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<正>一、我国修井设备的现状 修井设备是完成修井作业的重要工具。就我国的实际情况,修井设备主要是指车装修井机和履带式通井机。根据最近的调查,国内几个主要油田的修井作业设备存在以下问题: 1.履带式通井机产品陈旧 在胜利油田,一个修井队(小修队)配备4台履带式通井机,出勤率仅50%。在用的履带式通井机有5个型号,属各个不同时期的产品。胜利油田修井机总数为586台,其中履带式通井机占60%。由于设备陈旧,其中30%需要更新。目前在用的履带式通井机多数已经不再 相似文献
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由兰州石油机械研究所设计,并与胜利油田、山东临朐石油机械厂共同研制的LTJ-11液力机械传动轮式通井机,在胜利油田进行了为期一月有余的工业试验,修井14口,并于1989年9月13日通过由山东省机电厅及胜利油田联合组织的鉴定。这种新型的轮式通井机,采用“车机合一”的新结构、新设计和新构思,解决了在增加功率时轮式通井机稳定性的大难题。该机装在独特的高越野性宽基大轮胎(23.5-25)、4×4铰接式自走底盘上,能在泥泞的地面上和公路上行驶,井队搬家时可 相似文献
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介绍了LTJ-11轮式通井机的设计方案选择,技术参数和主要系统设计。油田修井作业表明,该通井机具有修井速度快,装机功率大,移运迅速,越野性好等优点,还显示出“车机合一”新结构设计独特之处,保证修井作业时的稳定性和可靠性。 相似文献
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油井小修作业设备的技术现状与发展 总被引:6,自引:1,他引:5
从技术和经济角度综述了我国油田小修作业设备的现状,分析了油田现场作业对小修设备的需求,探讨了自走底盘修井机和重型底盘改装的修井机的利弊。指出约占小修作业设备总量70%的履带通井机应适时更新。从技术先进性和经济可行性相结合出发,认为开发自走底盘修井机比较适宜。这种修井机的运移和作业共用一台发动机,变速箱采用液力-机械传动,设3~4个挡位,具有良好的越野性能和较小的转弯半径。 相似文献
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<正> 一种适合我国油田修井作业用的新设备——LTJ12型轮式通井机,在通化市石油化工机械厂试制成功。 这种轮式通井机快绳额定拉力为78.45kN(8tf),最大拉力为98.07kN(10tf),适用于油井起下作业和抽吸作业。当游动系统绳系为3×4时,可用于3500m(2(1/2)in油管)油井的 相似文献
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通井机的滚筒刹车毂磨损后 以往是先将滚筒总成从通井机上拆下进行车修 车修完毕后再吊到通井机底盘上进行整体组装。这种做法浪费人力财力。为此设计制造的简易小车床 将其固定于滚筒底座上 装上车刀 手动横向及纵向进给 利用通井机自身动力带动刹车毂旋转 即可进行车修。 《钻采工艺》2001,24(2):13
通井机的滚筒刹车毂磨损后 ,以往是先将滚筒总成从通井机上拆下进行车修 ,车修完毕后再吊到通井机底盘上进行整体组装。这种做法浪费人力、财力。为此设计制造的简易小车床 ,将其固定于滚筒底座上 ,装上车刀 ,手动横向及纵向进给 ,利用通井机自身动力带动刹车毂旋转 ,即可进行车修。1 结构设计简易小车床的结构如图所示。工作时 ,刀架支座 4频繁横向动作 ,使导向套 6很易磨损而影响刀架支座 4的稳固性和精确性 ,从而影响到车削质量。因此导向套 6采用外锥管螺纹与刀架支座 4联接 ,既保证了联接的牢靠性 ,又易于更换。因为车削过程中车刀受力… 相似文献
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目前,在我国的石油装备中,试采设备是最薄弱的一个环节。在大港油田的修井、试油作业设备中,8·8-80型履带式通井机占50%左右,它承担修井、试油作业工作量的85~90%,而大部分进口的或国产的轮胎式修井设备都处于停用状态,少数在用的也仅仅是因为履带式通井机处于修理、保养时期。停用的主要原因是进口修井机配件供应困难,作业井深浅,轮胎比压不够,雨季对油田道路和井场地面适应性差,部分整机的质量也差。相对来说,履带式通井机具有对路面和井场适应性强,作业井较深,工作可靠,结构简单,配件供应充足,易于维护保养等优点,因此在油田得到广泛使用。 相似文献
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鉴于传统修井设备存在环境污染大,功率利用率低,维护和保养费用高等诸多问题,研制了TJ12/70B型双动力轮式通井机。该轮式通井机采用双动力技术,利用油田电网驱动高压调速电动机驱动绞车实现通井机修井作业,当电网断电或高压电机发生故障及特大载荷时,可以安全切换到柴油机驱动绞车进行修井作业,实现了高压调速电动机和柴油发动机双驱动的型式。开关磁阻电控系统与主机一体化安装,有利于控制作业成本、降低噪声及提高作业的可靠性。试验及现场应用结果表明,该轮式通井机电网驱动作业工况比柴油机驱动工况年碳排放减少984.68 t,距离主机中心20 m处噪声降低15 d B,与同级别交流变频修井机相比,作业速度快20%左右。 相似文献
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<正> 《石油机械》1988年第5期曾刊登《对发展我国通井机的设想》一文,文章阐述了开发履带式通井机的重要性,并指出:“履带通井机目前在我国是很有发展前途的”。笔者对此结论持有异议。笔者认为,用修井机逐步取代通井机是符合我国国情的,应是修井设备更新的目标。下面以修井工作中工作量最大的小修、检泵作业为对象,从几个方面就装备通井机和装备修井机的综合效益进行对比,以期得出正确的结论。 相似文献
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柴油机驱动的通井机普遍存在油耗大、噪声大、污染大、运行成本高、故障率高等缺点。结合国际上通井机发展趋势,研制了一种新型的电动通井机,具有整体布局合理、结构紧凑、模块化程度高、运移性能好、技术先进、安全可靠、维护方便、运行成本低、节能环保等特点。 相似文献
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针对T8 15型通井机取力器结构不合理、取力不足 ,以及取力方式是从离合器后压盘钢片取力而造成启动机及飞轮大齿圈损坏的问题 ,对这种取力器的结构和取力方式进行了改进。改进后的取力器是由离合器输出轴上取力 ,取力功率从原为主机功率的 6 0 %增至 90 %,使通井机滚筒输出扭矩从 6 6 0kN·m增至 10 10kN·m ,提高了设备的载荷能力。此外 ,通井机上井后 ,主机不用熄火就可随时挂合和摘开取力器 ,这不仅节省了时间 ,而且还避免了发动机带载荷启动工况 ,降低了设备故障率 ,经济效益显著。 相似文献
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吐哈油田油水井深度为 2 5 0 0~ 35 0 0 m,使用的修井、试油、大修、侧钻设备是 XJ35 0 ,XJ45 0 ,XJ5 5 0型修井机 ,抽吸作业仍然使用青海工程机械有限公司生产的 XT- 12型通井机。 2 0 0 0 - 11吐哈井下公司作业十五队使用 XJ35 0型修井机在勒 10井进行试油作业 ,按照该井试油要求还要进行抽吸作业 ,必须使用 XT- 12型通井机进行抽吸作业 ,但当时XT- 12型通井机均在塔里木、青海等外部油田施工 ,在这种生产急需的情况下 ,先利用修井机进行常规的起下钻施工(包括通井、刮削、射孔、气举等作业 ) ,然后简单改造修井机进行抽吸作业。所… 相似文献