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针对某异型阀门壳体生产过程中端面法兰同轴度超差问题,分析了产品的基本结构特征,从装夹误差、机床误差、测量误差等进行了研究,提出了异型阀门壳体加工过程中二次装夹工艺基准选择原则,设计了一种阀门壳体的装夹与找正方式,改善了阀门壳体的加工工艺性,提高了加工精度与效率。 相似文献
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本文针对某组合壳体中下壳体装配后圆跳动超差问题进行系统分析,查找出影响装配精度的主要因素,并针对具体问题进行工艺改进。实践证明,改进后的加工工艺能够满足产品设计要求,解决了靶试中产品地面密集度不合的问题,提高成品率,降低生产成本。 相似文献
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《机械制造与自动化》2016,(6)
分析了特殊结构的涡轮增压器壳体加工过程中易变形和形位公差难保证等问题。通过调整加工流程,解决由于产品变形导致测量芯棒无法测量跳动度的问题;用立式数控车代替卧式数控车,消除由于产品自身的重力因素引起的跳动度超差;通过磨修夹具和减小装夹压力降低了产品装夹变形导致的跳动度超差;合适的切削参数选择使切削完全满足了图样的各项精度及表面粗糙度要求。可见合理工艺方案是保证产品质量的最佳途径。 相似文献
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针对异型壳体外形轮廓加工尺寸超差问题,通过分析产品轮廓加工工艺过程,提出了工艺改进方案;通过调整工艺路线,制作工装,提高了产品的一次交检合格率,零件加工一致性也得到提高. 相似文献
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赖正望 《机械工人(冷加工)》2013,(22):33-34
薄壁零件在机械加工中一直是个难题,不管机床、刀具的精度多高,若工艺及装夹不佳都会造成产品变形超差。产品的变形主要由以下两个方面原因造成:①产品的壁薄,刚性较差,装夹时易受夹紧力影响产生变形,产品加工后释放夹紧力,引起产品回弹变形超差。②材料存在内应力,去除材料后内应力释放引起产品的变形。 相似文献
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船用艉管轴承毛坯是进口半成品,内孔留有加工余量,其余尺寸全部成品.该产品具有工件长、壁薄、刚性差、极易变形、材料特殊、尺寸和形位精度要求高、表面粗糙度值低的特点,加工难度相当大.文中介绍了艉管轴承孔的加工工艺方案,对使用机床设备、定位基准和装夹方法的确定、夹具设计、工艺参数的选择以及内孔尺寸公差的测量进行了详细分析. 相似文献
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低强度薄壳零件受材质和几何形状的影响,壁厚超差是常见和不易解决的问题,以某端盖为例,通过超差原因分析与改进夹具、工艺、刀具,提高了产品的合格率. 相似文献
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新开发的某新型发动机齿轮为薄壁件,试制过程中,出现心部硬度超差、淬火变形大、位置精度不达标以及外圆尺寸超差等问题,造成加工效率与合格率低。通过更换更适合的零件材料、优化热处理工艺、优化数控加工参数及加工工艺等方面的改进,改善了心部硬度超差、变形及位置超差问题,最终使产品顺利交付,同时工艺改进后生产效率和产品合格率均得到提高并满足要求。 相似文献
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随着我国精密机械工业的高速度发展,对精密轴承的需要愈来愈迫切。因此急需提供能加工各种规格的精密轴承的专用磨床,并相应的改进工艺装备,以保证加工质量。我厂自行设计制造的切入式滚珠轴承河道磨床,试车时发现夹具定心精度不高,加工小型轴承有困难,必须设法解决。 内孔直径为15毫米的c级滚珠轴承内坏,沟道的壁厚差为0.002毫米; 椭圆度0.0015毫米;定心精度必须保证在0.001毫米以内;内环装夹时的径向间隙不能大于0.002毫米。这样高的精度,沿用老的装夹方法是很难达到的。 在通常情况下是采用心轴。为了便于装卸工件,心轴外径约比工件内径… 相似文献