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高精度掌控连铸机内的凝固断面,对于抑制中心偏析等内部缺陷是非常重要的。日本小仓钢铁厂在3号连铸机上,用薄型测力传感器检测最终凝固位置,分析铸坯凝固断面。3号铸机浇铸0.35%~0.75%C 的各种钢,测力传感器 相似文献
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日本加古川钢铁厂的板坯连铸机发生拉漏的部位,在角部附近常伴有纵裂。此处的坯壳厚度比不发生拉漏处的薄,凝固迟缓。这是由于亚包晶钢特有的凝固时δ/γ转变引起的不均匀凝固,铸坯/结晶器间的传热恶化造成的。因此,在 相似文献
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对于从厚板坯到带钢连铸,以往进行了一系列再现各种冷却速率凝固过程的实验。用HSLA钢进行凝固后立即进行热加工,由此产生的动态和静态的再结晶,可使几毫米的粗大凝固组织显著细化,并可改善合金元素的宏观偏析。但尚无提到过熔融凝固后的冷却速率及其后的直接轧制,对氧化物和硫化物等分散颗粒的形态和尺寸大小影响的报告。本研究是用高硫易切钢,选MnS为分散颗粒。调查各种冷却速率及凝固后直接轧制对MnS形态的尺寸大小的影响。 相似文献
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经210加多炉的取消还原期炉外钢包喷粉精炼统计,我厂15T电炉的冶炼时间可缩短30分钟左右,节电80度/吨钢。精炼结果表明钢中的气体[H]、[O]和夹杂物的去除效果是相当显著的,[H]降到2~3ml/100克以下,[O]降到6~30ppm(浓差定氧),夹杂物的评级为1.5级以下,同时改变了夹杂物的形态。从经济效果来说,喷吹炭素钢时采用Si—Ca合金(3100元/T)成本上无收益。喷吹40Cr和40MnB可收益3—1元/吨钢。仅20CrMnTi钢冶炼中的Ti合金化,可以提高收得率2倍,降低成本9.6元/吨钢。本文将主要介绍采用CaO(16~20元/吨)基粉剂的精炼可能性及在15吨电炉中11炉精炼试验效果。它不仅可在现行工艺条件下,在钢包中脱硫20~30%,还能象Si—Ca一样改变钢中铝脱氧产物的形状,增大铝的脱氧能力。 相似文献
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随着对铸坯质量要求的提高,结晶器内电磁搅拌(M—EMS)装置的应用已相当普遍。本文将介绍通过电磁流体分析两段式电磁搅拌(M—EMS)过程中流动的频率特性及评价结果。 相似文献
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在水口内下降流上施以旋转成分的旋转流浸入式水口.水口内钢水的流动与一般水口不同,并要求喷口的设计符合这一特性。用三种不同喷口的水口,研究喷口形状对结晶器内钢水流动的影响。水模实验条件如下: 相似文献
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