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炼钢炼铁肯定有一定数量的铁渣和钢渣伴生。多年以来,钢铁厂都是只管生产钢铁,以钢、铁渣为无用之物,弃置不顾,以致钢、铁渣堆积如山。据资料报道,苏联49家钢铁厂渣山积渣3.5亿 t;其中,马钢积渣近亿吨,占地420ha;乌克兰地区各钢铁厂渣山也有4000万 t 积渣。我国所积钢、铁渣也有二亿余吨,占地近2万亩。仅陈年积渣即已构成公害,又何况每年还有大量新渣上山。此种局面如不及时扭转,势将酿成巨大灾害。可见,问题必须解决,渣害必须治理。 相似文献
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防止炼锌电炉炉底积铁的生产实践 总被引:1,自引:1,他引:0
叙述了炼锌电炉炉底积铁形成的机理,探讨了炉料成分、炉温、电极插入深度、渣型、还原剂配比等因素对积铁形成的影响,介绍了防止积铁产生的措施。 相似文献
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徐金法 《有色金属(冶炼部分)》1985,(3)
本文介绍湿法炼锌厂各种废渣的处理,包括锌浸出渣、铜渣、钴渣、阳极泥、电积液结晶、锌铸型渣和砷钙渣等。实践表明,实行无废渣电积锌既有利于环境保护,又利于多种金属的综合回收。 相似文献
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叙述了炼锌电炉炉底积铁形成的机理,探讨了炉料成分、炉温、电极插入深度、渣型、还原剂配比等因素对积铁形成的影响,介绍了防止积铁产生的措施。 相似文献
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王俊娥 《有色金属(冶炼部分)》2017,(8):44-46
采用硫酸化焙烧—水浸脱铜—碱浸提碲—电积工艺回收铜碲渣中的碲,考察了NaOH浓度、温度等对碲浸出的影响,并对水解脱杂和碲电积工艺进行探索。结果表明,经过硫酸化焙烧、水浸后,铜脱除率为75%;电积产品碲纯度为99.90%,综合碲回收率约93%;金、银、铂和钯等贵金属进一步富集在碱浸渣中。 相似文献
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舞钢1260 m3高炉采用转鼓过滤法渣处理工艺,该系统自投产以来,出现返渣管道堵管、转鼓分配器堵塞、粒化塔检修口溢渣、热水池底部积渣、溢流管大量渣水外排等一系列问题,严重影响了高炉正常生产。作为设计者和现场调试者,归纳总结了该系统的改进措施及改进效果。 相似文献
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平炉废气中夹杂着大量灰尘,公认的沉渣室沉渣量为每吨钢6~8公斤,而实际生产时更远远超出这个数值。这是由于补炉材料的直接射入、空气上升道墙的剥落及大量使用粉状材料的结果。尤其是在“过装”的平炉上,沉渣室的积渣更显见增加。积渣的增多使沉渣室内腔体积变小,气流速度增加,沉渣效率降低,废气中的灰尘便大量地被带进格子房,结果格子孔被堵塞,格子砖被渣化。这样便大大地恶化了格子砖的热交换作用,降低了空气和燃料的预热温度,使冶炼时间延长、生产率下降,被迫冷修。目前国内大都采用爆破法清渣。此法存在着严重的缺点,已不能适应当前生产。沉渣室积渣的清除直接影响冷 相似文献
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在保证煤粉燃烧率的前提下,高炉喷煤降低了入炉焦比,可减少渣焦接触面积,减少渣焦反应,有利于减少Ti(C·N)的生成. 相似文献
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笔者在从事涟钢新3号高炉易地大修的设计中,针对以下情况:①新3号高炉场地狭小且无法利用原有水渣池;②涟钢高炉冲渣水时常不足,上下渣经常堆积;③冲渣沟内时常积有大块的干渣与小铁块,由于冲渣沟道很长且属高架式,清理困难且不安全,曾提出了一种新的高炉水渣处理方案——链带式活 相似文献
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介绍了迁钢转炉复吹的发展历程,并对迁钢新开发的转炉全炉役底吹稳定控制技术(SEBC)进行了介绍。采用该技术后,解决了低底吹搅拌强度下的转炉底吹效果难以稳定控制的难题,实现了转炉全炉役碳氧积稳定控制,平均碳氧积不高于0.002 0,即使在炉龄6 000炉次以后,碳氧积依旧能够保持稳定控制。以1号转炉为例,转炉复吹效果的提高和稳定带来转炉溅渣成本降低31.83%,转炉补炉料成本降低38.28%,转炉脱磷率由85%提高到87%,终渣TFe质量分数由17.29%降低到15.60%,溅渣时间缩短45 s,氧活度降低1.64×10-4。 相似文献