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针对煤化工产业存在的"煤头水尾"制约难题,提出采用水煤浆气化技术耦合消纳褐煤(末煤)和废水的思路。对某代表性煤制合成天然气示范项目(SNG)固定床气化装置的5组褐煤及8组废水(W1~W8)、参照组去离子水(W0)进行了组分分析和直接制浆试验,并开展了水热处理制浆试验。研究结果表明:褐煤固定床气化废水有机质和盐含量总体较高,W8固含量达35.1%。褐煤直接制浆时,W1~W7所制水煤浆浓度介于46%~53%,与W0的制浆效果相当,W8所制水煤浆的浓度低于45%;褐煤经300℃水热处理后,分别采用W0和W4的制浆浓度总体超过58%、56%,比直接制浆浓度提高5.5%~11.7%(绝对值),满足水煤浆气化需求。本研究思路有利于耦合利用褐煤与废水,进而拓宽褐煤(末煤)的应用范围和促进废水的资源化、减量化。 相似文献
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采用具有液相和固相双向转化机理为主导的类固相体系合成方法,合成了NaY分子筛.采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和低温氮气吸附-脱附技术对合成样品进行了表征.结果表明,合成的NaY分子筛结晶好、无杂晶、晶粒规整.与普通水热合成体系相比,类固相体系合成方法具有投入产出比高、硅/铝比高、单釜产率可提高200%的优点.结合合成过程中的影响因素,初步探索了类固相体系合成NaY分子筛的晶化机理. 相似文献
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针对采用内蒙古某矿褐煤制浆存在浓度低(49.0%),无法满足水煤浆气化炉正常开车需求的现状,通过对制浆温度、添加剂及粒度级配的优化研究,确立了褐煤提浓制浆工艺条件,并应用Aspen Plus软件模拟提浓前后水煤浆气化指标。研究结果表明:采用优化的粒度级配方案,选用质量分数0.5%改性萘系添加剂复配0.4%降黏助剂,在50℃下制浆,褐煤水煤浆最高浓度可达54.1%,相比优化前制浆浓度提高5.6%;提浓后水煤浆的合成气产量、冷煤气效率模拟指标分别为78.07%和70.25%,显著优于现场煤浆相应指标。 相似文献
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在合成Naβ沸石的基础上,采用固相离子交换方法制备了Cu(Ⅰ)β沸石吸附剂,将其首次用于噻吩类硫化合物的吸附脱除研究。考察了交换温度和铜源CuCl的用量对Cu(Ⅰ)β晶体结构和离子交换程度的影响,得到了合适的交换温度和铜源CuCl用量范围。以噻吩硫为模型化合物,比较了Cu(Ⅰ)β,Naiβ,Hβ,Cu(Ⅱ)β沸石的吸附脱硫效果。结果表明,Cu(Ⅰ)β对噻吩的吸附脱除率最高,120min时达到95%,表现出对噻吩较强的吸附能力。进一步研究表明,Cu(Ⅰ)β沸石的穿透硫容达到0.144mmol/g,饱和硫容达到0.397mmol/g。 相似文献
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