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以甲苯/正庚烷为溶剂,用溶液聚合法合成三元乙丙橡胶(EPDM)-苯乙烯(St)-丙烯腈(An)接枝共聚物(EPDM-g-SAN),用常压蒸馏法回收并提纯溶剂。以回收溶剂与新溶剂按比例混合,用于EPDM-g-SAN的合成。研究了EPDM/St-An的接枝共聚合反应行为以及EPDM-g-SAN与SAN树脂共混制备的AES。用气相色谱质谱分析了回收溶剂的组成,用FTIR及TG分析了回收溶剂的用量分别对接枝产物的结构和AES的热稳定性的影响。结果表明,回收溶剂有乙苯生成,并存在残留单体;回收溶剂中的甲苯、丙烯腈、甲基环己烷和3-甲基己烷的相对含量随回收次数的增加而提高,正庚烷和苯乙烯含量则有减少趋势;回收溶剂的用量对接枝共聚合反应行为和接枝产物的结构,以及对AES的冲击强度、拉伸性能、弯曲性能、熔体流动速率和热稳定性的影响甚微。 相似文献
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2,4-二氯-3-乙基-6-硝基苯酚是合成照相显影剂的重要中间体.本以三氯异氰脲酸(TCIA)为氯化试剂,对4-硝基乙苯氯化,再经碱解和酸化,合成该中间体.由于TCIA易于计量、相应反应过程易于监控及环境污染轻微,大大简化了反应操作,也降低了合成成本.经过详细考察发现:氯化时TCIA按1.5倍投料,不仅反应收率较高,同时也有效地减少了四氯副产物的生成.此外,氯化所使用的溶剂硫酸、碱解采用的溶剂甲醇,均可以回收循环使用,而几乎不影响相应实验结果. 相似文献
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在合成反式-1,2-环已二醇的后处理工艺中,有大量的萃取溶剂需要蒸发回收。在实验室中采用旋转蒸发仪蒸发溶剂,但这样的操作对于工业化生产来说是不可能的,而且回收的溶剂中还含有少量环已二醇,会影响下一次的萃取效果。因此对于萃取溶剂的回收需要探索出一种适合工业生产的工艺路线。有人采用结晶方法,需要大量溶剂进行溶解、放置沉降、过滤、回收溶剂,产品及溶剂的损失较高,造成了成本提高。 相似文献
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介绍了中国石油四川石化有限责任公司硫磺回收联合装置中酸性水汽提装置、溶剂再生装置及硫磺回收装置的特点.详细阐述了影响酸性水汽提装置、溶剂再生装置脱硫率以及硫磺回收装置硫回收率的因素,提出了提高联合装置硫回收率的相应措施,从根源上降低SO2排放,为炼厂环保装置的平稳运行提供参考. 相似文献
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研究了乙烯酮氯化法合成氯乙酰氯。考察了溶剂、溶剂比、氯气配比、反应温度及反应器型式等对乙烯酮氯化的影响。得出溶剂及溶剂比对乙烯酮氯化有重要影响。以空塔或填料塔作反应器,在反应温度10℃~30℃,反应物配比乙烯酮:氯气=1:1.02~1.05,氯乙酰氯:溶剂磷酸酯≤1.0的条件下,基本无二氯乙酰氯产生,氯乙酰氯收率94%~96%,纯度可达91.5%。 相似文献
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简述含乙烯、氯乙烯等不饱和烃气体混合物利用的途径。分析了在混合溶剂中进行氯化反应制TCE的反应原理。探讨了反应温度、反应时间、气体流速、催化剂含量和混合溶剂组成对TCE收率的影响,得出了最佳工艺条件。 相似文献
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由于对位芳纶具有高强度、高模量、热收缩低、尺寸稳定性好、耐化学腐蚀及节约能源等优异性能,被广泛应用于航天航空、耐高温复合材料、橡胶制品等领域,是目前受人们关注的高性能纤维之一,对位芳纶工业化生产由PPTA树脂合成、纺丝、溶剂精制与回收关键工艺技术构成,本文主要通过溶剂NMP回收工艺路线选择及关键技术研究,介绍溶剂NMP回收工艺路线研究。在PPTA树脂合成中,溶剂用量很大。单体与溶剂的用量比高达1:5-20;溶剂回收量是树脂产量的25-50倍。加之溶剂比较昂贵,对环境也不十分友好,因此对溶剂NMP回收装置进行工业化研究十分重要,是阻碍我国PPTA纤维产业化的瓶颈之一。原中国神马集团2007年建成了年处理1万吨溶剂NMP回收装置,采用萃取剂萃取分离NMP-盐水混合液,回收溶剂NMP,解决了工业化试验中的技术关键问题,为实现大规模连续工业化生产对位芳纶创造了条件. 相似文献
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介绍了我国氯化聚乙烯的发展简历、生产现状、存在问题以及发展建议。我国氯化聚乙烯产品结构以塑改型与橡胶型为主,生产方法以水相法为主,存在产品结构较为单一,竞争激烈,环保压力较大等问题。建议通过提高产品质量标准,建立行业清洁生产标准等产业政策,以规范行业内生产、经营行为。通过改进生产工艺,提高氯的回收利用率,降低生产成本,减轻环境污染,促进行业的健康发展。 相似文献
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简单介绍了题述树脂的生产与应用,并与溶剂法生产过氯乙烯树脂的生产工艺及产品性能进行了对比。指出该新工艺具有工艺流程短、不使用溶剂等优点,产品生产成本每吨下降2000元左右,而产品可用于溶剂法过氯乙烯的所有领域。 相似文献
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通过甲苯的非催化环氯化方法,可以明显提高产物中邻氯甲苯质量含量。合适的反应条件为:温度 303 K,通氯速率4.6×10- 2 s- 1 ,溶剂与甲苯的体积比为2。与传统的 Fe Cl3 催化氯化相比,邻氯甲苯与对氯甲苯质量比从1.1提高到2.36,本流程中使用自产盐酸作氯化溶剂,氯化液分离容易,省去了水洗,没有废水排放,避免了精馏设备腐蚀。 相似文献