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低渗透油藏生产井关井测压时间的计算与应用 总被引:4,自引:4,他引:0
低渗透油藏的生产井压裂后,在单井试油试采过程中,压力恢复测试关井时间不同,其中有些井压力恢复曲线不能出现边界反应段,渗流不能反映地层中真实流动特征。针对这种情况,基于长庆绥靖油田塞39井区长:低渗透油藏大量试井和实际生产资料,利用现代试井解释理论,研究合理关井时间的界限及其计算方法。结果表明,当油井关井测压时间达到3倍地层径向流开始出现的时间后,利用此时的压力数据解释地层参数和地层压力,其结果的误差小于5%,同时能较准确地判断边界类型。计算的理论曲线和霍纳法解释值非常接近,对于塞39井区,若预先知道某生产井地层有效渗透率值,可从理论曲线查出压力恢复试井的关井时间,否则,建议按照该井区地层有效渗透率(大约在6mD左右),将不稳定试井测试时间控制在25d以上为宜。图4表3参14 相似文献
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双坨子气田坨17井于1998年7月10日完井,到目前为止共进行了1次不稳定试井,1次修正等时试井。利用产能试井、压力恢复试井资料的解释获得了大量信息,采用双对数和半对数对该井外边界进行分析,提出在进行试井解释时,解释模型选用十分重要,一定要结合地质条件和试井曲线形态进行判断。利用该井修正等时试井资料确定真表皮系数为0,而压力恢复试井解释的S为34,说明该井配产太高紊流损失严重。确定产能试井无阻流量为108.582dam^3/d,用无阻流量的1/5确定合理产量为21.7dam^3/d。 相似文献
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为了解决压裂气井压力恢复曲线不能出现边界反映段,以及渗流不能反映地层中真实流动特征的问题,基于苏里格气田低渗透气藏压裂气井试井和实际生产资料,利用现代试井解释理论,研究了合理关井时间的界限及其计算方法。结果表明,当油井关井测压时间达到3倍地层径向流开始出现的时间后,利用此时的压力数据,解释地层参数和地层压力,其结果的误差小于5%,同时能较准确地判断边界类型。计算的理论曲线和霍纳法解释值非常接近,对于苏里格气田压裂气区而言,若预先知道某生产井地层有效渗透率值,可从理论曲线查出压力恢复试井的关井时间,否则,建议按照该井区地层有效渗透率,将不稳定试井测试时间定在以10 d以上为宜。 相似文献
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塔里木盆地库车坳陷的S气井所在气藏表现为超高压低孔低渗砂岩凝析气藏特征,现场关井测试时间较短,导致未出现径向流或边界特征,采用常规试井解释方法进行不稳定试井资料的解释时呈现多解性。因此,针对该井历次测试中的压力恢复数据,对比分析"直井+有限导流+均质+矩形封闭边界"模型和"直井+有限导流+均质+平行封闭边界"模型常规试井解释的全程压力史拟合结果发现,选用"直井+有限导流+均质+矩形封闭边界"模型对历次压力恢复双对数特征曲线及压力历史拟合较好,与反褶积试井解释结果所表现出的全封闭边界特征吻合。结果表明,反褶积试井综合了多次压力恢复测试及生产数据,获取了比单次压力恢复常规试井更多、更全的边界信息,能更好地拟合整个生产历史,提高了试井解释结果的准确性和工作效率,对低渗透油气藏的不稳定试井解释具有指导意义。 相似文献
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不关井压力恢复现代试井理论研究 总被引:2,自引:1,他引:1
从单产量不关井压力恢复常规试井理论出发,推导出了多个产量的不关井压力恢复常规试井分析公式。但由于党规试井解释方法具有很大局限性,在地质模型复杂、内外边界复杂的情况下,常规试井方法显得无能为力。现引入现代试井分析的基本思想,首次系统地研究了不关井压力恢复现代试井分析中各种复杂渗流模型、数学模型、计算机模拟模型,推导出了变产量的不关井压力恢复现代试井公式,并建立了多囊理论储层模型,使之能应用于更加复杂的油藏。已开发出较完善的试井软件,应用于生产实际,在参数解释方面取得了比较满意的结果。 相似文献
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《油气井测试》2018,(6)
