有利于铁酸钙形态向针状发展。Mg O质量分数较高时,液相生成有助于赤铁矿向磁铁矿转变。  相似文献   

16.
兰洪 《重钢技术》2000,43(4):9-10,29
本文分析并总结了高炉中原矿矿丁加烧结的入炉料改为球团矿加烧结的入炉料对高炉炉况、技术经济指标的影响,对重钢公司新建球团矿的投入使用有参考作用。  相似文献   

17.
蒋大军 《烧结球团》2012,37(6):60-65,69
硫是钢铁中的有害元素,为降低高炉硫负荷,希望在烧结工序尽可能地脱出原料中的硫,从而为降低铁水含硫和冶炼节焦创造条件.然而,影响烧结脱硫的因素很多,且受高炉炉料结构制约.攀钢钒钛磁铁精矿含硫高达0.7%,烧结料含硫达5.0 kg/t,以易于脱出的黄铁矿或磁黄铁矿形态存在.但近年来,随着配矿结构与工艺制度的变化,特别是烧结矿碱度与生石灰用量增加,烧结矿残硫逐年上升,高炉硫负荷增加,生铁含硫上升,增加了炼钢成本.通过对脱硫机理及其影响因素进行分析,认为控制工艺参数和烧结料成分是可以降低烧结矿残硫的.在此基础上提出了脱硫的措施与对策,以期为进一步提高脱硫率提供指导.  相似文献   

18.
桃冲精矿含有褐铁矿和云母类脉石,这些矿物在高温下分解,可以降低烧结温度,增强烧结过程的氧化气氛,产生自由的α—Fe_2O_3,从而促进铁酸钙的大量生成,使磁铁矿晶体粒度变细,绕结矿孔隙度增加,明显地改善烧结矿的还原性能和荷重软化性能,为高炉增产节焦创造了条件,桃冲精矿的低Al_2O_3含量有助于改善烧结矿低温还原粉化性能,这有利于改善高炉块状带的透气性。  相似文献   

19.
神户钢铁厂最近实现了SiO_2含量由5.6%下降到4.9%的烧结矿生产技术。神户3号高炉使用这种低SiO_2烧结矿后,由于高炉底部透气性的改善,使整个透气性得到全面提高,明显地促进了矿焦比和喷焦比的提高。一、低SiO_2烧结矿的生产 1.烧结杯生产SiO_2烧结矿的试验该厂对低SiO_2烧结矿进行了烧结杯试验。试验时,将原料的水份调节在6.0%,放在直径330毫米、高550毫米、负压1600毫米水柱的烧结杯里进行烧结,并按第1阶段至第2阶段的顺序,依次增加低SiO_2和低A1_2O_3矿石配入量,用以达到高碱度的目的;但在  相似文献   

20.
攀枝花钒钛磁铁矿矿物组成复杂,其精矿产品含铁品位低、TiO2含量高,采用阶磨阶选工艺可使精矿品位达到54%,但TiO2仍高达13%左右;该精矿具有"低铁、低硅、高钛、高铝、高亚铁、高硫"的特点,同时精矿粒度粗,制粒性能差,影响烧结透气性;该精矿初始熔点高,生成液相量少,烧结矿矿物组成复杂,严重影响强度与冶金性能。近十多年来,通过采取使用生石灰,提高烧结矿碱度,燃料分加,配加普通矿粉,烧结机技术升级,采取高负压大风量烧结等一系列强化技术,烧结取得了重大技术突破,利用系数达到1.4 t/(m2.h)以上,转鼓指数达到73%以上,改变了钒钛精矿烧结多年的落后状况,满足了高炉精料要求,高钛型钒钛磁铁矿烧结技术处于世界先进水平。  相似文献   

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