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分析了SCR连铸连轧生产线铜连铸坯中常见的裂纹和孔洞缺陷类型,探讨了在连铸过程中铜铸坯中裂纹和孔洞缺陷的形成机理和可能原因,并提出了减少裂纹和孔洞缺陷的工艺控制措施。研究认为,铜连铸坯中裂纹的形成与铸坯的高温力学性能、铸坯的应变行为、凝固冶金行为和铸造机设备运行状态有关;孔洞的形成主要与熔铸过程中的水蒸汽、浇铸速度、涂炭层不均匀以及浇铸温度不稳定有关;通过对铜原料的处理和熔炼气氛、涂炭工艺和铸造轮干燥工艺的控制以及铜液的过热度、浇铸速度和冷却效果的控制,可以有效减少铜连铸坯中孔洞和裂纹缺陷的出现。 相似文献
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探讨了钢液成份,浇注过热度,拉坯速度对连铸板表面纵裂纹断面中心裂纹的影响,采用多元线性回归方法分析了裂纹的影响因素,分析表明,杂质元素S,P含量及钢水过热度是形成两种裂纹的主要因素。 相似文献
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《有色金属材料与工程》2020,(2)
正江苏鸿顺铝业有限公司年产20万t再生铝项目获江苏省批复。江苏鸿顺铝业有限公司拟投资20000万元,选址江苏省盐城市建湖上冈产业园,建设再生铝项目,项目共分2期进行建设,每期各建设年产10万t再生铝生产能力(年产5万t铝液、4万t铝锭、1万t铝棒),全部建成后,可形成年产20万t再生铝生产能力(10万t铝液、8万t铝锭、2万t铝棒)。项目建设6条铝合金生产线,主要 相似文献
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铝锭铸造机组是铝冶炼企业形成最终产品的重要工艺设备,设备的平稳运行和充分发挥机械效率,是保障日常生产需求与最终产品外观质量的基本条件。本文针对连城分公司200 kA铸造车间20 kg铝锭连续铸造机组循环水设施和铝锭连续铸造机组主体部分存在的问题和局部设计改造进行了论述与经济分析。通过对ATZJ2-20/16-Ⅱ.20 kg铝锭铸造机组的进一步优化改进,使日常生产中铝锭脱模率由设备改造前的20%左右,提升到了设备改造后的98%以上,生产过程中铝锭脱模率低、产品外观质量有缺陷的"瓶颈"问题得到了解决,在人力、财力、物力、电力方面节省了开支,同时企业经过工艺设备的优化改进,提高了水资源的再循环利用,进一步完善了企业节能减排工作目标,降低了铝锭的生产成本。 相似文献
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本文讨论了铸造铝母践在生产过程中产生中心裂纹的原因,并从生产实践出发,对预防产生铸造铝母践中心裂纹的措施进行了分析。结果表明,通过一定措施,可以极大降低铸造铝母践中心裂纹的产生的倾向性。 相似文献
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20钢管坯表面质量分析 总被引:3,自引:0,他引:3
20钢管坯在生产过程中由于原料质量、辅料烘烤制度执行不严等原因,容易产生钢坯表面裂纹。对裂纹产生的原因分析结果表明:必须对金属料、辅料进行严格的烘烤,严格冶炼工艺控制夹杂物的富集,控制硫含量使Mn/S比值大于40,控制有害元素As、Cu及氮气的含量等,以保证20钢管坯的表面质量。 相似文献
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分析得出了济钢厚规格LK490C钢板探伤不合的主要原因是由于钢板严重的中心偏析带附近出现的细小裂纹所致。通过控制钢中P、S等有害元素含量,采用铸坯及钢板缓冷工艺,并适当提高轧制道次压下量,使得钢板内部质量有了明显改善,保证了钢板的探伤合格率。 相似文献
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中铝青海分公司原先对主要产品铝电解重熔用铝锭进行标号、计量、入库、出库时采用人工处理:铝锭质检、检斤流程是由技术监督与质量检查总站、铝锭检查站质检人员根据中心化验室化验数据进行品位判定,同时,根据铸造车间当天生产情况,输入、打印铝锭质量标签,粘附在铝锭垛上用以计数、识别。其标签内容主要包括:铝锭品位、熔炼号和质检人员代码。铝锭进行表面物理检验后打捆,质检人员根据熔炼号粘贴标签。然后由铸造车间铝锭检斤人员对经过质检的铝锭进行检斤,并将检斤后铝锭运送到成品库,根据车皮对重量的要求,将铝锭进行分组堆放,等待装车。同时,检斤点每天向质检部门提交检斤单,其内容主要包括:铝锭熔炼号和重量,质检站核对铝锭质检、检斤、存货情况。这一系列复杂的过程都是由人工来完成,存在较大缺陷,劳动强度大,容易造成差错。 相似文献
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本文通过对连续铸造中引起铝锭表面波纹的原因分析,从设备的本体入手,通过采取一系列行之有效的改造、设计等方法,减小了铸造机链条的颤动和敲击力对链条的振动,从而较好地减小了铝锭的表面波纹。 相似文献
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CuNiSi合金中部分元素易造渣、铸造内应力大,在实际生产中铸锭质量难以控制。本文分析了CuNiSi合金中常见的缺陷,并对其产生原因进行了探讨,提出了改善措施,对指导CuNiSi合金的生产具有借鉴意义。 相似文献
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应用配有能谱仪的场发射扫描电镜分析了A105钢中裂纹处及基体内残余元素Cu、As和Sn以及P含量.应用Thermo-Calc热力学计算软件计算了A105钢的主要析出相以及钢液中P含量随固相质量分数变化关系.应用Gleeble 1500热模拟试验机对A105钢的高温热塑性进行了研究.发现P偏析是该钢产生横裂的主要原因,残余元素Cu、As和Sn在晶界的偏聚加剧了裂纹的形成,矫直温度偏低加速了裂纹的扩展,而裂纹的形成可能与AlN的析出无关,因为析出的AlN很少. 相似文献