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研制了东方红LR6105柴油机5种不同结构的新型排气消声器,其中消声效果最好的新型2号消声器与原配消声器相比,发动机台架降噪12.8dB(A),汽车整车降噪12.8dB(A)。 相似文献
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从噪声的产生及噪声防治的基本原理出发,分析了小孔喷注阻抗消声复合式消声器和迷宫式控流降噪消声器的主要的技术特性、技术性能,阐述了田湾核电站采用的迷宫式控流降噪消声器的特点。 相似文献
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《中国机械工程》1992,(2)
一种在1990年全国第6届发明展览会上获银牌发明奖的管道高效消声器,已列为武汉市重点推广的科技项目。发明人王法源在研究了尖劈吸声、旋转叶轮消声、微孔板阻抗消声和管壁散射消声四大功能原理之后,综合其结构特点设计出这一新型结构。比现有消声器消声频带更宽,达63~16000H_z,降噪作用显著,管道减振效用更为明显,耗能更少.已应用于几种空压机,降噪量10~15dB;用于风动马达,降噪20~25dB;用于高速气流管道,降噪35dB以上.关于如何应用这项发明,发明人指出,必须从实际出发,掌握主机对消声器声学性能、空气动力学性能和结构设计特性三个方面的要求。在 相似文献
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冷却塔噪音治理实践及效果 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了冷却塔噪音的组成及频谱特性,介绍了降噪的治理方案和设备,结合工程实际说明了微穿孔复合消声器在降噪中的应用。实践表明,这种降噪方案实施简单,安装快捷,成本低廉,维护方便,特别适用于民用中小型建筑冷却塔噪音治理。 相似文献
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将前向离心风机原有的直蜗舌结构改进为倾斜蜗舌结构之后,风机噪声已有比较明显的下降。在此基础上,本文在倾斜蜗舌前向离心风机出口分别配置简易共振消声器和简易阻性消声器,并进行了气动性能和噪声特性的实验测量。结果表明:对于具有倾斜蜗舌结构的前向离心风机,在出口配置阻性消声器可以继续取得良好的降噪效果,但是配置共振消声器降噪效果却不理想。对于同一风机,两种降噪措施单独使用时均可取得良好的降噪效果,但同时使用时,各自的降噪效果却不一定具有预期的迭加性,文中对产生这种现象的原因做了初步分析。 相似文献
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一、对消声器性能的要求1.声学性能的要求消声器降噪量的确定,需要和所使用气动元件机组的本体噪声综合考虑,选择一个经济合理的降噪量。一般说来,消声器的降噪量应使瞬时排气噪声降低到与设备本体的噪声级水平相当就可以了,若能略低些则更好。过多地追求消声器的降噪量,将增加消声器设计和制造的复杂性,且对整机噪声的降低收效甚微,在经济上也是不合理的。对于一般气动元件,一英寸喷气口处的噪声级在115dB(A)左右。以冷镦机作为机组本体来考虑时,冷镦机的平均噪声级在92~95dB(A)间。因此消声器应有20dB(A)以上的降噪量。对于声压级的降噪量应主要在高频部分。此类排气噪声的主要成分是高频。它对人耳的损伤也最严重。和本机噪声比较,消声器在1、2、4、8kHz 的降噪量应满足10、15、20、25dB 的要求。2、通流能力的要求 相似文献
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消声器是车辆发动机重要的减振降噪单元,同时增加的压损对整机的正常高效工作具有重要的影响。采用CFD和试验相结合的方法对中低频降噪的抗性消声器进行设计分析。根据抗性消声器的结构特性,对结构参数进行分析,基于分析结果对消声器的结构参数进行设计,并对扩张室、共振腔室和整体结构参数进行设计,基于某款发动机对参数进行设计;基于CFD建模仿真,对消声器的压损进行对比分析;基于消声器试验台对消声器消声效果和声频等性能进行分析。结果可知:消声器扩张比为2.5,满足设计要求;消音器进出口压力损失为1802.38Pa,设计值为1780Pa,二者之间的误差小于2%;消声器的降噪效果明显,入口处噪声在80dBA,而经过消声器降噪之后,主要在55dBA;在中低频带消声效果明显,尤其是在100Hz、900Hz和(1700~2200)Hz等,损失大,消声效果好,符合此类消声器的结构特点,表明设计是合理的。为此类设计提供重要参考。 相似文献
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通过对轴流式通风机的噪声强度和频谱分布规律进行分析后提出了一种新型的降噪结构。对按照该新型结构制造的消声器进行试验,对比安装该消音器前后通风机的噪音强度与频谱变化,试验结果表明,安装该消音器后通风机的噪声得到显著降低,平均降幅达到13 dB左右,使得其噪声值满足《煤矿安全规程》所规定的工况场所最大允许噪声值85 dB的要求,实现了降噪目的。 相似文献
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变频螺杆制冷压缩机因其部分负荷节能特性已成为一种螺杆制冷压缩机的发展趋势,宽频的脉动噪声是限制其市场应用与竞争力的关键因素。基于变频螺杆制冷压缩机结构特点与噪声原理,提出排气端面脉动衰减装置和排气管路消声器两种降噪设计方法,并通过试验研究分别验证了各降噪方法的有效性。研究结果表明,排气端面衰减装置对压缩机不同位置的噪声都有衰减作用;排气管路消声器只对排气侧噪声有显著削弱;同时采用两种降噪方法后,压缩机不同转速下平均降噪效果能达到5.0~10.0dBA,压缩机运行噪声不高于85.5dBA,且压缩机平均降噪效果随转速增加而增强。基于上述研究结果,排气端面脉动衰减装置和排气管路消声器两种降噪方法都能降低排气侧基频和倍频噪声,进而促进变频螺杆制冷压缩机的技术发展。 相似文献
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用二维声学边界无法建立汽车排气消声器降噪计算模型,计算排气消声器的插入损失,经与汽车匀速行驶车外噪声试验比较,表明二维声学边界元模型是消声器设计的一种简捷有效的计算方法。 相似文献