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相似文献
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1.
提高生料磨的产质量是水泥厂生产优质高产熟料的重要条件。我厂生料制备为。Φ2.6m×13m球磨机,配用Φ3.0m旋风式选粉机的闭路粉磨系统,设计能力为45t/h。经过十多年的生产实践,通过不断对工艺流程的改造和调整工艺参数,使磨机的产量突破设计能力,达到50t/h左右,生料CaO的合格率47%提高到61.5%,电耗由30.33kwh/t下降到23.24kWh/t,改变了磨机生产面貌。1磨机技术参数磨机主要技术参数见表1。2提高生料粉层系统产质合的主要做法2.1选择合理的研磨体级配研磨体的级配没有固定的计算公式,主要依靠生_产实践经验确定。我…  相似文献   

2.
刘成  赵文新 《水泥》2011,(11):35-36
目前生料制备采用的终粉磨系统主要有3种类型:管磨机、立磨和辊压机系统,3种类型的生料工序电耗分别为25-27kWh/t、19-22kWh/t和12~15kWh/t。管磨机因电耗高,已逐渐被水泥企业淘汰不用,  相似文献   

3.
0 引言 我公司生料粉磨系统为Φ2.6×13m湿法开流,长期以来,存在以下不足:①产量低,一般只有38t/h左右,远达不到45t/h以上的设计能力;②电耗高,达到了29.8kWh/t生料以上;③研磨体消耗量(综合)高,达540g/t生料。为提高生料磨的产量,降低粉磨电耗和研磨体消耗,我们对生料粉磨系统的工艺参数进行了调整,并对磨机的内部结构及存在的问题进行改进,取得了较好的效果,现将有关情况作一介绍。  相似文献   

4.
白云山水泥公司一条1000t/d水泥熟料生产线,生料粉磨系统主机设备是烘干磨机、袋收尘器和引风机,其生料粉磨产量在70t/h左右徘徊.后对生料粉磨系统进行取消烘干仓等局部改造,收到较好效果.  相似文献   

5.
武七德  王国民 《水泥》2002,(5):33-34
重庆市某水泥厂有1条年产10万t水泥机立窑生产线,生料磨是1台Φ2.4m×7m球磨机,设计能力26t/h,磨机转速20.7r/min,主电动机型号JRQ1512-8,功率475kW,设计研磨体装载量38t,系统配有Φ4.0m离心式选粉机、PPCS564-4气箱脉冲袋式除尘器及离心通风机构成闭路粉磨系统。为了确保出磨生料水分,磨头设计有Φ1.5m×1.0m的悬臂烘干仓,配有高温沸腾炉供热烘干系统。该系统自1997年投产以来,台时产量一般稳定在26~29t/h,达到设计能力,生料磨电耗22kWh/t以上。为了提高生料磨台时…  相似文献   

6.
陈猛 《四川水泥》2012,(4):50-52,54
该2500t/d新型干法生产线配套Φ4.6×(10+3.5)m烘干兼粉磨的中卸式磨,自余热发电系统投入运行后,入粗磨仓热风温度大幅降低,制约了窑系统的运行。为此,对生料磨系统进行改造,加强系统的密封、调整磨内通风、进行烘干仓的改造、提高磨机的破碎粉磨能力等。改造生料磨系统基本适应了窑尾SP炉投入运行后的影响。  相似文献   

7.
0引言烘干磨具有同时对原料进行烘干和粉磨的功能,在南方多雨地区,入磨物料水分偏高,易导致糊磨等不良工况,影响磨机产量,增加粉磨电耗。而烘干磨在解决因这一问题上作用明显。我厂生料磨采用合肥院设计的3.2m×10m中卸烘干磨。投产初期,系统粉磨效率偏低。后通过采用预破碎降低入磨粒度,降低入磨物料水分,增加选粉机循环风量等措施,生料粉磨系统的操作面貌得以改善。目前,在只用43t研磨体的情况下(较投产初期少20多个),烘干磨的产量可达62t/h,较投产初期增产118%;粉磨系统电耗降到17.22kWh/t(较投…  相似文献   

8.
我公司原有1条Φ3m×48m带五级预热器的NSF回转窑,设计能力为720t/d。生料磨系统是由1台Φ3.4m×7.5m烘干磨、TG700×32m斗式提升机、Φ3m旋风式选粉机组成。磨机主要参数为:主电动机功率1000kW,入磨物料粒度≤25mm,水分<3%,成品细度80μm方孔筛筛余≤10%,研磨体装载量70t时,磨机设计能力为54t/h。1995年投产以来,生产稳定。烧成系统改为带MFC分解炉后,生产能力达到1230t/d。为了与此相适应,我们对生料粉磨系统进行了一系列改造,使磨机的年平均台时产量达到81.86t/h,适应了烧成系统提产后的生料需要,改造措施如下。1降低入磨物料粒度石…  相似文献   

9.
<正>我公司7 200t/d生产线采用双系列六级旋风预热器,生料粉磨系统选用了2台RM51/26/435生料立磨,配套主机功率2 840k W,设计台时产量300t/h。9MW纯低温余热发电项目于2014年1月投入运行,运行后,磨机产量降低,并出现了一些问题。为此,对生料立磨进行了一系列工艺参数改进。1出现的问题余热发电系统运行前,生料磨用窑尾风机循环风来补充风量,磨机系统入磨风温为210℃,运行后,入磨风温为125℃,台时产量由280t/h降为240t/h,磨机  相似文献   

