排序方式: 共有65条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
介绍了煤气化气用于Midrex和HyL技术的发展和工业化应用现状。同时介绍了煤气化气技术的工业化现状及不同工艺的特点,对适用于Midrex和HyL工艺的煤气化技术进行了分析。Midrex与HYL技术都对煤气化气有一定要求,相比来说,HYL要求得更严格一些。Lurgi法制得的煤气化气经过脱CO2后可直接用于Midrex和HYL竖炉;用Texaco、Undok和Shell技术制得的煤气化气都需经过处理和转换才可用于Midrex和HYL竖炉。 相似文献
4.
高炉内衬的修补方法一般来说有压浆造村技术、冷喷补技术、炉壳开孔使用长枪喷补技术以及遥控喷补技术。详细介绍了这几种修补技术的特点、修补过程和适用范围。 相似文献
5.
6.
降低焦比是降低铁水生产成本的最有效方法.按测算,高炉最低焦比可降至180~200kg/t.要达到这样的焦比,可以采用两种方法:在喷氧量为210~280kg/t情况下,喷煤量应达到300~400kg/t;喷吹脱CO2后经预热的高炉煤气和纯氧.钢铁联合企业煤气平衡的波动和高喷煤比时高炉回旋区的气化问题是这两种技术的主要制约因素.高炉喷吹煤的气化产物可以有效解决上述问题.该技术与传统喷煤工艺相比,能够提高喷吹比、降低焦比;可使用低级煤;不用把煤磨成细粉;在煤气化过程中可以进行脱硫处理;煤灰可以在该过程中去除掉.开发了一种安装在高炉风口处的煤的特殊气化装置,在乌克兰扎波罗热(Zaporozgstal)钢铁公司的高炉上进行了工业试验,计划喷吹305kg/t煤的气化物和105kg/t的氧气,预计可以将焦比从565kg/t降至305kg/t(如果炉料组成较好,焦比可进一步降至180~200kg/t),高炉利用系数提高50%,铁水生产成本降低10%,向大气放散的气体量将随焦比的下降而成比例地减少.该技术投资比传统喷煤系统低得多,投资回收期在一年以内. 相似文献
7.
阿姆科钢公司与该公司整体式耐火炉衬的生产厂家合作,使用悬臂支撑的遥控喷补设备对肯塔基州阿姆科钢公司阿什兰厂的阿曼达高炉炉身和炉腹内衬进行修补。该技术的应用通常是在其8天维修停炉期间进行,而不需冷却炉子,休风的主要目的是更换高炉炉顶的装料设备。 相似文献
8.
高炉喷吹煤粉是降低炼铁生产成本的重要措施之一,许多钢铁企业都在设法不断提高喷煤化。分析了欧洲和美国的一些钢铁企业的高炉的喷煤工艺及近年的技术经济指标情况。 相似文献
9.
实验厂通过高炉内衬和冷却系统的热流量进行了测量,便于了解高炉在操作条件下的冷却效率。因此,进行了测量炉内气体温度的几次试验,对高炉炉壳冷却系统及内衬的温度分布也进行了数字模拟。 相似文献
10.