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利用I-DEAS软件对某型涡轮增压器的压气机叶轮进行三维建模,通过ANSYS软件对其进行振动特性分析,得出叶轮在不同转速下的模态参数。通过Matlab软件绘制Campbell图,分析叶轮发生共振时的转速,从而为避免产生共振及噪声提供理论依据。 相似文献
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车用涡轮增压器压气机叶轮强度计算与分析 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对车用增压器压气机叶轮内应力特点的分析,确定了叶轮强度的计算方法,介绍了利用有限元分析软件对叶轮内部应力进行分析的过程,并就强度分析中的关键步骤和技术难点进行了讨论。通过有限元计算结果分析,找到了车用增压器压气机叶轮应力集中的位置,研究了如何利用几何参数的修改来减小集中应力。计算并讨论了叶片气动载荷和温度场对压气机叶轮应力的影响,建立了车用增压器压气机叶轮强度分析的过程和方法。 相似文献
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《内燃机与动力装置》2019,(4):85-88
为提升船用增压器系统的可靠性,以零部件的固有模态属性为基础,利用Abaqus软件对现有某6缸中速柴油机的增压器及相关零部件模型进行仿真模态分析,并通过试验对仿真结果进行校验。结果表明:基于仿真的模态分析满足精度要求,增压器系统一阶模态频率为67.36 Hz,低于设计要求的90 Hz,且转速为1150~1300 r/min时,共振倾向明显。根据仿真模态分析结果提出相应的优化解决方案,通过优化增压器支架结构形式,增加整个增压器及相关零部件的支撑刚度。试验结果表明:增压器系统的一阶模态频率提高到90.8 Hz,避免增压器系统在发动机运行区间内发生共振,提升了柴油机整机的运行可靠性,优化方案满足设计要求。 相似文献
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以车用增压器JP60涡轮叶轮为研究对象,基于最优化设计的原理,在不改变叶型及流道并保证涡轮叶轮结构强度的基础上,利用ANSYS优化设计模块及APDL语言编制用户程序,以涡轮叶轮重量最小为目标对增压器涡轮叶轮进行了减重结构优化.在此基础上考虑涡轮叶轮铸造和装配工艺等因素,确定了新型的减重涡轮叶轮结构,使得涡轮叶轮重量减少了6.9 %.优化后的涡轮叶轮结构不仅节省了材料的消耗,同时使得涡轮增压器转子质量分配进一步趋于合理,有助于提高增压器轴系的机械效率和可靠性.强度校核及寿命分析表明,优化结果满足使用要求. 相似文献
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高速透平膨胀机叶轮动力学模态的有限元分析 总被引:2,自引:1,他引:1
基于有限元方法建立了叶轮的动力方程和N阶自由度系统的自由振动微分方程,并对方程中非线性初应力刚度矩阵进行了线性简化;应用Ansys有限元软件对透平膨胀机工作状态下的闭式叶轮和半开式叶轮分别进行了带有预应力结构的模态分析,得到了其在惯性力作用下的振动特性和振动形式;同时对不同转速下闭式叶轮的模态进行了计算分析.结果表明:叶轮离心力的刚化作用对振动频率的影响较为显著;由于离心力的刚化作用,叶轮的固有频率比静频时有所提高;随着转速的提高,叶轮的振动频率也随之加快. 相似文献
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为了提升低转速工况下压气机的气动性能,采用人工神经网络与遗传算法相结合的优化方法对某单级离心压气机离心叶轮的弯特性进行优化计算。利用NUMECA软件对该离心压气机进行了不同转速的数值模拟,得到压气机不同工况下的气动性能。通过设置不同控制参数和曲线形式对离心叶轮叶片进行参数化拟合,以8个改变叶片弯特性的参数为自由参数进行了叶型优化设计,最终得到了优化后的叶轮叶片。结果表明:优化后在低转速的设计工况下离心压气机压比增加了4.69%,稳定裕度拓宽了17.41%。 相似文献
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本文分析了热泵系统通过调节压缩机转速的方法实现负荷变动需求的技术方案,并对热泵冷凝放热量、制冷量和压缩机功耗随压缩机转速变化进行了计算,探讨了热泵性能系数受转速比(负荷比)的影响规律,为热泵变工况运行提供参考。 相似文献
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本文给出了一种以微型计算机为工具绘制离心压气机叶轮图形的方法。针对压气机叶轮几何形状比较复杂的特点,提出了一种消除隐藏线的办法,可方便快速地得到消除隐藏线的叶轮轴测投影图等图形。例题表明这个方法是正确的成功的。为离心压气机叶轮计算机辅助设计提供了新的软件。对其他几何形状比较复杂物体的消隐图形绘制和计算机辅助几何设计也具有一定的参考价值。 相似文献
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Shimpei MIZUKI Toshiyuki HIRANO Yoshiyuki KOIZUMI Gaku MINORIKAWA Hoshio TSUJITA Mitsuo IWAHARA Yutaka OHTA Eisuke OUTA 《热科学学报(英文版)》2005,14(4):308-313
In order to establish the design methodology of an ultra micro centrifugal compressor, which is the most important component of an ultra micro gas turbine unit, a 10 times size of the final target compressor (impeller outer diameter 40 mm, corrected rotational speed 220,000 r/min) was designed. The problems to be solved for downsizing were examined and a 2-dimensional impeller was chosen as the first model due to its productivity. The conventional ID prediction method and CFD were used. The prototyped compressor was tested by using cold air at the reduced speed of 110,000 r/min. Following to the 10 times model, a 5 times size of the final target model having fully 3-dimensional shape (impeller outer diameter 20mm, corrected rotational speed 500,000 r/min) was designed and tested by using hot gas at the reduced speed of 250,000 r/min. 相似文献