10.
丘增海  黄强  丘坤林 《水泥》2004,(2):18-19
我公司有一条Φ2.6m×13m开流磨组成的湿法生料粉磨生产工艺线。自1997年7月投产以来,磨机台时产量一直徘徊在48~52t/h之间,系统综合电耗较高,研磨体破裂现象严重,平均段耗高达550g/t。为此,我公司于2001年9月对生料磨进行技术改造,取得了良好的增产节能效果。1技改前磨机状况  相似文献   

11.
我公司生料粉磨是由2台φ3.2 m×9 m带烘干的生料磨和φ3.0 m旋风选粉机组成的闭路粉磨系统,磨机的烘干仓、粗磨仓、细磨仓的有效长度分别为:2.0 m、2.5 m、4.25 m,磨机转速为:17.67 r/min,装机容量为1 000 kW。投产以来,随着磨工操作规范化  相似文献   

12.
1引言   桑植县水泥厂因生产需要,在原厂房结构内,用一套φ 2.2m× 7m生料磨配新型涡流选粉机的闭路粉磨系统对原φ 1.8m× 7m闭路生料磨进行了扩建改造。 系统投入运行一年多来,产量一直稳定在 30t/h ~ 32t/h,粉尘排放浓度 (标况 )仅 34mg/m3。本文就生料磨系统的技改增产措施作一介绍。 2技术措施 影响生料磨产量的因素很多,主要有:入磨物料粒度、水分,磨内通风状况,选粉机的选粉效率等。因此,必须在这几个方面采取切实有效的技术措施,才能提高磨机产量。 2.1降低入磨石灰石粒度   该厂石灰石采用二级破碎,一级为 PE- 4…  相似文献   

13.
0前言我公司熟料二车间回转窑为Φ3.5×45m四级预热器窑,年产熟料12万吨,配套生料磨为Φ2.6×12m三仓(含1.5m烘干仓)磨机,台产38t/h。2005年8月对窑台产攻关后,台产大幅提高,生料量略显供应不足,表现为生料磨运转率达  相似文献   

14.
0 引言我厂生料磨为尾泻式烘干兼粉磨生料磨Φ3× (9.25+1.75)m,设计台时产量为45t/h,入磨物料粒度≤5mm占80%。自1999年初投产以来,台时产量一直在42t/h左右徘徊,电机电流在63- 65A之间波动,台时产量较低,电耗偏高。为了达  相似文献   

15.
王久生 《水泥》2002,(9):55-57
0引言我厂1000t/d新型干法熟料生产线的生料粉磨采用1台Φ3.8m×7.8m风扫磨,设计台时产量为85t/h。自投产以来,产量一直在75t/h左右,未能达到设计要求。为配合1200t/d回转窑技改,生料磨产量需达到85t/h以上。为此,2000年6月对生料磨进行了部分改造。改造后生料磨月均台时产量达93.1t/h,最高时达95.6t/h,超过了原设计,取得了显著成效。1工艺流程生料粉磨工艺流程见图1,生料组分、配比及入磨石灰石粒度见表1。图1生料粉磨工艺流程表1生料组分、配比及入磨石灰石粒度时间生料组分生料…  相似文献   

16.
0前言唐山市丰南水泥厂原设计生产能力为18万t/d,生料制备采用φ2.6m&#215;13m磨机。2006年该厂对窑系统实施技改后.生产能力从600t/d提高到1000t/d,因此原料磨的粉磨能力不足成为了主要矛盾。  相似文献   

17.
朱定林 《水泥》2009,(4):63-63
我公司5000t/d生产线生料粉磨采用RM57/28立磨,液压系统配套进口,加载液压缸活塞直径380mm,冲程550mm,额定压力17.5MPa。自2005年投产以来,磨机产量420t/h,加载压力12.6MPa,波动范围5%,运行平稳。  相似文献   

18.
王建 《四川水泥》2011,(1):40-41
笔者在某厂学习期间曾参与了该厂原料磨增产改造工作。磨机规格为φ4.6×8.5+3.5m的中卸烘干磨,配置旋风式选粉机,在正常细度及入料粒度、粉磨功指数为11.8kWh/t的情况下,磨机理论产量应该为157t/h(干基)左右,厂方介绍实际产量接近该值。但是根据窑系统的提产目标,要求生料磨系统的能力应该达到180t/h左右,即希望提产20t/h以上。要达到提产的目的,可以从四个方面进行改造。  相似文献   

19.
<正>近年来,生料辊压机终粉磨系统逐步成为生料粉磨系统的主流。相对于辊磨系统,辊压机系统具有粉磨效率更高、粉磨电耗更低的优势。鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司一公司一线为2500t/d熟料生产线,于2000年建成投产。生料粉磨系统采用国内首台?4.6m×10+3.5m中卸球磨系统,装机功率3550kW。当入磨物料粒度≤25 mm(85%)、水分≤5%,出磨生料细度80μm筛筛余12%、水分为0.5%时,系统产量为190 t/h,系统电耗为24kWh/t。项目投产以来,  相似文献   

20.
滇西厂水泥磨是3台Φ3x11m三仓磨机与Φ3m旋风式选粉机组成的闭路粉磨系统。磨机由1250kW高压电机中心驱动,设计钢球装载量为100t。当出磨水泥比表面积为3200—3400cm2/g时,粉磨525号普通硅酸盐水泥为36t/h。1995年10月开始试生产,525号普通硅酸盐水泥(细度2±1%),月  相似文献   

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