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采用变压吸附方法对合成氨弛放气中的氢进行分离提纯。介绍了变压吸附提氢的工艺流程、装置规格及吸附剂的选择;分析和总结了变压吸附装置的生产运行状况、相关运行数据和产生的经济效益。 相似文献
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山东恒昌聚材化工科技股份有限公司利用甲醇弛放气、焦炉煤气和甲醇空分系统副产的氮气为原料,建设了1套100 kt/a合成氨装置,2012年9月一次性开车成功,生产出合格的液氨产品.该套装置采用的工艺流程是焦炉煤气预处理脱硫脱萘+焦炉煤气和甲醇弛放气变压吸附提氢+精脱硫系统+高压合成,这既可以充分利用恒昌焦化甲醇装置的甲醇弛放气和富余的焦炉煤气,又可以简化合成氨工艺流程,降低生产能耗.针对该合成氨装置生产过程中暴露的部分设备或工艺问题,公司进行了相应的技术改造,现介绍如下. 相似文献
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焦炉气制甲醇驰放气合成氨工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
甲醇生产过程中排放的弛放气经过变压吸附制氢气,空分装置来的氮气进行脱氧精制,以氢气和氮气为原料设计合成氨工艺,使资源得到充分利用。 相似文献
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我公司甲醇装置是利用100kt合成氨铜洗气中的CO、CO2和300kt合成氨弛放气中的H2作原料气来生产的,氢提纯采用的是变压吸附工艺。为了满足油脂化工所需高纯度氢气的要求,进一步提高弛放气中氢的回收率,1993年底对原有的变压吸附装置进行了节能技术改造,即由原来的二套四塔一均工艺改为目前的八塔三均工艺。改造后投运不久,就发现分子筛粉化现象严重,后经分析及处理,解决了分子筛粉化问题。1 粉化情况变压吸附装置改造投用后,仅运行了20多天,就发现部分吸附塔的仪表导压管有被分子筛粉尘堵塞的现象。起初仪表工均一一取下进行疏通,随着装置… 相似文献
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为了回收合成氨弛放气中的氢气,返回系统增产合成氨或用于石油化工、精细化工产品加氢,西南化工研究院于1981年9月建成一套规模为1000标米~3/时变压吸附装置。该装置设在合成氨系统后面,占地面积小、投资省,具有较大的适应性和灵活性,对氨厂的节能、增产是一条有效的途径。变压吸附法充分利用“压力效应”,即利用加压和减压的压差之间存在各组份具有不同的吸附差值,在吸附剂选择吸附条件下,一步除去氢气以外的全部杂质,达到分离的目的。并且可充分利用弛放气的压力,不需额外的动力, 相似文献