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福建三钢140t/h干熄焦装置实际处理能力达不到设计能力,干熄炉操作困难,不能满足配套焦炉的正常产能要求。干熄炉运行过程中存在循环供风量小、锅炉入口阻力大、排焦温度高、容易浮焦等问题。分析原因为干熄炉斜道的有效通风面积偏小和风帽尺寸不合理。提出了改造干熄炉斜道区通风面积的解决措施,有效提升了干熄炉处理能力,满足了配套焦炉正常生产。 相似文献
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我厂炼焦车间现有50孔JN60型6m焦炉2座,年产焦炭能力为107.89万t,并配有1套140t/h处理能力的干熄焦装置。在红焦装入干熄炉的过程中,装入装置是支撑焦罐的载体,同时起着 相似文献
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张宝龙 《中国石油和化工标准与质量》2011,31(6):44+58
干熄焦项目具有提高焦炭质量、节约能源和保护环境等优点被大多数焦化企业所采用.但是在生产操作中,干熄炉冷却段四周的温度存在差异,造成了排焦温度升高,严重时还会排红焦,对设备正常运行造成威胁.本文针对冷却段温度偏析问题进行分析,为生产管理提供参考. 相似文献
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干熄焦技术不仅能大幅度减少有害废气的排放,而且能有效利用红焦热量,提高焦炭的品质。然而从目前干熄炉的使用情况看,干熄炉炉衬的使用效果不理想,主要表现在炉衬寿命较短和干熄焦生产过程中炉衬经常出现问题而影响生产。 相似文献
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马钢5#、6#焦炉干熄焦装置是国内最早采用自主技术建成的大型装置,由鞍山华泰干熄焦工程技术公司总承包,于2004年建成投产.达产后,干熄率长期稳定在90%以上.该干熄焦系统生产规模为125gh,设备国产化率达90%.为了生产的安全顺行,必须保持干熄炉内预存室焦炭在库量的稳定.操作人员根据在库量的大小,通过调节排焦的速度,使在库量维持稳定. 相似文献
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酒钢焦化厂3#、4#焦炉年产全焦110万t,与其配套的干熄焦工程于2008年10月投产,干熄后排出焦炭量设计值为122t/h,最大值为140t/h。旋转密封阀是干熄焦排焦系统的重要设备,在实际生产中,有时因旋转密封阀故障影响干熄焦的正常生产。文中介绍了旋转密封阀的故障原因及预防处理方法。 相似文献
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结合宝钢干熄焦给水预热器的安装,详细介绍了新装预热器时换热器的选择和循环系统压力的调节等关键点的设计,采用偏心热管换热器,可以有效解决系统的换热、磨损等问题.通过安装给水预热器,有效降低了干熄炉进口循环气体的温度,干熄炉处理能力可提高5%以上,风料比降低50~100m3/t焦. 相似文献
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为确保干熄焦系统运行的稳定性,要求循环风量和处理量相对稳定,即要求干熄焦循环系统各点压力保持相对稳定。干熄炉预存段顶部(即顶锥段)作为干熄炉在装焦时经常与空气相通的部位,与大气相通时,压力为OPa;炉盖关闭时,压力增大。这些因素造成干熄炉预存段压力变化相对较大,保持其压力相对稳定决定了干熄焦循环系统压力的稳定。因此, 相似文献
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介绍了190t/h干熄焦装置半负荷生产的实际状况,对二次除尘运行参数、干熄炉入口温度等主要参数进行了跟踪和优化,为特殊情况下的干熄焦半负荷生产组织提供支持和帮助。 相似文献
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唐钢炼焦制气厂现有150t/h和180t/h干熄焦装置2套,其中180t/h干熄炉于2009年7月份停产年修,主要对干熄炉预存段上部耐火砖、一次除尘器、二次除尘器处的耐火材料进行了喷补,对提升机、装入装置、吹扫风机、除尘风机等进行了维 相似文献