为提高油气井压力恢复试井解释结果的可靠性,提出了试井解释时需注意的数据预处理和模型诊断关键技术。在对比分析各个容易出现错误的双对数曲线形态基础上,归纳出数据预处理时,应剔除非点、选取初始点、加载生产时间、筛选数据点、适度"光滑化"导数曲线,保证试井曲线形态正确;模型诊断时,慎重选择试井解释模型,掌握大量试井曲线图形,并对图形进行分析和识别,使地层参数解释定量化,利用压力对时间的导数检验法,对试井资料进行诊断。此方法从2000年开始在吉林油气田试井解释中应用1 000余井次,均达到预期效果。油气井压力恢复试井解释关键技术分析提高了地层参数的解释精度,为油藏动态描述提供可靠依据。 相似文献
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《油气井测试》2018,(6)
“三高”气井现场测试作业过程中压力计无法接近产层中部,关井后井筒温度变化引起测点压力变化,对试井解释带来了较大的干扰。将地层渗流模型与井筒动力模型有机耦合,建立了井筒-气藏耦合的动力学模型。利用该模型研究不稳定试井压力计下入深度对试井解释结果的影响,绘制“三高”气井试井测试压力计最小下入深度图版,提出井口试井测试适应条件。研究表明,压力恢复试井最小测压深度(能反映地层真实渗流特征)主要受气井生产压差控制,其次受关井前生产产量控制;当生产压差大于10 MPa时,井口压力恢复试井即可满足试井解释条件;当生产压差小于10 MPa时,不同气井存在不同的最小测压深度,压力计只有下入最小测压深度以下,才能准确认识地层渗流特征。该方法为“三高”气井不稳定试井测试方案设计提供了参考依据。 相似文献
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众所周知:压降测试和压力恢复测试都属不稳定试井。在推导不稳定试井解释的基本公式时,首先得到的是压降曲线在径向流动阶段的表达式,即 相似文献
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低渗、特低渗油气藏在大规模压裂后的不稳定试井,会因为关井不及时、井口漏失等原因,造成早期压力恢复数据缺失、跳点等,导致解释误差较大甚至不能解释。基于对压裂后不稳定试井早期压力恢复曲线变化规律的研究,找出压裂后不稳定试井曲线形态特征,简化数学模型;对比拟合效果,优选给出压裂排液关井早期井底恢复压力的经验公式,对缺失或异常的早期压力恢复数据进行外插值重建修正。C904井采用重建后的早期压力恢复数据与压力恢复实测历史数据合并后进行地层参数解释,整合后导入试井软件进行地层参数解释,曲线拟合效果较好,能较准确地解释出地层参数。该方法可较好地对压裂后存在异常的早期不稳定试井恢复压力进行重建,对压裂抽汲后的不稳定试井恢复压力重建亦有较好的的借鉴意义。 相似文献
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《油气井测试》2020,(3)
针对试井解释结果精度不高和多解性的问题,结合渤海南部河流相油田特点,以及生产井大多采用永久压力计生产的实际,在常规试井解释模型的基础上,基于空间拓展和时间推移尺度,提出四维试井分析技术。根据多层渗流理论、压力生产史或同井不同时期压力恢复资料,分别在空间上、时间上对试井模型进行约束。经对调整井D24井进行分析,试井解释四层段表皮系数分别为19.9、20.0、15.1和14.2,与实际地层严重污染相符,建议酸化作业后,该井日产油由30 m~3提高至80 m~3;应用该技术,定向生产井B27井前后进行了3次时间推移试井,通过调整井的实施,新增原油地质储量48.41×10~4 m~3。该技术可有效判断井污染情况、储层边界情况和物性参数,有效指导油水井措施及井网调整。 相似文献
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�������ܷ����·��� 总被引:16,自引:4,他引:12
气井稳定试井解释的原理和解释方法要求必须在测试工艺上满足稳定的测试条件,而在实际产能测试中,由于各种原因的影响,导致测试的产量和井底压力并未稳定就录取资料,此时所测出的稳定试井资料在二项式产能分析曲线上表现为斜率为负值,这种产能测试资料无法分析应用,特别是低渗透气藏,由于产能测试所需的稳定时间较长,必然造成测试成本较高。文章针对测试的产量或井底压力不稳定的情形,将其考虑为变产量稳定试井,从理论上推导出快速求取气井产能方程的新方法,并将该方法应用于分析实际产能测试资料,使原来无法解释的测试资料得到了解释,获得了气井的产能方程和无阻流量。实践证明,文章提出的气井产能分析新方法具有实用价值。 相似文献
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