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1.
近年来,随着城市管道的建设,顶管施工越来越广泛应用。本文结合工程实例,选择合适的顶进方案与铁路安全配合措施相结合,再加上线路监测,确保了铁路营运安全,施工也得以顺利完成。  相似文献   
2.
BHJ3-D注聚井解堵剂效果评价与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚合物驱是一种常用的提高采收率技术.随着注入量的增加,聚合物溶液与地层的固体颗粒相互作用形成复合垢,在地层孔隙中发生堵塞,影响聚合物的继续注入,降低聚驱的效果.文章通过BHJ3 -D解堵剂对聚合物溶液的降解实验、现场堵塞物的溶蚀实验研究,确定了BHJ3 -D解堵剂的使用浓度及反应时间,物模试验结果表明,BHJ3 -D解堵剂能够有效地解决聚驱造成的地层渗透率降低、注聚压力升高等问题.2009年10月在渤海JZ9 -3油田W8 -4井进行了现场应用,目标层吸水强度大幅提高,达到了注聚井改造的目的.  相似文献   
3.
本文首先比较仔细地分析了几种具有重要影响的学习分类理论,即联想学习、奥苏贝尔意义学习、布鲁姆教育目标分类学中关于学习的分类、加涅对学习结果的五种分类等,并分析了四者之间的联系和区别,以及学习分类理论的发展趋势.在此基础上提出了大学学习的主要内涵,并据此将大学学习划分为程序性知识、陈述性知识、认知策略、动作技能、情感五类结果.  相似文献   
4.
目的 评价自行设计的大杯口加膜支架在食管下段贲门癌支架术后再狭窄中的应用.方法 对12例食管下段贲门癌支架植入后再狭窄患者,在透视下将自行设计由南京微创公司加工生产的大杯口加膜支架(杯口高度3.5cm)置入到已狭窄的支架内,随访观察其疗效、再狭窄情况及其并发症.结果 12例大杯口加膜支架植入顺利,无支架杯口的套叠现象.随访1.5~8个月,2例支架大杯口出现重度再狭窄,引起3级吞咽障碍.其中1例发生在支架术后1个月,由大量肉芽组织增生引起.另1例发生在支架术后6个月,由肿瘤组织生长引起;3例在支架术后2.3~7个月(平均4.6个月)发生轻~中度再狭窄引起的1级吞咽障碍.其余7例随访3~8个月(平均5.6个月)未出现吞咽障碍.结论 大杯口加膜支架在食管下段贲门癌支架术后再狭窄中的应用,能有效阻止支架下移,减低再狭窄的发生率.  相似文献   
5.
本文主要介绍了一面两销定位在夹具设计中应用及典型定位插销装置的结构。  相似文献   
6.
克拉4井超高密度钻井液现场应用技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
克拉4井在膏盐岩井段钻遇了邻井未遇的超高压盐水层,压力系数达到2.47,先后采用了密度为2.50g/cm^3和2.82g/cm^3的压井液压井。该井在压井过程中,钻井液被高钙地层盐水严重污染,钻井液中Cl^-含量由144000mg/L升至182000mg/L,Ca^2+由470mg/L升至6000mg/L,流动性变差,黏度和切力难以控制;同时使用了密度为2.4g/cm^3的储备钻井液,由于储备浆是回收的钻水泥塞、被溢流物污染的钻井液,钻井液成分复杂,改造难度加大。为了顺利钻穿此地层,采用了密度为2.53~2.56g/cm^3的钻井液。通过分析钻井液组成、影响因素及性能,优选出了加重材料,确定最优钻井液调整方案,及时清除了有害固相及离子,在较短时间内保证了钻井液具有良好的流变性能。现场应用表明,高密度钻井液性能稳定,抗污染能力强,顺利地钻穿了超高压盐水层。  相似文献   
7.
防止液压旋回破碎机液压油泄漏的改进措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
王秀平 《矿山机械》2003,31(6):77-77
我 矿山公司有3台轻型液压旋回破碎机用于碱矿石的一、二级破碎 ,在使用过程中 ,破碎机液压系统多次发生液压油泄漏事故。通过对液压油泄漏部位分析可知 ,液压油泄漏在三个部位 :液压缸法兰与液压钢管法兰间联接螺栓失效 ,液压钢管与联接法兰焊接失效 ,液压钢管破裂。由于液压缸及其法兰钢管均安装在破碎机最下部储料仓内且空间狭窄 ,液压油渗漏很难及时发现。经过反复研究对破碎机液压系统作了如下改进 ,通过3年的生产实践 ,证明改进效果很好。1液压油缸的工作原理(如图1所示)液压油缸安装在液压旋回破碎机机座最下部 ,由它支撑重29t重的破…  相似文献   
8.
当前时期,面对高等教学的教学管理,必须有针对性地促进教学质量的优化提升,并通过更加合理的教学改革来实现整体技术的提升,基于“双一流”背景下,必须要有针对性地搭建电气工程和自动化专业的专业性人才培养模式,并做好有效的优化更新,结合电气工程和自动化的专业建设,不断培养良好的人才梯队达成教学管理目标,本文主要结合“双一流”背景下,对电气工程及其自动化优势特色专业建设展开了研究分析。  相似文献   
9.
风光互补发电系统已经成为电力能源的重要组成部分,针对风光互补发电站设计展开研究。以黑龙江省绥化市风光资源为例,通过对风光资源对比分析,得到风光比例,然后分别设计风力发电系统和光伏发电系统,完成了系统中的元件选型、方案设计、性能分析和稳定性校验,为风光互补发电站的设计分析提供有价值的参考。  相似文献   
10.
为实现结构光视觉引导的焊接机器人系统的标定,解决现有标定方法复杂,标定靶标制作要求高等缺点,提出一种基于主动视觉的自标定方法。该标定方法对场景中3个特征点取像,通过精确控制焊接机器人进行5次平移运动,标定摄像机内参数和手眼矩阵旋转部分;通过进行2次带旋转运动,结合激光条在特征点平面的参数方程,标定手眼矩阵平移部分和结构光平面在摄像机坐标系下的平面方程;并针对不同焊枪长度进行修正。在以Denso机器人为主体构建的结构光视觉引导的焊接机器人系统上的测试结果稳定,定位精度可达到±0.93 mm。该标定方法简单,特征选取容易,对焊接机器人系统在实际工业现场的使用有重要意义。  相似文献   
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