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影响厚板剪切质量因素及改进方法初探 总被引:1,自引:0,他引:1
厚板切割是精整工序的主要任务之一,主要将轧制大板按要求进行分切、切边、切头尾、取样定尺等.宝钢分公司厚板厂投产后,逐渐暴露出一些切割质量问题,厚度小于50 mm的钢板由剪切线剪切,产生的质量缺陷主要是接痕、毛刺、错刀和塌边等;厚度大于50 mm的钢板由数控切割机切割,产生的质量缺陷主要是火焰割伤和熔渣等.切割质量缺陷使生产成本增高,影响合同的完成率,最终影响用户的使用.文章结合厚板厂的生产实际,简要分析了影响厚板切割质量的主要因素,并分别提出了相应的解决办法,为提高厚板切割质量提供了有效途径. 相似文献
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经过分析确定特厚钢板热处理后头尾分层的主要原因是缺陷部位存在夹杂物,中心偏析严重,热处理升降温过程中开裂形成分层,针对以上原因,采取了热处理前保留头尾,充分缓冷,剪切充分预热等措施,改善效果明显。 相似文献
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1 前言 定尺剪是舞阳钢铁公司轧钢厂的主要设备之一,共2台,布置在双边剪后,完成对钢板头尾的切除。其剪切钢板厚度规格为8~40mm。1996年双边剪改造后,新的滚边式双边剪剪切钢板厚度规格为8~50mm,这就对定尺剪提出了能否对40~50mm厚的钢板实施剪切的问题,如果定尺剪剪切能力能够进一步挖掘,那么8~50mm钢板就可在精整线一路畅通,这样通过可提高设备生产能力,能够较大地提高钢板头尾切除的生产效率,同时提高40~50mm钢板的切边质量,有效 相似文献
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圆盘剪在剪切薄规格的钢板时,出现了抽边及横向不平度在距尾部一定范围内突变,钢板前后宽度不一致。通过在上剪刃上增加一志剪刃直径相近的胶套,在剪机的轴心位置上增设一小胶辊,将辊缝调为零,且钢板在进入剪机前,将对中小立辊适当松开,禁止将钢板顶成凸形。从而肖效解决抽边及横向不平度的突变,夹持力适当可避免前宽后窄。 相似文献
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采用瓶式模下铸工艺生产沸腾钢锭,其表面和内部质量均优于同炉敞口模化学封顶的钢锭。钢板头、中、尾部的机械性能基本一致,机械性能合格率为100%。 相似文献
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中厚板轧制过程中,由于板坯在长度和宽度方向的端部会产生不均匀变形,使轧后的钢板平面形状一般非矩形,从而造成钢板的切头、切尾和切边量增加,严重影响中厚板成材率。根据不同坯料规格和展宽比条件下的塑性变形特点,在轧机负荷和液压系统硬件配置不变的前提下,采用轧件的“哑铃状”轧制法进行平面形状控制,通过长度精准计算模型及打滑因子修正方法,实现轧件长度的精准跟踪;通过多点设定方法,得到更加精细化的平面形状控制曲线,使最终产品达到切头、切尾量最优化要求。“哑铃状”轧制法投入实际应用后,与传统轧制法相比综合成材率平均提高了0.59%。 相似文献
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针对TMCP高强钢板同板组织性能均匀性差的问题,以Q550D钢板为例,分析认为主要原因是氧化铁皮、钢板浪形及Mulpic系统设置等导致的钢板冷却均匀性差。通过改造高压水除鳞系统,优化压下分配制度,改造Mulpic冷却工艺参数,改造水冷设备等,提高了钢板表面光洁度,改善了平直度,提高了钢板冷却的均匀性。改进后,同一钢板头、中、尾屈服强度差由44~139 MPa降为20~41 MPa,抗拉强度差由53~186 MPa降为18~26 MPa。 相似文献