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我公司5000 t/d线生料立磨循环风机,型号为Y6-2×40-14№30.5,风量86.4万m3/h,额定功率为3550 kW,该风机运行多年以后,检修发现叶轮两侧轴盘固定螺栓出现磨损现象,见图1。因磨损较大,设备存在安全隐患,每次需要更换时,拆卸比较困难,需要使用电气焊,易造成叶轮变形。检修后还需要进行动平衡测试,检修工序繁琐,劳动强度较大。为降低两侧螺栓的磨损,于2017年12月自主研发了风机叶轮轴盘C形螺栓防护装置,以降低磨损,延长使用周期,同时降低了检修时人工劳动强度。开机运行以来,磨损较小,取得了较好的防护效果,具有较好的推广价值。 相似文献
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<正>1出现的问题及原因分析我公司5000t/d生产线原料粉磨使用的丹麦史密斯公司的ATOX50立式磨机,该磨设计生产能力420t/d,电机输入功率3800kW,主减速机输出转速25.24r/min。其排渣仓下料结构见图1,刮板通过螺栓固定在磨盘上,主减速带动磨盘转动的同时带动刮板旋转,由喷嘴环掉落的大块物料在刮板的推动 相似文献
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泰山中联水泥有限公司5 000t/d生产线配套生料磨为ATOX50立磨,磨盘外侧固定的挡料环高度230mm,厚度50mm,共6层挡料环包括1层支座均由螺栓固定于磨盘外侧,以控制料层。在实际生产过程中,喷口环盖板上物料与挡料环接触,磨损较快,长期运行后挡料环外侧不断磨损,严重时磨损到1/2的厚度,甚至将挡料环固定螺栓磨断,挡料环频繁翘起,引起振停事故。每次停磨处理时,进磨检查,进行清料、焊接加固挡料环等维修工作量较大,另一方面因挡料环磨损后与喷口环盖板间隙扩大,正常为10mm,最严重时间隙磨损到30~35mm,此处存在内漏风现象,磨机排渣量增加,台时产量降低,若提高循环风机转速,耗能相应增大。 相似文献
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<正>1存在问题我公司5 000 t/d熟料生产线原料立式辊磨物料外循环设备选用NE-200链板式提升机输送,正常运行时外排达到产量的30%~40%左右,提升量达到120~160 t/h,因磨机外循环的影响,该提升机负荷较大。该提升机机尾配重装置机构原设计时为"外挂式重锤配重箱",见图1,配重箱与斗提机尾轴承座连接,配重通过轴承座传向机尾链轮,起到张紧作用。在实际运行中,我们发现原料立式辊磨物料 相似文献
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